主軸密封結構剖析及燒損(sǔn)分析

2014-06-03

陳湘勻(yún)
(廣州蓄能水(shuǐ)電廠,廣州(zhōu)從化 510950)
  摘 要:抽水蓄能機組具有高水頭、高轉速、大容量和較深淹沒深度等(děng)特點,因而決定了封堵其水輪機轉動部(bù)分和固定部(bù)分間隙漏水的主軸密封的高性能。本文介(jiè)紹德國Voith公司為廣州蓄(xù)能(néng)B廠設計的采用雙端(duān)麵機(jī)械密封型式的主軸密封的結(jié)構和工作原理,分析了8號機(jī)在試運行期間兩(liǎng)次主軸密封燒損的原因並(bìng)介紹相應的處理方法。
  關鍵(jiàn)詞(cí):抽水蓄能(néng)機組;主軸(zhóu)密封;潤滑水膜;內(nèi)環;外環
  1 概述
  廣州蓄能B廠裝設4台300MW可逆式抽水蓄能機組,其水(shuǐ)泵水輪機及其附屬設備由德國Voith公(gōng)司設計和製造。水泵水輪(lún)機(jī)為(wéi)立軸、單級(jí)、混流可逆式,設計水頭535m,額定轉速(sù)500r/min。因可逆式機組水泵工況的汽蝕係數比水輪機工況要大得多,由水泵工況汽蝕特性決定機(jī)組吸出高度-70m,為適應較深的機組淹沒深(shēn)度和較快(kuài)的密封表麵速度,采用雙端麵機械密封可靠地(dì)替代傳統密封,在功能、摩擦損失及(jí)耐久(jiǔ)性方麵均顯(xiǎn)示出較高的性能。
  2 主軸密封結構和工作原理
  主軸密封型式為彈簧複位式(shì)流體靜壓平衡徑向(xiàng)雙端(duān)麵機械密封,密封材料(liào)采用(yòng)合成耐磨樹(shù)脂。密封內/外直徑為1139/1279,內環(huán)尺寸25×15mm環形槽,外環尺寸20×15mm環形槽。供水取自引水壓力鋼管經減壓(yā)環(huán)管減壓,過濾器和水力旋(xuán)流器雙重過濾後由中Ø27mm不鏽鋼管接通到密封環,通過更換供水管路上Ø10.5mm節流片可調節主軸(zhóu)密封流量。主軸密封潤(rùn)滑水正(zhèng)常供水壓力1.1MPa,潤滑水流量7.2m3/h。
  主軸密封緊(jǐn)靠水輪機主軸下法蘭端麵,在水導軸承下方由內頂(dǐng)蓋支撐,作用是有效的阻擋水流從大軸3與內頂蓋(gài)14之間的間隙上溢,控製機組旋轉部分和(hé)固定部分的漏(lòu)水量,防止水導軸承和頂蓋被淹。主軸密(mì)封由旋轉抗磨環、密封環插塊(kuài)、密封環、筒形彈簧、止動板、止(zhǐ)動環(huán)、支撐環、內頂蓋等構成。從其結構簡圖1我們可以說明其工作原理,旋轉抗(kàng)磨環1直接把合在大軸(zhóu)法蘭上與靜止密封環5相對(密封環插塊(kuài)2和密封環5由螺釘組合(hé)成(chéng)整體),潤滑冷卻水從密封環內腔流入內、外環與抗磨環之間的間隙,在內、外環與抗磨環之間建立一層水(shuǐ)膜(設計水膜厚度0.03-0.08mm),其作用相當於流體靜(jìng)水壓軸承將(jiāng)旋轉抗磨環與(yǔ)靜止密封環分開,使它(tā)們不發生直接磨擦從而減少磨損量(liàng),並帶走摩擦產生的熱量。流(liú)經內環的潤滑水將自流漫過密封上(shàng)部,通過Ø114mm排水管排至集水井(jǐng),流經外環的潤滑水與經頂蓋壓力釋放管來(lái)自尾水(shuǐ)管的尾水(shuǐ)相抵水輪機上迷宮環的(de)泄漏水經(jīng)頂蓋壓力釋放管排至尾水(shuǐ),由於主軸密封水壓(yā)稍高於尾水壓力(lì),起到封水作用。

