立磨減速機輸入端(duān)軸承溫(wēn)度高的原因及處理

2013-11-01

李迎春
(新疆(jiāng)青(qīng)鬆建材化工<集團>股份有限公(gōng)司(sī),阿克蘇 843005)
  0 前言
  我公司3000t/d水泥生產線生料磨(mó)采用MLS4028立式輥磨機,自2009年投料試生產以來運行正常,在一年後出現了啟動磨機時減(jiǎn)速(sù)機輸入軸(zhóu)軸承觀測點溫(wēn)度(dù)上升(shēng)過快的現象,由38℃升至65℃~70℃,致使報警(jǐng)跳停,對此進行了詳細的分析和檢查,並采取(qǔ)了相應的改進措施,解決了溫度偏高的(de)問題,現將(jiāng)故障原因和處理過程介紹如下。
  1 原因分(fèn)析
  (1)通過觀察輥(gǔn)磨機(jī)停機前輸入(rù)端軸承(chéng)溫度(dù)和振動情況,表現均為正常,故排除輸入端軸承損壞導(dǎo)致的溫度升高原因。
  (2)為了排除由於輸入端軸承端部間隙過小(xiǎo)的原因,在端蓋內加入0.7mm厚鋁皮(pí)墊子,開機後(hòu)輸入端軸承溫度仍然如故。
  (3)在對(duì)冷卻水的冷卻及(jí)潤滑(huá)係統相關情況檢查正常,也(yě)未發現異常。
  (4)經過(guò)以上方麵(miàn)的檢查在(zài)沒有(yǒu)準確原(yuán)因的情況下,後采取了增大供油量進行生產,但在啟動20分鍾後再次升高至65℃,4小時後軸承溫(wēn)度上升至70℃,依然報(bào)警跳停,再次進行檢查,在認真清洗過濾器濾網時發現有細(xì)小(xiǎo)金屬顆粒,分析判斷(duàn)輸入軸軸承有損壞(huài)的可能。在打開減速機檢(jiǎn)查孔發現(xiàn)輸(shū)入傘(sǎn)形(xíng)齒固定端軸承外圈有一道細小裂紋,軸承輥子(zǐ)點蝕嚴重,減速機底(dǐ)部油(yóu)池內有(yǒu)碳化油渣塊(kuài)和金屬屑末,在減(jiǎn)速機廠家技術人員的指導下,拆卸輸入軸發現2、3、4軸承損壞,且2、3軸承損壞嚴重,4軸(zhóu)承保護架散架
同時發(fā)現輸入軸軸承座內(nèi)設有三個注油孔,分別(bié)給四(sì)個軸承供油,如圖1所示,輸入軸軸承座內分別有3個回(huí)油口(kǒu),孔徑50mm的2個、70mm的1個,導致上述4個軸承損壞的原因是回油口偏多,直徑過大,造成軸承(chéng)座腔內存油不足,軸承長期潤滑不良,在運行的一年當中,由於缺油(yóu)情況不顯(xiǎn)著等原因未能發現,往(wǎng)往(wǎng)在溫度升高後,通過采(cǎi)取加大冷卻(què)水(shuǐ),清洗(xǐ)過濾器的(de)處理恢複正常,而沒有(yǒu)注意(yì)過濾(lǜ)器內鐵屑等異物異常現象(xiàng),同時(shí)對(duì)減速機結構不了解,也耽誤了維(wéi)修維護時間。
  2 處理措施
  (1)在找到原因後,首先更換了四個(gè)軸承,解決(jué)了回(huí)油量過大,軸承座腔體內存油(yóu)不足情況。
  (2)通過分析計算,將3回(huí)油孔孔徑變小為20mm,中心孔改為調節軸承座腔體內油位,解決了注(zhù)油量小回油量大的(de)問題,使軸承座腔體內(nèi)始終保持有一定油位,軸承能夠浸入到潤滑油中得到充分(fèn)潤滑。
  3 結束語
  實施後,立式輥(gǔn)磨機輸入軸軸承溫(wēn)度保持在38℃,磨機運轉正常。此次故障出(chū)現後沒能及時修複(fù),主要是缺少必要的設備技術資(zī)料,希望設備製造廠家應提供詳(xiáng)細的設備(bèi)裝配圖和易損件規(guī)格,為設備的維護保養(yǎng)提供便利。
來源:《四川水(shuǐ)泥》2011年02期
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