大型電動機軸承故障(zhàng)分析與改進

2014-04-01

朱愛(ài)華1 朱成九1 張衛華(huá)2 黃(huáng)誌3
(1.華東交通大學,南昌 330013;2.西南交通(tōng)大學,成都 610031;3.SKF武漢辦事處,武漢 430074)
  摘 要:裝(zhuāng)用滾動軸承的大中型電動機如果(guǒ)有漏電流,軸承的使用壽命就會極大縮短,有的運行1-2個月。有的運行幾(jǐ)天甚(shèn)至幾小時便出現軸承溫(wēn)度升高、振動和噪聲增大。通過(guò)對某大型電動機軸承的故障檢測及分析,提出了相應改進措施。
  關鍵詞:滾動軸承;大型電動機;磨損;電(diàn)蝕
  某電動機(jī)廠生產的一台直(zhí)流電動機,功率(lǜ)1600kW,額定電壓(yā)750V,額定電流2293A,轉(zhuǎn)速380/800rmin,采(cǎi)用SKF調心滾子軸承23052CC/C3W33,單列圓(yuán)柱滾子軸承NU1052,采用3號通用鋰基脂潤滑。在運行6個月後(hòu)由於軸承溫度(dù)升高、噪聲及振動增大等原因返廠(chǎng)維修,軸承拆套後發現(xiàn):球麵滾子軸(zhóu)承多數滾動體表麵存在細小點狀凹坑,保持架單麵有磨損(sǔn)現象;NU1052軸承半邊內圈滾道有連續搓板狀灰(huī)暗受損痕(hén)跡,保持架(jià)有(yǒu)嚴重的銅磨屑現象。
  1 軸承檢查及初步分析
  1.1 SKF 23052CC/C3W33軸承檢查
  如圖1所示,大多(duō)數滾動體表麵(miàn)有點狀凹痕,這與電流經過滾動體表麵和異物進入滾動腔(qiāng)內進一步輾壓有關。如圖2所示,保持架無明顯損壞,但其一側端(duān)麵有周向磨(mó)損痕跡,這是由於內圈在旋轉過程中與其他部件相幹涉所致。

圖(tú)1 點狀凹痕

圖2 磨損傷(shāng)痕
  如圖3所示,外圈滾道(dào)有明顯的滾壓劃傷痕跡及電蝕痕跡[1、2],其與異物進入滾動腔和漏(lòu)電流有密切聯係。內圈端麵未見異常,內孔表麵可見微動腐(fǔ)蝕痕跡(圖4)。

圖3 外滾(gǔn)道滾壓劃痕和電腐蝕(shí)

圖4 內孔表麵微動腐蝕
  1.2 NU1052軸承檢查
  滾(gǔn)動體外形基本正常,但可見明顯異物壓痕及(jí)灰暗的(de)表麵細小凹坑(圖(tú)5)。保持架磨損嚴重(chóng),大量的黃銅顆粒摻雜在潤滑油中(圖6),這與潤滑脂的選型不當有密切的關係。內圈(quān)半邊滾道表麵有連續灰暗、融化、搓板狀、細小凹坑受損痕跡,為(wéi)典型的過電流現象,如圖7所示(shì)。

