滾動軸承SKF振動分析儀

2014-03-13

周煒
(杭州鋼鐵集團(tuán)公司維檢中心,杭州 310022)
  摘 要:簡要闡述(shù)機(jī)械故障診(zhěn)斷(duàn)振動分析技術,利用SKF振動分(fèn)析儀對除塵風機故障的診斷(duàn)分析,探討振動檢測技術在各類旋(xuán)轉設備故障診斷上的應用。
  關鍵詞:振動頻譜分析;滾動軸承(chéng);故障;診斷
  0 前言
  振動分析是設備故障診斷Z重要(yào)Z常用的方法,各(gè)種振動分析儀器采集故障設(shè)備的振動信號,通過對振動信號的波形、頻譜、相位進行(háng)分析,診斷出(chū)設備的故障部位、類型及嚴重程度,以便據此采取相應的(de)措施。滾(gǔn)動軸承是旋(xuán)轉機械設備中較易(yì)損(sǔn)壞的部分,對其振動分析,可以診斷出軸承的(de)運行狀況,及時采取相應(yīng)措施。
  1 滾動軸承振動(dòng)分析
  1.1 滾(gǔn)動軸承(chéng)故障發展的4個階(jiē)段
  階段,即軸承開始出(chū)現故障的(de)萌芽階段,這時溫度正常,噪聲正常,振動速度總量(liàng)及頻譜(pǔ)正常(cháng),但尖峰能量總量及頻譜有所征兆,反映軸承故(gù)障的初始階段。這(zhè)時真正的軸承故(gù)障頻率出現在超聲段大約20~60kHz範圍。
  第二階段,溫(wēn)度正常,噪聲略增大,振動(dòng)速度總量略增(zēng)大,振動頻譜變化不明顯,但尖峰能量有大的增加,頻譜也更加突出。這時的軸承故障頻率出現在大約500Hz~2kHz範圍。
  第三階段,溫度略升高,可耳聽到噪聲,振(zhèn)動速
度總(zǒng)量有大的增加,且振動速度頻譜上清晰(xī)可見軸(zhóu)承故障頻率及其諧波(bō)和邊帶,另振動速度頻譜上“噪聲(shēng)地平”明顯升高,尖峰能量總量相比第二階段變得更大、頻譜也更加突出。這時的軸承故障頻率出現在大約0~1kHz範圍。建議於第三(sān)階(jiē)段後期予以更換軸承,此時應該已經出現肉眼可以看到的磨(mó)損等滾(gǔn)動軸承故障特征。
  第四階段,溫度明顯升高,噪聲強度明顯改變,振動速(sù)度總量和振動位移總量明顯增大,振動速度頻譜上(shàng)軸承故障頻率開始消失,被更大的隨機的寬帶高頻“噪聲地平”取代;尖峰能量總量(liàng)迅速增大,並可能出現一些不穩定的(de)變化。絕不能讓軸(zhóu)承在故障發展(zhǎn)的(de)第四階段中運(yùn)轉,否則(zé)將可能發生災難性破壞。

圖1 滾動軸承典型(xíng)故(gù)障發展過程
  1.2 滾動軸承的(de)故障頻率
  對應滾動軸承的結構組(zǔ)成,滾動軸承(chéng)有4種故障頻率:滾動軸承(chéng)保持架故障頻率(FTF),滾動軸承滾動體故障頻率(BSF),滾動(dòng)軸承外圈故障(zhàng)頻率(BPFO),滾動軸承內(nèi)圈故障頻率(BPFI)。對於這些軸承(chéng)故(gù)障頻率的求取,有專門的數學計算公式,其中精確的計算公式不僅算起來比較(jiào)麻煩,而且也沒太大的必要,所以一般采用估算公式:
  滾動(dòng)軸承外圈故障頻率(BPFO)≌N(0.5n-1.2)
  滾動軸承內圈故障頻率(lǜ)(BPFI)≌N(0.5n+1.2)
  滾動(dòng)軸承滾(gǔn)動體故障頻率(BSF)≌N(0.2n-1.2/n)
  滾動軸承保持(chí)架故障頻率(FTF)≌N(0.5n-1.2/n)
  N=軸的轉速,n=滾動體數目
  注:計算頻率(lǜ)時要求1、滾動軸承沒有滑動;2、滑動軸承
幾何尺寸沒有(yǒu)變化;3、軸承外環固(gù)定不(bú)旋轉。
  不過在實際工作中計算還是比較麻煩,較方便的方法是利用專門的(de)軟(ruǎn)件獲取,CMXA70振動檢測分析儀附帶的軟(ruǎn)件SKF Microlog Analyzer中就帶有該功能,隻要輸入軸承型號及生產廠家等信息,就可得到對應的各種軸承故障頻(pín)率(lǜ)。
  1.3 尖峰能量
  振動尖峰能量(gSE)指的(de)是短瞬間內金屬碰撞和隨機振動所產生的通過機器的結構外傳的振(zhèn)動能量,主要用於監測診斷滾動軸承和齒輪的缺陷。
  1.4 SKF CMXA70振動(dòng)分析儀
  Microlog CMXA70是SKF新(xīn)一代的數據采集及分析儀,可以(yǐ)簡易的采集設備的時域(yù)及頻譜振動信號,其獨有的GE值信號采(cǎi)集及分析係統(tǒng)可以發現軸承的早期(qī)故障,並且(qiě)可以通(tōng)過連續的數據采集形成(chéng)設備的振動劣化趨勢圖。
  杭鋼設備(bèi)處引進了(le)由SKF公(gōng)司生(shēng)產的CMX2A70振動檢測分析儀,經過一段時間的摸(mō)索使用,於2009年4月9日對轉爐(lú)廠精煉爐(lú)除塵風機進行(háng)了振動檢(jiǎn)測。
  2 故障實例(lì)
  杭鋼轉爐廠3、4號精煉爐(lú)除塵風機2009年4月9日被發現風機側軸(zhóu)承座(zuò)振動異常,設備處檢測人員接到診斷通知後,在實地了解情況的基(jī)礎上,利用SKF CMXA70振動檢測儀進行振動檢(jiǎn)測(cè)分析。
  2.1 風機(jī)機(jī)組參數
表1 風機(jī)參數表
  2.2 振動測點(diǎn)分布(bù)情況

