顎破軸承溫升異常的原因(yīn)和解決方(fāng)法

2013-11-26

李鶤
(南昌(chāng)礦山機械有限公司,江西南昌 330004)
  礦山開采出來的礦石Z大(dà)粒度一般(bān)在200-1300mm之間,這些原礦不能直接在工業中應用,必(bì)須(xū)經過破碎和磨礦作業使其粒度達到規定的要求。顎式(shì)破碎機就是破碎作業中使用Z廣(guǎng)泛的粗碎設備,它的破碎過程是在兩塊顎板間進行的,其中一塊顎板固定在機架上稱為固定顎板 ,另一塊裝在運(yùn)動的動顎體上稱(chēng)為活動顎板,其表麵一般為齒(chǐ)形。 當活動顎板(bǎn)周期性的靠近與(yǔ)遠(yuǎn)離固(gù)定顎板時,完成破碎(suì)與排礦作業。見圖1。

1.固定顎板;2.動顎;3.活(huó)動顎板
圖(tú)1  顎式破碎機破碎原理圖 
  顎式破(pò)碎機上(shàng)裝有兩對軸承:一對軸承裝在機架與偏心軸之間,通常稱為機架軸承,機架軸承(chéng)支承偏心軸作回轉運(yùn)動。另一對軸(zhóu)承裝在動顎與偏心軸之間,通常稱為動顎軸承(chéng),支承動顎在偏心軸回轉時作擺動運動,從而實(shí)現活動(dòng)顎板周期(qī)性的靠近與遠(yuǎn)離固定顎板。兩對軸(zhóu)承將(jiāng)破碎機運行時的破碎物料負荷傳遞到機架上,是顎式破碎機重要的零部件之一。軸承安(ān)裝結構見圖2。

1.偏心軸;2.動顎;3.動顎軸承;4.動顎軸承蓋;5.大迷宮環;6.機架軸承;7.退卸套;8.軸(zhóu)承(chéng)座壓蓋;9.鎖緊螺(luó)母;10.軸承座;11.機架側板
圖2  動顎部軸承安裝結構圖 
  為了保證顎(è)式破碎機的正常運轉,主軸、軸承座和動顎(è)軸承孔的加工精度以及軸承的安(ān)裝定位一定要(yào)達到設計要求,否則軸承就會因為出現發熱等問題,導致損壞。
  1 事故現象(xiàng)
  2011年9月份,我公司(sī)生產(chǎn)的一台JC0850顎式破碎機(圖3)在試車(chē)時(shí)出現了(le)軸承溫度異常的情(qíng)況:當時氣溫(wēn)30℃左(zuǒ)右,在開機運轉的前2個小時(shí)內,兩對軸承的溫度在40-50℃內,看似正常(cháng)。繼續連續運轉,其中的一對動顎(è)軸承(chéng)溫度逐漸緩慢升高,運轉4小時左右,溫度升高到60℃以上。運(yùn)轉6小時左右,溫度升(shēng)高到70℃以上。運轉8小時左右,溫度升高到80℃-90℃。而另一對機架軸承的溫度基本維持在60℃左右。由於動顎軸承溫度已經超過了產品標準規定的75℃Z高(gāo)溫度範圍,所以(yǐ),為了保護動顎軸承不被燒壞,及時停機終(zhōng)止了試車。

