俞元麟 李路
(河南中國長(zhǎng)城(chéng)鋁(lǚ)業公司水(shuǐ)泥廠)
我廠使用的3台渣(zhā)漿泵為石家(jiā)莊水(shuǐ)泵廠(chǎng)生產的6/4E-AH渣漿泵,公稱能力為:揚程45m,流量250m3/h,電機(jī)功率75kW,該泵軸承采用(yòng)兩套非標準的單列圓錐滾子軸承(chéng),型號6355/6833,泵密封為水壓式填料密封,1992~1994年分別投入使用。在(zài)幾年的使用中,泵的使用周期和運轉率不高,連續運轉30d左右,就需檢修更換軸承,主要(yào)問題是(shì):頻繁竄軸造成(chéng)爪型聯軸器的彈(dàn)性塊損壞;軸封體頻繁漏漿造成軸承損壞。
問(wèn)題分析:
1)該泵選用的軸承不(bú)恰當。這是由於單列圓錐(zhuī)滾子軸承為調整式軸(zhóu)承(chéng),泵在高速運轉中軸承遊隙(xì)增加後調整較為困難,另外該軸承不能有效克服軸向力,這就(jiù)必然造成竄軸。在竄軸時又產生較大(dà)的振動,使得軸承的有效使用壽命降低。
2)為減少輸送(sòng)料漿(jiāng)中的水分,在(zài)使用中(zhōng)將軸封水取消,這樣就造成填(tián)料使用周期短,軸封體處泄漏較嚴重,使得軸承箱內進入料漿,造成軸承的損壞。
改進措施:
1)為了降低軸承竄動問題,將兩套非標準的6355/6833單列圓錐滾子軸承改為標準的單列向心球軸承(chéng)218和雙列(liè)向心滾子軸承3518。如(rú)圖1。

圖1 改造前、後軸承箱結構
6/4E-AH渣(zhā)漿泵(bèng)原安裝的軸承尺寸:內徑Φ89mm,外徑Φ161mm,寬度53.5mm。
6/4E-AH渣漿泵改造(zào)後軸承尺寸:218軸承,內徑Φ90mm,外徑Φ160mm,寬度30mm;3518軸承:內徑Φ90mm,外徑Φ160mm,寬(kuān)度40mm。
2)為(wéi)了保證218型軸承和3518型軸承(chéng)的安(ān)裝尺寸,對軸、軸承箱體、端蓋、擋(dǎng)油環等各(gè)部件做了相應的熱噴塗和車削處理。
3)為了降低泵軸封體處(chù)的泄(xiè)漏,將水壓式填料密封改為帶金屬減壓蓋的(de)副葉輪密封形式,即將(jiāng)原泵上的填料箱和定位套(tào)拆除,製作(zuò)減壓蓋和副葉輪安裝定位[1]。
通(tōng)過以上(shàng)的改進,渣漿泵的竄(cuàn)軸問題和軸(zhóu)封體處料漿泄漏問題都得到了根本解決,軸承的使用壽命經統計是原軸承使用壽命的3倍以上,設備的運行(háng)狀況大為改觀(guān),滿足了(le)生產的要求。
參考文(wén)獻:
[1]裴祥(xiáng)震.渣漿泵密封結構改造.水泥,1997,(7)
來源:《水泥》2000年09期