原料(liào)氣(qì)壓(yā)縮機(jī)潤滑油泵驅動輪機軸承(chéng)潤滑改進

2014-08-29

陳益才
(貴(guì)州赤天化集團有限責任(rèn)公司,貴州赤水 564707)
  原料氣壓縮(suō)機(jī)(102-J)由2台離心式壓縮機和1台中壓衝動凝汽式汽輪機經(jīng)齒式聯軸器串(chuàn)聯組成,並安裝在同一機座上,機組的潤滑、密封、調速油共用(yòng)一套油係統(tǒng)。如果102-J主(zhǔ)潤滑油泵的(de)驅動輪(lún)機出現問題,輔潤滑油泵不(bú)能及時啟動,造成潤滑油壓低,就會導致(zhì)102-J機組跳車;如果主潤滑油泵驅動輪機在檢修(xiū)過程中,因電網晃電造成輔潤滑油泵跳車,102-J機組(zǔ)就會因潤滑油的中斷而(ér)跳車。以上情況的發生都(dōu)會直(zhí)接影響生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運(yùn)行和機組設備安全。因(yīn)此,減(jiǎn)少102-J機組主潤滑油泵驅動(dòng)輪機檢修(xiū)頻率,提高潤(rùn)滑油泵驅動輪機穩定運行十分重要。
  1 軸承損壞原因分析
  102-J主(zhǔ)潤滑油(yóu)泵驅動輪機(102LOJT)是引進美荷型年產300kt合成氨(ān)裝置所(suǒ)用“考布(bù)斯(sī)”工業汽輪機,為立式單級雙列速度級衝動式汽輪機,型號RLV-12L,銘牌功率19.8kW,進(jìn)汽壓力3.76MPa,排汽壓力0.345MPa,工作轉(zhuǎn)速2950r/min。汽輪機下端采用2個SKF7310向心球軸承並雙向軸向(xiàng)固定轉子進行軸向定位,上端為單(dān)隻SKF6307向心球軸承,可自由轉動以補償轉子的熱膨脹,夾套內通水對上軸承進行冷卻,把軸承運行過程中產生(shēng)的熱量帶走,確保上軸承(chéng)在運行中溫度保持正常。
  近兩年來,平均每年要對102LOJT檢修3-4次,每次檢修發現汽輪機下(xià)軸承座(zuò)內推力軸承缺少潤滑脂,導致下軸承損壞,而上軸承座內(nèi)的軸承完好無損。①上軸承座加油脂的(de)位置好(hǎo),日常加潤(rùn)滑脂(zhī)時易(yì)保證加(jiā)潤滑脂質量,上軸承(chéng)座受夾套冷卻水(shuǐ)冷卻效果好,軸承(chéng)運行時能(néng)保持(chí)溫度正常,故不易損壞;下軸承座加油脂(zhī)位置受環境狹窄影響,日常加潤滑脂時不易保證加(jiā)潤滑脂質量。②L02LOJT在立式汽輪(lún)機中轉速較高(gāo),下(xià)軸承(chéng)座又不能受到夾套冷卻水的冷卻,軸承運行中產生的熱量無(wú)法帶走,造成溫(wēn)度高,潤滑脂黏度變稀,油脂易從下軸承座羊毛(máo)氈密封處(chù)甩出,使軸承缺少潤滑脂。③102LOJT,下軸承座加油脂專用小管的通徑小(xiǎo),彎道多,在運行(háng)中溫度較(jiào)高,易使小管彎道處油脂幹化堵塞,導致工藝添加油脂時,不能將油脂加入軸承座內。因此,要使102LOJT長期安全穩定運行(háng),必須改善下(xià)軸承座潤滑條件,確保推力軸承長周期運行。
  2 主(zhǔ)軸承潤滑改進設想
  根據102LOJT下(xià)軸承(chéng)座使用潤滑脂潤滑所存在缺陷,對下軸承座采用潤滑油潤滑,其原理是利(lì)用102LOJT所驅動的(de)油(yóu)泵出口返(fǎn)回的少量(liàng)潤滑油(不對油泵出口壓力(lì)構成影響),對102LOJT的下軸承座的(de)軸承進行強製油潤滑,由流動潤(rùn)滑油將下軸承(chéng)運行過(guò)程中產生熱量(liàng)帶走,從而保證軸承運行溫度處於良(liáng)好狀(zhuàng)態,如圖1所示。具體改造措施如下:
