摘 要:冷(lěng)軋廠二連退機組4#張力輥(爐輥)於2013年1月26日夜班燒垮造成停機,原(yuán)因係軸承冷卻循環水回水管(guǎn)結(jié)垢堵塞水(shuǐ)流不暢,造成進水(shuǐ)管管內壓力升高(gāo)加(jiā)之管子脆化而破裂,從而使得軸承溫度升高而磨損燒(shāo)垮。
關鍵詞:冷卻水;軸承;爐輥;破裂
一、故障經過
2013年1月25日23:15分維保現場點檢發現爐區緩冷段檢(jiǎn)修平台下方流(liú)水,其上到平台上方後檢查發現4#張力輥軸承座有一(yī)側冷(lěng)卻水管脫開,隨即關閉了兩端介質閥門,且沒(méi)有及時更換或疏通水(shuǐ)管,造成軸承溫升而磨損燒垮。26日06:00分(fèn),開始更換爐輥(gǔn)軸承及冷卻水管(隻能待(dài)爐溫降(jiàng)至(zhì)300度以(yǐ)下處理),10:30分處理(lǐ)完(wán)畢(bì)並通知生產吹掃升溫。15:30出成品。
二、故障原因
1、軸承冷卻循(xún)環水回水(shuǐ)管結垢堵塞水流不暢,造成進水管管內壓力升高加之管子脆化而崩裂(liè),從而使得軸承溫(wēn)度升高(gāo)而磨損燒垮。
2、維保處理不當,點檢發現後沒有打開軸承座(zuò)端蓋進行軸承檢查,且在降速期間沒有及時給予軸承(chéng)冷卻措施和加油,造成本可挽救的事故擴大(dà)。
3、作業區(qū)製定(dìng)的點檢標準不完善,沒有對軸承冷卻係統進行監控,且修建公司未按照點(diǎn)檢要求檢查軸承溫度是否異常,致使本(běn)可預知預(yù)防的小事故變成大事故,造成巨大產能損失。
三、設備原理

四、處理措(cuò)施
1、將碳鋼水(shuǐ)管接(jiē)頭更換為不鏽鋼,防止檢修或更換水管時用力不當造成接頭斷裂(liè);
2、更換軸承及軸套;
五、防(fáng)範措施
1、逐批更換老化的冷(lěng)卻水管;
2、製定爐區(qū)輥子軸承溫(wēn)度異常應急預案,防止發生類似設(shè)備(bèi)故障時因處理措施(shī)不當造成(chéng)事(shì)故擴大;
3、完善(shàn)點檢標準(zhǔn),並要求倒班人(rén)員配備測溫槍對爐區各冷卻係統進行(háng)點檢,且在點檢本上反應溫度記錄,對隱蔽的問題及時發現及時解決。
六、故障啟示
1、應(yīng)及時掌(zhǎng)握冷卻係統溫度變化(huà)並記錄(lù),從而做到預知預防,做出(chū)相應的處理措施,避(bì)免事故擴大化(huà);
2、在(zài)處理此類故障時,必須給予設備一定的冷(lěng)卻,不(bú)能盲目地關閉所有(yǒu)冷卻水閥門;
3、碳鋼管水管易結垢,需對全線冷卻係統結垢水管更換或做(zuò)化學清(qīng)洗;
4、此次故障係典型的(de)預知預防性維護認知度不(bú)高從而造成事故擴大化。通過此例,因注重TPM預防性維護理(lǐ)念的學習,通過日常檢查(chá),防微杜漸,減小損失。同時,通過標準化、製度化推進班組PM自主管理。