天然氣(qì)壓縮機注油潤(rùn)滑(huá)改進(jìn)

2014-03-03

徐敬國 郭繼龍 湯紅梅
(吐哈油田丘陵采油廠,新疆 鄯善 838000)
  摘 要:通過對天(tiān)然氣壓縮(suō)機汽缸、填料注油潤滑和供油流程的改進,減少了潤滑係統故障,降低了潤滑油消耗,提高了潤滑質量(liàng)。
  關(guān)鍵詞:天然氣壓縮機;注油;潤滑;供油;改進(jìn)
  我廠氣舉采油使用的是四台江漢(hàn)三機廠RD-SA-3型天然氣壓縮機,把天(tiān)然氣從0.35MPa增壓(yā)到(dào)10MPa左(zuǒ)右。壓縮機是四汽缸三級壓縮帶中體,汽缸和填料的12個潤滑點是采用12個(gè)注油泵點對點強製注入潤滑方式。為防止各潤滑點無油,在每個注油泵出口有一個無油流報警停機(jī)開關。注油泵是通過機組曲軸、渦輪蝸杆、注油器凸輪的傳動驅動柱塞式注油泵。注油泵通過(guò)吸管從注油(yóu)器凸輪箱中吸入潤滑油(yóu),而凸輪軸箱是通過壓縮機150L的高(gāo)位油箱供油。
  一、存在的問題(tí)和原因分析
  機組在投運後存在以下問題:經常出現無油流報警停機故障;高位油箱因為容量較小使潤滑(huá)油添加頻繁,潤滑質量無法(fǎ)保證;驅動注油泵的渦輪蝸杆經常發生故障(zhàng)損壞,影響了機組的正常運行。
  造成這種狀況的原因是注油泵和報(bào)警點數量過多,易產生油(yóu)路不暢(chàng)和因潤滑油量小而導致的報警(jǐng)停機;注油泵從凸輪軸箱內吸(xī)入潤(rùn)滑油,其吸入(rù)管入口有濾(lǜ)網,易發生堵塞;冬季潤滑油黏度大,不易吸入,為了減少無油流誤報警需要調大注油量,增大了潤滑油消耗;注(zhù)油係統因管路接點多(duō)和(hé)存在缺陷,造成潤(rùn)滑油滲(泄)漏比較嚴重;渦輪蝸杆驅動的注油泵數量多、負荷較重(chóng)是(shì)發生渦(wō)輪蝸杆經常損壞的原因。
  二、改進措施
  1.供油部分改進
  拆除壓縮機(jī)原高位油箱,建立集中(zhōng)供油站(zhàn),供油罐容積在3m3左右,一次加油可以滿足機組一個季度的需要,油(yóu)罐外部有伴熱和保溫,可以保證冬(dōng)季潤(rùn)滑(huá)通暢;罐上(shàng)有密封氣(qì)充壓管路,罐內充0.05-0.1MPa的密封氣(幹氣),通過密封氣壓力(lì)把潤滑油壓到各機組,集中供油管路上有過濾器並有伴熱保溫,確保冬(dōng)季潤滑。
  2.注油部分改進
  注油泵的數量由原來12個小排量的改為四個大排(pái)量的;注油(yóu)泵(bèng)進油由底(dǐ)部負壓吸油改為頂部匯(huì)管壓入。四個注油泵出口為一個匯管,在匯管增加潤滑油分配塊,按照缸徑(jìng)和填料所需要潤滑油量的不(bú)同(tóng),選擇不同柱塞直徑的潤滑油分配塊。為了防止潤滑無油流,在注油泵匯管(guǎn)出口、進(jìn)油(yóu)分配塊之(zhī)前加(jiā)無油流保(bǎo)護(hù)停機(jī)開關,因為油分配塊是潤滑油液壓聯動(dòng),如果有一路不通,則整個出(chū)口匯管就會因為油(yóu)路(lù)不通而保護停機。另外在進油分配塊之前增加過濾器。供油匯管增加進曲軸箱的潤滑油管路和液位控製(zhì)器,實現(xiàn)曲軸箱油位自動(dòng)補充。
  三、效果
  1.改進後消除了壓縮機(jī)機組因為注油潤滑係統故障導致(zhì)的頻繁停機。
  2.注油泵數量減少後使驅動渦輪蝸(wō)杆負荷降(jiàng)低,延長了使用壽(shòu)命。
  3.在保證機組潤滑的基礎上,減少了約四分之(zhī)一的潤滑油消耗量和潤滑添加的(de)工作量,消除了注油係統的(de)泄滲漏,提高了潤滑質量,為機組的平穩正常運行創造了條件。

 

來源:《中國設備(bèi)工程》2007年08期(qī) 

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