  1)從102LOJT所(suǒ)驅動的油(yóu)泵的出口管上增設一甩頭(含限流孔),用脹接方法通過一根Ø12mmx1mm,不鏽鋼(gāng)管把甩頭與下軸(zhóu)承座原加潤滑(huá)脂用管口連接起來。甩頭的限(xiàn)流孔直(zhí)徑為2.2mm,油壓(yā)為1.5MPa的潤滑油經過甩頭限流孔後,油壓被適當降低,進入Ø12mmx1mm不鏽鋼管內,不鏽鋼管內潤滑油再進入軸承座內時,再次降(jiàng)壓,流速(sù)減緩。流速(sù)變緩後循環(huán)地進入汽(qì)輪機下軸(zhóu)承座內,潤滑汽輪機推力軸承。為了確保下軸承座潤滑油不從軸承座上軸(zhóu)封滋出,必須在下軸承座頂部徑(jìng)向均布開銑3個30mm寬,10mm深回油槽[1],保證潤滑油在常壓下流落(luò)到大(dà)油箱(xiāng)內。
  2)為了確保102LOJT下軸承座的潤滑油,不從軸承座下軸封羊毛(máo)氈處較大(dà)量地泄漏,把下軸承座下軸封改為骨(gǔ)架油封[2]
  3 主軸承改進效果
  2003年9月4日7:00 102J主(zhǔ)潤滑(huá)油泵跳車,通過解體檢查,發現102LOJT下軸承座內嚴重缺潤滑脂(zhī),推力(lì)軸承損壞,造成“抱軸”而跳車,所幸輔潤滑油泵及時啟動(dòng),確保了102-J機組正常運行(háng)。利用這次機會,對102LOJT下軸承座潤滑缺陷進行如下改造:
  1)加工潤滑油泵出口的甩頭(含直徑為2.2mm限流孔),如圖2所示。
  2)將下軸承座鐵3個回油槽,如圖3所示,確保潤滑油在常壓下流落到大油箱過程中(zhōng),不流落到汽(qì)輪機與油泵聯軸器上。如果潤滑油落到高速運轉(zhuǎn)聯軸器上(shàng),潤(rùn)滑油會被(bèi)聯軸器甩出,打到機組(zǔ)大(dà)油箱的箱壁上,造成聲音異常。
  3)將102LOJT下(xià)軸承座羊(yáng)毛氈油封拆除,光刀後改造為(wéi)骨架油封,型號為Ø45mm/Ø62mmx8mm。
  4)在潤滑油泵的出口管上(shàng)開孔,焊接甩頭,配Ø12mmx1mm不鏽鋼管,把甩頭與下軸承座原加潤滑脂(zhī)用管口連接起來。102LOJT檢修改進完畢後,為保證汽(qì)輪機在開車前慢轉過程(chéng)中下軸承的潤滑,預先在下軸(zhóu)承的軸承座內加入一定的潤滑(huá)油。102LOJT慢轉完畢後投入試車運行,由於下軸承座有潤滑(huá)油循環流動(dòng),下軸承溫度始終保持在44℃左右,且下軸承座上油封無潤滑油濫出現象(xiàng)。改(gǎi)造後至今運行良好,說(shuō)明102LOJT下軸承座(zuò)潤(rùn)滑改造達到了預期效果(guǒ)。
  4 結束語
  102LOJT下(xià)軸(zhóu)承座潤滑改造,隻是在(zài)102-J機組不停車情況下進行應急改進。102-J大修時,將帶限流孔甩頭移裝到102-J機組油過(guò)濾器出口管上,並在Ø12mmx1mm不鏽鋼管上加裝1個控製閥(fá)門,確保甩頭Ø2.2mm限流孔在機組運行中不被異物堵塞,同時無論大修(xiū)及平時檢修,102LOJT下軸承座內都應預先加好潤滑油。機組大修完畢先開電泵,電泵運行(háng)時(shí),隻要將不鏽鋼管上控製閥(fá)門開啟,潤滑油會自動流人102LOJT下(xià)軸承座內;平時檢修時,可將控製閥關閉,待檢修完畢後再(zài)開閥門,潤滑油也會自動流入102LOJT下軸(zhóu)承座內,不必再進行人工初始(shǐ)化加油(yóu)。
  102LOJT下(xià)軸承座(zuò)潤滑從2003年9月4日改造投運至(zhì)今,運行良好,從未檢修過(guò)。將該成功(gōng)經驗推廣到合成空氣壓縮機、氨壓縮機主(zhǔ)油泵驅動輪(lún)機(型號RLV-16L)下軸承座軸承潤滑改進上(shàng),同樣會收到(dào)預想效果。
  參考文獻
  [1]機械設(shè)計手冊聯合編寫(xiě)組編(biān).機械設計手冊(cè).第2版.北京:化學工業出版杜.1979.
  [2]張弓主編.化工(gōng)原理.北京:化學工業出版社.1981.

來源:《大氮肥》2004年第3期
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