HXD主工藝風機傳動組軸承溫升問題的解決

2014-02-08

劉玉民
(山東中煙工(gōng)業有限責任(rèn)公司濟南卷煙廠)
  故(gù)障現象
  葉絲高溫膨脹幹燥機(HXD)主工(gōng)藝風機傳動組內(nèi)的(de)兩(liǎng)件6220軸承在工作負載狀態(tài)下,所呈(chéng)現的溫升變化幅度較大,溫升大造成潤滑脂(zhī)氧(yǎng)化失效較快,致使潤滑周期縮短。嚴重(chóng)時(shí)與環境溫度相比,溫升在50℃以上,造成故障停(tíng)機。
  故障分析
  葉絲高溫膨脹幹燥機 (HXD)的(de)工藝任務是對葉絲(sī)進行快速幹(gàn)燥定型,提高葉絲(sī)填充值,降低焦油含量,去除雜氣,改善煙絲內在品質。物料經過整個係統用時約為4秒,速(sù)度大約15m/s。工藝(yì)氣體速度58m/s。此工(gōng)藝過程的完成是靠Mistral公(gōng)司型號為36/37的反向傾角風機(工作參數(shù)為:流量 35000m3/h,全壓 65mbar;轉速 2965rpm;功率 185kW)完(wán)成的(de)。
  由上述的簡介可知,工作狀態下的風機負(fù)荷較(jiào)大,作(zuò)為風機支撐件的傳動組受力較為複雜,主要受風機葉輪的(de)重力、葉輪旋轉(zhuǎn)扭矩、葉(yè)輪因氣流脈動產生的振動。傳動組內的兩件6220軸承采(cǎi)用的潤滑脂是殼牌施達納(STAMINA)RL3潤滑脂,其工作溫(wēn)度範圍(wéi)是-40℃~130℃,在此(cǐ)溫度範圍內該潤滑脂的氧(yǎng)化安定性較好,潤滑脂比較適宜的運轉溫度為50℃以下,當軸(zhóu)承溫度超過(guò)70℃的情況(kuàng)下,軸(zhóu)承溫度每超(chāo)過15℃,潤滑周期就(jiù)要縮減一半。據此決定采取措施將HXD主工藝風(fēng)機傳動組軸承溫度控製在55℃以內,有效的對設備進行計劃預防(fáng)維修、保養,避免突發故障的(de)發生。分析後確定(dìng),利用對流(liú)原理加快傳動組周圍的空氣流動速(sù)度,可達到降低傳動組運行溫度的目的。
  維修措施(shī)
  利用空氣的對流(liú)原理(lǐ),在工作現場用空壓氣噴吹的方式對傳動組電(diàn)機端進(jìn)行降溫,可有效的使傳動組外表溫度降低5℃~7℃。但采用空壓氣的噪聲較大。這就需要考慮采用其他即節能、噪聲又低的方式來解決傳動組溫升的問題。
  通(tōng)過現場測量分析發現:
  (1)電機端傳動組軸(zhóu)頭軸向尺寸為46mm;
  (2)位於蛇形彈簧聯軸器的防護罩內的軸向尺寸為38mm;
  (3)蛇形彈簧聯軸器防護罩的側端麵具備開(kāi)孔透風的條件。
  基於上述的測量分析,決定在旋轉軸上安裝風扇,降低因軸承(chéng)旋轉(zhuǎn)、潤滑油(yóu)膜擠壓摩擦形成(chéng)的溫升(shēng),使潤滑(huá)脂在規定的潤滑周期內始終在較(jiào)低的(de)溫(wēn)度範圍內工作,形(xíng)成潤滑(huá)油膜,對減少摩擦和磨(mó)損有一定的(de)效果,在(zài)設備運(yùn)行上形成一個良性循環的過程。
  通過查閱相關的風機設計(jì)手冊、機械設(shè)計手冊,確定相關參數完成(chéng)圖紙設計,如圖1所示。
 
圖1 降溫風扇設計圖紙
  通過(guò)測量(liàng)確認設備完全有空間安裝傳動組的同軸降溫風扇,合理的利用傳動軸空間,在防護罩內設(shè)計安裝4片葉輪,使其隨傳動軸同速旋轉(zhuǎn)。在聯軸器防(fáng)護罩上鑽製環形排列的Φ25mm孔,鑽孔後即不影響安全又不破壞防護罩的強度,產生的氣(qì)流通過原(yuán)風機聯軸器的(de)防護罩上加工的環形排列的孔吹到傳動組上,來對傳動組降溫。如圖2所示(shì)。
 
圖2 現場組裝圖(tú)片(piàn)
  為了實現對傳動組兩端軸(zhóu)承運行溫度變(biàn)化的實時監(jiān)測,增加了軸承測溫傳感器(紅外測溫儀),將軸承(chéng)溫度信號直接在HXD屏幕顯示,並在程序中完善了工藝風(fēng)機溫度報警功能。
  當工藝風機軸承溫度超高時在屏幕上顯示報(bào)警信息,提示操作人(rén)員關注工藝風機運行溫度並采取相應措施,如圖3所示。
 
圖3 現場測溫(wēn)傳感(gǎn)器實物圖(tú)片
  改造完成後,運行數據采集顯示加裝降溫葉輪效果明顯,電機側、風機側的運行溫度穩定在48℃~50℃。
  加裝風扇前工作(過料)狀態下溫度記錄,如圖4所示。
  電機端傳動(dòng)組軸承溫(wēn)度:52℃~56℃
  葉輪端(duān)傳動組軸承溫度:43℃~45℃
  加裝風扇後工作(過料)狀態下溫(wēn)度記(jì)錄
  電機端傳(chuán)動組軸承溫度:43℃~48℃
  葉輪端傳動組軸(zhóu)承溫度:43℃~48℃
 
圖4 降溫風扇安裝前後的對比
  改造後的主工藝風(fēng)機傳動組運行兩年來,狀態穩定,解決了溫升大造成潤滑(huá)脂氧化失效較快,致使潤滑周期(qī)縮短軸承(chéng)損壞的故障(zhàng)停機問題,降低了維修人員的勞動強(qiáng)度。
  專家點評
  本案例結合設備運(yùn)行實際情況(kuàng),通過改造來使設備達到Z佳(jiā)的(de)運行狀態,延長保養周期,降低設備(bèi)故障率(lǜ),對於維修人員日常的設備(bèi)維修工作具有(yǒu)較好的啟發意義。本案(àn)例是借助原設備自身的動力,巧妙地利用對流原理,來達到降溫的目的,是不錯的(de)技術創新(xīn)項目,該項改造對於目前使用同類設備的廠家具有較高的推廣價值。

來源:《科技致富向導》2008年18期(qī)
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