真空泵減速機軸承的故障診(zhěn)斷

2013-11-13

薛啟峰 郭青年
(中國鋁業山西分公司 氧(yǎng)化鋁四分(fèn)廠,山西河津 043304)
  摘 要:通過狀(zhuàng)態監測發(fā)現真空泵減速機狀態劣化(huà)趨(qū)勢,利用MRS2.0網絡化設備狀態點檢管理係統提供的分析工具,經診斷分析,判斷減速機輸入軸(zhóu)承存在故障;解體檢修驗證判斷的正確性。更換軸承後,機組恢複正常狀態。
  關(guān)鍵詞:真空泵(bèng);滾動軸(zhóu)承通過頻率;包絡;劣化
  0 概述
  真空泵是氧化鋁生產中保證平盤過濾機(jī)正常(cháng)生(shēng)產的重要設備,平盤過濾機利用液(yè)封槽在過濾機盤麵形成母液區、弱濾液區、強濾液區及烘幹(gàn)區,完成氫氧化鋁料漿的分離(lí)過程,同時控製過濾後氫氧化鋁的水分。2003年11月,真空泵減速機的軸承損壞,使得軸承外圈在軸承座中轉動,導致減速機機殼(ké)損壞,經檢修仍(réng)然(rán)無法正常運行(háng),更換減速機後運行正常(cháng)。自2007年7月以來,真空(kōng)泵振動和噪音逐(zhú)漸增加,為查找其原因(yīn),使用了上海(hǎi)容知測控技術有限公(gōng)司的RH701G精(jīng)密點(diǎn)檢儀,對該真(zhēn)空泵的電機、減速機、泵體輸入端軸(zhóu)承進行檢測,並使用軟件提供的趨勢、頻譜、包絡、瀑布圖等工具,對網絡(luò)化設備狀態點檢管(guǎn)理係(xì)統所提供的軸承(chéng)元件故(gù)障特征信(xìn)息(xī)進(jìn)行分析,進而得出減速機(jī)輸入軸軸(zhóu)承嚴重損壞的結論。
  1 真空泵機組情況
  真(zhēn)空泵機組由電機、減速(sù)機、泵體組成,采用剛性基礎安裝,所有支承為滾動軸承,采用油脂潤滑。
  真空泵型號為:CBF610-2BG3,轉速:298r/min,供水量:13~32m3/h;
  電機型號為:YKK4004-4,轉速:1480r/min。減速機(jī)型號為:1C315N,傳動比為:5.08:1。
  為了檢測真空泵機組的振動及溫度等參數,在電機(jī)輸出端、減速機輸入端和輸出端、泵體前、後的軸承位置布置了振(zhèn)動測點(見圖1)。
  2 真空泵機組故障狀態分(fèn)析
  2.1 狀態判斷
  自2007年6月起對真空泵機組各測(cè)點的振動進行檢測,7月下旬後真空泵的(de)振動和噪音明顯增加,8月8日出現振動異常(見表1)。
  注(zhù):由於減速(sù)機輸入端垂直方向振動偏大,超出測量(liàng)範圍未測到數據;軸向因(yīn)位置原因無(wú)法(fǎ)測量,故選用減速機(jī)輸入端的水平方(fāng)向作為本次分析的基礎。
  根據ISO 10816-3振動監測標準(zhǔn),振動速度正常(cháng)有效值應小於2.3mm/s,表1的檢測數(shù)據表明,真空泵機組各測(cè)點的(de)振動值均高於標準值。
  減速機(jī)輸入端的水平速度有效值趨勢圖表明(míng)(見圖2),檢測的開始階段,減速機輸入端水平速度值較小(約3.5mm/s);7月下旬後振動速度值增大,8月8日振動速度值急劇增加,達到4.80mm/s。據(jù)此(cǐ),判斷減速機處於加速劣(liè)化趨勢狀態,需立即作進一步分析,以確(què)定故障部位及程度。
  2.2 故(gù)障分析
  由減速(sù)機輸入端水平速度瀑布圖可知(見圖3),振動值上升主要(yào)為153Hz和其倍頻成分,以及少量高速軸轉頻邊帶,故(gù)判斷故障部(bù)位位於減速機(jī)高速軸(zhóu)上。
  圖4為減(jiǎn)速機輸入端水(shuǐ)平速度對比多頻譜圖,采集信(xìn)號為1600線速度頻譜(pǔ),采樣頻段(duàn)為2~1000Hz,實際運行轉速為1485r/min。頻譜間存在差(chà)異,即在(zài)8月(yuè)8日頻譜中,在400~900Hz之間出現了明顯的(de)153Hz倍頻異常信號。
  軸(zhóu)承和齒輪的信號主要表現在高頻(pín)上(shàng),而加速度對檢測高頻(pín)振(zhèn)動非常有效,故對減速(sù)機輸入端水平的加速度信號進(jìn)行頻譜分析(xī)(見圖(tú)5)。在頻率為2~5000Hz的加速度頻譜上,2000~4000Hz範圍(wéi)內明顯地出現了峰丘狀邊頻帶,這一範圍是(shì)軸承元件的固有頻率區間,據此(cǐ),判斷(duàn)軸承元(yuán)件可能(néng)出現故障。
  包絡解調通(tōng)常用(yòng)於具有滾動軸承的軸組件振動分(fèn)析,它是利用軸(zhóu)承(chéng)或檢測係統作為諧振(zhèn)體,將故(gù)障衝擊產生的高頻共振響應波放大,通過包絡檢波方法變為具有故障特征的低頻波形,然後采用頻譜分析法找(zhǎo)到故障頻率,從而確定故障[1]。
  為了進(jìn)一步確定發生故障的部件,對(duì)減速機輸入端水平加(jiā)速度信號進(jìn)行包絡(luò)解調分析(見圖6)。圖6表明存在153.125Hz及其(qí)倍頻,經計算可知,此頻率(lǜ)為(wéi)減速機輸入軸(zhóu)軸承外(wài)圈的通過頻率。
  當軸(zhóu)承(chéng)外滾道產生損(sǔn)傷(如剝落、裂紋(wén)、點蝕等)時,在滾動體通過時亦(yì)會產生衝擊(jī)振動。由於點(diǎn)蝕(shí)的位置與載荷(hé)方向的相對位置關係是一定的,所以這時不存在振(zhèn)幅調製(zhì)情(qíng)況,振動頻率為滾動體通過外圈的特征頻率153.125Hz。
  綜上分析,判斷輸入軸(zhóu)軸承元件可(kě)能已經損壞,且損壞情況嚴重。須立即對減速機進行解體檢修(xiū)。
  
