NNTB626/YA軋機(jī)軸承失效分(fèn)析

2013-10-10

(技術中心)仵永(yǒng)剛 盛(shèng)偉 魏建文(wén) 梁豔
  摘 要:經過對NNTB626/YA森基(jī)米爾軋機軸承失效進行分析討論,找出該套軸承(chéng)的失效原因,並提出一些建議。
  關鍵詞:森基米爾軋機軸承;失(shī)效
  
某鋼鐵公司森基米爾軋機上安裝使用我公司生產的NNTB626/YA軸承,工作不(bú)到兩個小(xiǎo)時就出現抱死,造成外圈碎裂(liè),致使整(zhěng)個軋機係(xì)統癱(tān)瘓,給用戶及公司造成了較大的經濟損失。為此用戶方送檢失效軸承要求分析,找出失效原因。
  1 失效軸(zhóu)承檢查
  1.1 外觀檢查
  該失效軸承(chéng)外圈端麵的編號為Y5-4,見圖1。
  外圈打字端一側滾道及該側的內套滾道(dào)、滾子、擋圈(quān)及保持架損壞較另一側嚴重,稱之為a列滾道、a列滾子、a擋圈及保(bǎo)持(chí)架a側,與之相對應的另一部分則稱之為(wéi)b。
  ①外圈
  外(wài)圈已(yǐ)沿軸向(xiàng)斷裂,斷口(kǒu)麵為(wéi)脆性新(xīn)斷口(kǒu),斷口附近的外徑麵上可見有兩條軸向的(de)啃擦傷痕(hén),應為軸承抱死後外圈與中間輥啃擦所致,見圖2。
  a列滾道有升溫變色現象,且該列(liè)滾道兩側較為嚴(yán)重尤其以外側Z為嚴重,中(zhōng)間較輕,見圖3箭頭(tóu)所(suǒ)指處,故熱源應位於兩側,內側較輕應與(yǔ)該處潤滑條件相對較好有關。該列滾(gǔn)道的中擋邊有嚴重(chóng)的磨(mó)損升溫變色發藍現象,且已產生塑性(xìng)變形並凸起卡(kǎ)死保(bǎo)持架,而(ér)該列滾道的外擋邊(biān)磨損較輕;
  b列滾道上僅(jǐn)有少量壓坑,兩(liǎng)側擋邊磨損輕微。
  ②內圈
  
a列滾道有升溫變色現象,與外圈相(xiàng)同也是(shì)該(gāi)列滾道兩側較為嚴(yán)重且外側Z為嚴(yán)重,見(jiàn)圖4箭頭所指處。該列滾道外側已變色發藍且已產(chǎn)生塑性變形。
  b列滾道無明顯異常。經測量,內圈高度合格。
  
③滾子
  a列滾(gǔn)子外徑(jìng)麵兩端有溫升變色現象且位於滾道(dào)外側的外徑麵較(jiào)為嚴重,見圖5,該列滾子兩端麵皆有啃擦傷痕及(jí)升溫變色,嚴重的已發藍且端麵的加工凹穴已(yǐ)被磨掉,見圖6。

  b列滾子除兩側端麵有(yǒu)輕微磨損(sǔn)外,其餘正常。
  ④保持架
  
a側兜孔梁有輕微變形(xíng),其根部有磨損,應為(wéi)中擋邊的凸起與之磨擦所致,兜孔內磨損輕微,見圖7。
  ⑤擋圈
  a擋圈內側端麵有嚴重的啃(kěn)擦傷痕,已產生金(jīn)屬起皮(pí)及碎屑(xiè),且該側(cè)已(yǐ)有嚴重的升溫變色現象,見圖8。b擋圈內側端麵(miàn)僅有輕微磨損。
  結合外圈、內圈、滾子及(jí)擋圈四者的異常現象分析,上述現象應是由於a列滾子兩(liǎng)端麵分(fèn)別與外圈a列滾道(dào)中擋邊及擋圈磨擦所致。
  1.2 金相及硬度檢查
  切取失效軸承內(nèi)、外(wài)圈、滾子及擋圈製成金
相試樣在顯(xiǎn)微鏡下觀察,依據相關標準評定。
  1.2.1 材料質量檢查(依據YB9-68標準評定(dìng)),見表1。
  1.2.2 熱處理質量檢查(依據JB/T 1255-2001標準評定(dìng)),見表2。
  上述材料質量以及熱處理質量均符合(hé)標(biāo)準要求。
  2 分析討論
  該失效軸承在運轉時由於(yú)外圈、滾子及擋圈(quān)之間出現異常磨損,致使軸承(chéng)溫升變色,進而引起(qǐ)軸(zhóu)承抱死導致外圈斷裂並失效。
  就軸(zhóu)承自身(shēn)而言,假設保持架a側兜孔、a列(liè)滾子、外圈a列滾道三者的相互配合有問題,那麽滾子會與外圈a列滾道的兩側擋邊同時出現嚴重磨損,並且由於(yú)該列滾道外側擋邊潤滑條件(jiàn)比中擋邊(biān)差,因此該側擋邊磨損及(jí)塑(sù)性變形應(yīng)比該側中擋邊嚴重得多,但事實上卻與之相反,外側磨損輕微。故保(bǎo)持架、滾子和外圈三者配合不可能有問題(tí);而內圈經測量,尺(chǐ)寸合格,也不可能(néng)是內圈的問題。
  軸承如果在使用過程中出現(xiàn)異常軸向竄(cuàn)動,加之該套軸承安裝(zhuāng)在(zài)支撐輥中部,載荷Z大,導致該套牟出承不易複位,則會引起滾子與外(wài)
圈中擋(dǎng)邊及(jí)一側(cè)擋圈發生異常磨擦。
  3 結論
  綜合上述檢查分析結果,該套軸承由於在使用中出現異常軸向竄動,並且不能及時複位,使得軸承外圈擋邊、滾子及擋圈三者出現異常磨擦,導致軸承溫升抱死,進而斷裂失效。
  4 建議(yì)
  為(wéi)了避免或減少此類失效,應從(cóng)設計角度改(gǎi)善外徑的設計使外(wài)徑帶有一定的凸度,並提高軸承的潤滑狀態。可以考慮采用特殊熱處理(lǐ)工藝提高軸承的抗衝擊性(xìng)能,增加抗摩(mó)擦性,或者選用高(gāo)清潔度鋼製造。另(lìng)外,在使用過程中應保持潤滑油(yóu)的清(qīng)潔,采用可靠的密封方法,避免外物進人軸承內。
  經協商討論後,用戶方(fāng)認可該結論,並在隨後的生產及使用過程中進一步改進,目前尚未有類似問題(tí)反饋。
來(lái)源:《軸承技術》2007年第2期
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