圖5 滾動體壓痕

圖6 保持架嚴重磨損

圖7 內圈滾道電腐蝕
  2 故(gù)障原因分析
  軸承在裝用投入運行的初期是正常(cháng)的,這說明安裝過程(chéng)並未對軸承造成嚴重損傷(shāng),軸承在運行6個月後出現問題,說明故障是在(zài)運行過程中逐步產(chǎn)生並(bìng)對電(diàn)動機的繼(jì)續運行構成了(le)威(wēi)脅。
  從現場軸承(chéng)拆套後可以看出,該電動機使用3號通用鋰(lǐ)基脂潤滑,潤滑脂量(liàng)是充足的。但是從軸承23052CC/C3W33,NU1052的運行工況、結構形式來看,3號通用鋰基脂對於(yú)該軸承的運行工況存在一定的局限性。根據SKF軸承潤滑(huá)理論[3],滾子軸承的速度係數A在不同的區(qū)間有不同的潤滑方式。在本工況中,A=n×dm=380×(260+400)/125400(其n為轉速;dm為軸承平均直徑),在70℃工作溫度下,所需潤滑(huá)脂基油Z低粘度為14.2mm2/s,對應於40℃常溫下的潤(rùn)滑脂基油Z低粘度為(wéi)44mm2/s。結合該工況屬於中速(A<150000)、輕載(C/P>10),故選擇常用稠(chóu)度的潤(rùn)滑脂即可。軸承NU1052加油運(yùn)轉(zhuǎn)後,由於3號通用鋰基脂稠度(dù)過高,潤滑脂從(cóng)滾動腔擠出後潤滑(huá)條件會減弱,滾動體柱麵與銅保持架相摩(mó)擦,進而產生大(dà)量(liàng)的銅屑粉,這與(yǔ)現場發現軸承潤滑脂內混有(yǒu)大量黃色金(jīn)屬顆粒是相吻合的。
  軸承NU1052內圈滾道表麵半圈有連續電腐蝕(shí)受(shòu)損痕跡,這是由於內圈滾道表麵有漏電流經過,因電蝕首次形成微小灰暗凹坑[1],在高速轉(zhuǎn)動時滾動體(tǐ)表麵的微(wēi)小凹坑經線接觸滾壓後,二次形成機械共振,導致產生搓(cuō)板狀的振痕。而從軸承23052CC/C3W33的失效特征來(lái)看,滾動體上存在大量點狀凹痕,這是因為電動機內由於磁路磁場不平衡等原因產生漏電流,電流流經軸承的(de)滾動(dòng)體和內、外圈時在接觸區(qū)表麵發生放(fàng)電現象(xiàng),形成非常微小的灰暗(àn)凹坑,使滾道與滾子間的摩擦阻力增大,軸承溫度升高,潤滑脂受熱熔化溢出。由(yóu)於磨損嚴重(chóng),電動機驅動端軸承出現位移,造成(chéng)轉(zhuǎn)子驅(qū)動端與非驅動端不同心(xīn),軸(zhóu)承徑向受力不均,使滾動體與套圈產生劃痕,因細小銅粉進入滾動腔內進一步碾壓滾動體和內、外圈表麵,形成肉眼可見的細小凹坑(kēng)。
  3 結論及改進意見
  根據上述分析,對兩種軸承的失效做出如下結論:
  (1)軸承NU1052加油運轉後,滾動體柱麵與銅保持架相摩擦,產生(shēng)大量的銅屑粉,這是由於3號通(tōng)用鋰基脂稠度(dù)過高(gāo),脂被從保(bǎo)持架擠出後潤(rùn)滑不良造成的。改用2號通用鋰基脂後,此現象(xiàng)消失。
  (2)軸承23052CC/C3W33滾動體表麵可見細小凹坑、NU1052內(nèi)圈半邊滾道表麵(miàn)有連續電腐蝕搓板狀受損痕跡,為典型的過電流現象(xiàng)。為了使滾(gǔn)動軸承(chéng)與其端蓋絕緣,可加絕緣(yuán)墊圈,並(bìng)對軸承的固定螺栓(shuān)進行絕緣(yuán),隔斷軸承中電(diàn)流的通路。具體可用6101環氧樹脂100份、二酊脂(zhī)15份、乙二胺6-8份、石英粉50份的配方配製環氧膠,將環氧膠和玻璃絲帶一層一層(céng)塗在軸承外圈上,起到絕緣作(zuò)用[4]
  (3)軸承23052CC/C3W33保(bǎo)持(chí)架(jià)單麵磨損說明軸承布置與其(qí)他部件有(yǒu)相互幹涉的情況。建議嚴格按(àn)照安裝(zhuāng)步(bù)驟進(jìn)行裝(zhuāng)配,確(què)保軸(zhóu)承與其他部件沒有幹涉。
  參考文獻:
  [1]吳又南,劉雙(shuāng)發.新(xīn)編滾動軸承應用技術(shù)手冊[K].上海:上海科學技術出版杜,1997.
  [2]王(wáng)振華.實用軸承手冊[K].上(shàng)海:上海科學技術文獻出(chū)版社,1990.
  [3]郭惠(huì)俊.SKF軸承綜合型錄[Z].上海:上海科(kē)學技術出版社,1994.
  [4]許淩雲,張建忠,萬粟,等.電動機軸電流引(yǐn)起的軸承燒損及防止措施[J].河北電力技術,2003(3):17-18.

來源(yuán):《軸承》2008年9期
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