3 故障處理後的效果(guǒ)
  減速機(jī)解體後發現,輸入軸(zhóu)軸承損壞嚴重,內外圈(quān)磨損、滾珠蝕點較多。二軸齒(chǐ)輪有一齒輪斷裂損壞。
  圖(tú)7分別(bié)表(biǎo)明減速機高速軸靠電機側軸承外圈、滾動體和輸出齒輪軸的損(sǔn)壞情況,從圖7a、b看出軸承(chéng)問題較嚴重(chóng);圖7c顯示齒輪有一處斷(duàn)齒。
  齒輪的局部缺陷反(fǎn)映在時域波形上有明顯的轉速(sù)衝(chōng)擊特征,但與頻譜比較可知,並未在齒輪齧合頻率620Hz處發現(xiàn)異常情況。通過(guò)查閱資料,曾有過這樣的案例,齒(chǐ)輪(lún)輪齒局(jú)部折斷、崩裂後初期,衝擊信號顯著(zhe),隨著運(yùn)行時間的(de)延長,磨損使得缺陷區域邊緣不再承載,Z終衝擊(jī)逐漸減弱(ruò)[2]。本(běn)次檢測中未能發現(xiàn)因齒輪斷齒而產生的衝(chōng)擊信號,即(jí)表明齒輪斷齒發生在檢測之(zhī)前。
  根據解體後的情況,更(gèng)換了一、二軸齒輪及軸(zhóu)承(chéng)。試車後運行正常。
  4 結語
  本次軸承故障診斷和及時檢修,避免了真空泵機組運行狀況的進一步惡化,也避免了軸承抱(bào)軸等惡性事故的發生。
  設(shè)備(bèi)運行的(de)信號和分析具有(yǒu)複雜性(如上述齒輪的局部(bù)缺陷),並非進行一次振動檢測就可以判定問題所在,因而長周期的定期檢測是必須的。將狀態監測和診斷(duàn)結合(hé)起來,方可(kě)Z大發揮點檢管理係統作用。
  參考文獻
  [1]陳克興,川(chuān)奇(qí).備狀態監測與故障診斷技術[M].北京:科技文獻出版社,1991.
  [2]易良榘(jǔ).簡(jiǎn)易振動診斷現場實用技術[M].北(běi)京:機械工(gōng)業出版社,2003.
來源:《有色設備(bèi)》2008年第3期
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