圖(tú)2 風機機(jī)組測點分布情況
  2.3 振動測量值
表2 2009年4月9日9:00振動測量值 (風(fēng)機轉速約677r/min)
  從振動測點的(de)數據上看,風機前軸承座的軸向(
3A)振動值達到18.455mm/s,按照國家(jiā)標準GB/T 6075.1-1999,300KW-50MW風機(jī)電機振動速度 值應處於(yú)4.5mm/s以下(xià)為正常運行,4.5~7.1mm/s為超標但可以繼(jì)續運行(háng)一段時間直到找到合適的停機檢查時間,超過7.1mm/s以後則很可能引起(qǐ)機器的破壞,因此該3A點的(de)振動(dòng)嚴重超標,而且從數據上看其它測點的的振動值都不大,結合3A測點的(de)振動頻譜圖如圖3。

圖3 3A點振動的頻譜圖(tú)
  其中BSF為該點滾動軸承滾動體故障頻率,BPFO為滾動軸承外圈故障頻率,BPFI滾動軸承內圈故障頻率,X為轉速頻率值。
  從頻譜圖中看(kàn)到該(gāi)點振動中存在大量(liàng)明顯的高(gāo)頻振動分量,並未出現明顯的轉速頻率的振動,其中較(jiào)為明顯的波峰都與該軸承22340CC的固有頻率及其轉速邊帶頻率相吻合,初步判斷該軸承座的振動由滾動軸承故障引起,並且其狀(zhuàng)況已經到了(le)軸承磨損的第三階段。
  2.4 檢修情況
  2009年4月27日(rì),對此風機進行停機(jī)檢修,拆開該滾動軸承(chéng),發(fā)現其滾動體及內外圈滾道存在非常嚴重的磨損、剝落情況,與診斷結論相(xiàng)吻合,如圖4、圖5所示。

圖4 滾動體表麵磨損情況

圖5 軸承外圈滾道磨損情況
  2009年4月28日更換風機兩側的軸承(chéng),更換以後其風機側振動恢複正常,其數據如表3。
表(biǎo)3 2009年4月29日振動測量值 (風機轉速約677r/min)
  3 結語
  1)振動分析是先(xiān)進的故障診斷的手段之一,通過對檢測數據和頻譜的分析,結(jié)合滾動軸承故(gù)障發展的4個階段特征判斷滾動軸承(chéng)更換周期,從而便於維修管理人員實行定點經濟維修,縮短檢(jiǎn)修時間,降低檢修(xiū)成(chéng)本。對設備的運行管理也帶來一定指導性,可相應的采取一(yī)些針對措施,實施狀態控製。
  2)振(zhèn)動故障診斷(duàn)命中率的提高,需要故障診斷的不斷實踐(jiàn)和振動分析(xī)理論(lùn)素養(yǎng)的學習(xí)提高,由於振動分析工(gōng)作剛剛展開,在實踐經驗上還有很大的欠缺,當(dāng)振動分(fèn)析的理(lǐ)論麵對複雜的實際情況時,需要更(gèng)多的(de)實際案(àn)例的積累才能準確的進行故障分析。

來源:《浙江冶金》2010年02期
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