圖3 JC0850顎式破碎機 
  針對(duì)上述軸承溫度異(yì)常(cháng)的情(qíng)況,裝配車(chē)間的人(rén)員分析可能是由於加工精度原因,軸承密封迷宮在轉動時出現(xiàn)了摩擦,導(dǎo)致發熱,可能跑合一段時間後軸承發熱的問題(tí)會解(jiě)決。 
  於是,第二天重新開機試車,希望通過(guò)跑合來穩定軸承溫度。可是,通過一天的運轉,軸承溫度並沒有降(jiàng)下來。第三天繼續開機,軸承溫升的情況如出(chū)一轍。
  2 原因分析
  如果(guǒ)是動顎部總成中有零件出現幹涉,導致摩(mó)擦發熱,那麽,經過幾天的磨合,軸承溫升(shēng)應(yīng)該恢複正常。但(dàn)是,實際情況並不(bú)是這樣(yàng),由此可見(jiàn),軸承溫度異常升高一定另有(yǒu)原因。
  經過初步分析,出現這個問題的原因可能有以下幾方麵: 
  (1)軸(zhóu)承質量差,原始遊隙偏小,沒有達(dá)到軸承C3遊隙的(de)規定(dìng)值,導致安裝(zhuāng)後遊隙過小,從而引起軸承運(yùn)轉過程中發熱,溫度逐漸升高。 
  (2)軸承的軸向定位出(chū)現了問題,迷宮環或軸承壓蓋沒有安裝到位,運轉時偏心軸向一側竄動,從而使軸承的遊隙減小,引起軸承(chéng)發熱。 
  (3)動顎軸(zhóu)承孔加工誤差大,同軸度超出允許值,導致兩盤動顎軸承安裝後軸(zhóu)承外圈同軸(zhóu)度誤差較大,導致遊(yóu)隙變小,軸(zhóu)承發(fā)熱。 
  (4)主軸加工出了問(wèn)題,主(zhǔ)軸(zhóu)兩側安(ān)裝(zhuāng)軸承的軸頸同軸度誤差過大,超(chāo)過(guò)了設計的允許值,這(zhè)樣,兩端(duān)的軸承(chéng)安裝後內圈同軸度誤差過大(dà),導致遊隙變小,軸承發熱(rè)。 
  3 解決方法
  根據以上原因分析,要找到軸承發熱的真正原因就必(bì)須拆開動顎部(bù)總成,並對以上幾(jǐ)方(fāng)麵可能有問題(tí)的相關零件進行檢測,從(cóng)而找出原因(yīn),提出解決方案。
  於是,在動顎部總成拆開後,對相關零件進行了逐個檢測,終於找到了問題的症結所在:動顎上兩端的軸承孔(kǒng)同軸度誤差超過了設計值,設計圖上(shàng)要求(qiú)的是同軸度誤差不(bú)大於0.06mm,而實際測量出的同軸度誤差為0.4-0.5mm,遠遠超出了設計要求。
  
由於動(dòng)顎軸承孔是(shì)在T6216C落(luò)地鏜床上(shàng)加工的,因此,對該鏜床工作台和鏜杆進行了檢測(cè),發現是工作(zuò)台由於受(shòu)到較重工件的撞擊產生了位移,從而造(zào)成了此加工誤差。後對此鏜床工作台進行了修複。
  對於該(gāi)工件采用以下方法進行修複:對已加工的動顎軸承孔進行堆焊,然後重新上鏜床加工(gōng),以確保軸承孔的同軸度精度。
  4 修複效果
  根據以上解決方案,對動顎軸承孔進行了堆焊,然後上鏜床加工。經檢驗合格後,重新組裝試車(chē),軸承溫(wēn)度一直維持在50℃左右,達到正常(cháng)要求。
  5 結語
  由此事故案例可見,在製造顎式破碎機的過程中,軸(zhóu)承的安裝遊(yóu)隙是否正確是運轉時軸承的溫度是否正常的關鍵(jiàn)。因此(cǐ),在相關零件的加工過程中,如動顎、主軸、迷(mí)宮環及壓(yā)蓋等,要確保加工精度達到設計要求;在動顎部(bù)的裝配過中,要對軸承的遊隙進行認(rèn)真檢測,包括軸承的原(yuán)始遊隙和安裝遊隙,發現異(yì)常應及時查明原(yuán)因,盡早解決問題。
  參考文獻
  [1]李本仁.複擺顎(è)式(shì)破碎機的軸承.礦山機(jī)械,2006,4:26-28.
  [2]JB/T 1388-2002,中華(huá)人民共和國機械行業標準《複擺顎式破碎機》.
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片