圖1 Voith雙端麵機械(xiè)密封結構簡圖
  為確保靜止密封環5與旋轉抗磨環1之間(jiān)的潤滑水膜厚度隨著密封運(yùn)行磨損能保持不變,密封環在筒形彈簧4的作用下(xià)可軸向運動,即(jí)密封封環5與止動環11之間可相對軸向運動,由止動(dòng)環(huán)限製杆(gǎn)9限製密封的徑向運動。密封環和止動環之間的Z大間隙0.4-0.55mm,由橡膠圈6密封。
  主(zhǔ)軸密封設有溫度傳感器,潤滑水流量和壓力傳感器(qì),密(mì)封(fēng)磨損記錄指針,密封Z大可能磨損量(liàng)14mm,即由止動板7到止(zhǐ)動環11之(zhī)間的距離,實際密封磨損至剩餘2mm時必須更(gèng)換。
  該主軸密封特點:①借助24個不鏽鋼(gāng)筒型彈簧使密封環緊壓(yā)在抗磨環上,所以在機組停機切斷潤滑供(gòng)水的情況下,密封仍可起到封水作用。②密封環軸向可動,因此可以方便地隨著靜(jìng)動環之間(jiān)的(de)軸向移動而動,避免事故抬(tái)機造成的損害,對尾水壓力脈(mò)動較大的水泵水輪機是極大的優點。③密封對過渡過程中軸係統的徑向振動沒(méi)有(yǒu)特別要求。即密(mì)封有較強的抗振性。④因Voith公司的這種主軸密封合成耐磨樹脂材料在損壞後,不會出現塊狀裂塊,經切削(xuē)加工密封可繼(jì)續使(shǐ)用。
  3 主軸密封燒損經過與原因分析
  3.1 次(cì)燒損經(jīng)過
  8號機組投人試運行不久,在發(fā)電工況帶190MW負(fù)荷運行30分(fèn)鍾(zhōng)主(zhǔ)軸(zhóu)密封溫度即達到40℃,經1小時運行溫度(dù)居高不下,停機。做主(zhǔ)軸密封水壓試驗,在切斷主軸(zhóu)密(mì)封供水情況下,密封漏水量偏(piān)大。投入供水後密封環與抗磨環之間隔段出水,即一會漏水量大,一會漏水量小,初步判斷由於密封磨損量不一樣,以致密封麵呈波浪(làng)形,間隙大小不一,導致漏水量增大(dà)。當主軸密封供水流量為40%,壓力0.8MPa,密封環頂(dǐng)起量0.01mm,且不均勻;當流量(liàng)為60%,壓力0.82MPa,密封環頂起(qǐ)量0.02mm,判斷密封損壞。
  拆出密封檢查,密封內環情況良好,但外環磨損0.35mm,且表麵有不同程度結碳,相應(yīng)抗磨環外環也磨損0.6mm並出現扭曲變形。更換密(mì)封環插(chā)塊和抗磨環,開機將轉速升至350rpm,密封工作正(zhèng)常,20分鍾(zhōng)後將轉速升至500rpm,密(mì)封供水壓力發生(shēng)0.3MPa波動,密封溫度很快升至35℃,即停機。
  分析原因為主軸密封供水水力旋流器的排汙管連接(jiē)至密封外環腔,旋流(liú)器排汙(wū)從而使外(wài)環腔出現較大壓力波動,影響外環水的流動,造成外環水流(liú)量過小,引起發熱燒損密封。將旋流器排汙管改接至上迷宮環間隙測(cè)量孔,通過頂蓋(gài)釋放(fàng)管排至尾水,經處理後,主軸密封運行在31℃,溫度仍偏高,但可維(wéi)持正常運行。
  3.2 第(dì)二次燒損經過
  2個月後(hòu)8號機組抽水帶333MW負荷運行20分鍾(zhōng)密封溫度迅速上升至45℃,即停機。停機過程中溫度繼續上升Z高達53℃,現場檢查主軸密封壓力僅0.7MPa,頂蓋溫度約50℃,打開支撐環原水力旋(xuán)流器排汙口,主軸密(mì)封(fēng)外環腔流出熱水,水溫約50℃。
  打開主軸密封供(gòng)水閥,測量主軸密封內環排水量,內環排水量占(zhàn)主軸密封供水量的(de)2/3,供水壓(yā)力在7abr-10bar之間波動(dòng)。進一步拆卸檢查(chá),主軸密封(fēng)內環情況良好,外環和旋轉抗磨環(huán)磨損嚴重(chóng),外環磨去0.35mm,抗磨環磨(mó)損(sǔn)3.06mm並扭曲變形(xíng),且在大軸與空氣圍帶之間有摩擦痕跡。
  3.3 燒損原因分析及處(chù)理
  次主軸密封燒損是由於水力旋流器的排汙管設計不合理,通過更改排汙口得到解決。第二次燒損原因是由於在機組運行中空氣圍帶與大軸的間(jiān)隙(安裝間隙2mm)發生變化,空氣圍帶損壞,水進入圍帶(dài),並(bìng)使之膨脹,抱緊大軸,阻塞主(zhǔ)軸密封(fēng)外環排水,影響外環水的流動,外環冷卻水流量變小,在這種情況下,密封外環與旋轉抗磨(mó)環之(zhī)間熱量(liàng)無法隨水流散發,水溫升高,潤滑水膜形成困難,造成密封外環幹摩擦,從而燒損主軸密封。
  將密封環插塊燒損部分全部車削5mm,更換抗磨環(huán),拆(chāi)除空氣圍帶,並在支撐環上原排汙孔接管連通(tōng)至上迷宮環(huán)另一測量孔,增加密封外環腔排水。經處理後8號機組帶190MW負荷時主軸密封溫度Z高23℃,效果很好。
  4 結束語
  因Voith公司的這種主軸密封通常(cháng)都(dōu)是外環損壞,即使內環也同(tóng)時損壞,因密(mì)封麵不(bú)會出現塊(kuài)狀裂塊,密(mì)封仍可同樣(yàng)起到封水作用,不會引起尾水進入廠房,在這種情況下空氣圍帶設置的必要性值得商榷(què)。8號機主軸(zhóu)密封(fēng)上述(shù)兩次改進後,經過近一年的運行,密封磨損量僅0.5mm,密封溫度維持在(zài)23℃,密封漏水量僅3.0m3/h,封水(shuǐ)效果非常好。

來源:《水電(diàn)站機電技術》2001年03期
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