三柱塞高壓泵曲軸箱故障原因分(fèn)析及技改

2013-09-17

趙昉 王惠義
(河南省中原大化集團有限責(zé)任公司(sī),河南濮陽,457004)
  摘 要:介紹(shào)三(sān)柱塞高(gāo)壓泵在大型合成氨裝置中的運行,分析備件國產化後出現的問題,提出處理方法,實施技術改造。
  關鍵詞:高壓柱(zhù)塞泵(bèng);曲軸箱;磨損;技改
  
中原大化集團公司合成氨廠氨回收(shōu)單元,配備有2台三柱塞高壓洗滌水泵,平時一開一備。其工藝(yì)流程為:氨汽提塔底部流出的含氨0.1%洗滌水由該泵加壓到11MPa送至吸收(shōu)塔頂部。洗滌水噴淋而(ér)下與從底部進入的(de)合成工序排放氣逆流接觸吸(xī)收氨氣,流(liú)出的濃度為15.6%氨水溶液,預熱後再流入汽提塔中部汽提出氨(ān)氣,從而實現高壓回路的循環(huán)。
  
1 洗(xǐ)滌水泵的性能特點及事故經(jīng)過
  1.1 結構原理和性能(néng)特點
  臥式三缸柱塞(sāi)泵,型號為TITANO31.20,F.FERONI公司製造,由22KW電機驅動,並配有一齒輪減速箱。曲軸箱采用恒油位飛濺潤滑,裝N150抗磨齒(chǐ)輪油14L,主要潤滑滾(gǔn)柱軸承、連杆軸瓦、十字頭銷(xiāo)頭瓦、銷子、十字(zì)頭。該泵性能參數和技術(shù)參數見表1。
  1.2 事故經過
  該(gāi)泵自投用以來,運行基本(běn)穩定,進口軸瓦等零部件使用周期約為18個月。但進口備(bèi)件價格昂貴,是國產件的5~10倍(bèi),該泵的備件國產化乃大勢所趨。加(jiā)上各項有利條件如訂貨周期短,價(jià)格低廉(lián)等,1999年12月檢修時,進行了主要(yào)易損件的國產化改造,連(lián)杆大(dà)頭瓦(wǎ),十字頭銷頭瓦、銷子等使用了國內備件,對曲軸箱進行了檢修。正
常運行時該泵溫度應在45℃左右,但開啟4h後溫度升至約60℃,略偏高,說明(míng)內部有不(bú)良跑合,而各間隙均在技術範(fàn)圍之內。5h後溫度升至68℃,說明內部磨損加劇,及時(shí)換油後溫度不斷(duàn)上升,而且較快。尤其是從60℃到80℃,不到2h。拆開曲軸箱檢查發現油底部沉(chén)積大量合金碎片和銷沫。十字頭銷頭(tóu)瓦磨損嚴重,部分已磨(mó)透;銷子也磨出環狀道道深槽。大頭(tóu)瓦部分合金因磨損過熱而呈蜂窩狀脫落,內軸軸頸上粘有大量的軸瓦合金(jīn),且表(biǎo)麵粗糙度(dù)較差。
  
2 故障(zhàng)原因(yīn)
  2.1 設計結構及材料缺陷(xiàn)
  大頭瓦、十字頭銷頭瓦為雙金屬薄壁瓦,內壁合金不均勻,耐磨性差,工作麵易磨損掉或(huò)溶化(huà)脫落。換國產件後,十字頭(tóu)銷頭瓦與原件對比:沒有開口,缺少彈性和張力。有(yǒu)開口的銷頭瓦收縮(suō)後(hòu)裝入十字頭中(zhōng)脹開能過盈裝(zhuāng)配緊。無開口的銷頭瓦過盈量小會出現“跑圈”現象,即襯套(tào)旋轉,磨損較快,雖可塗鎖固膠,但油溫略高時效果就不好(hǎo)。反之(zhī),過盈量大,裝入後收縮變形(xíng)收口,銷子不易裝入。銷子表麵(miàn)硬度低(實測硬度為HR220,要求達到硬度為HR450)不耐磨,出現(xiàn)較深的環狀深槽,這些都可以產生大量熱量。大頭瓦鋼殼彈性差,強度低,定位槽角度不合適,缺少棱角,不能與連杆內孔很(hěn)好地脹緊定位,有(yǒu)時出現“跑圈”現象
造成惡劣後果。
  2.2 潤(rùn)滑不良,造(zào)成磨損,間隙增大
  由於曲軸使用(yòng)時間已較(jiào)長,軸頸有磨損,且略顯橢圓,粗糙度降低(dī)。國內軸瓦對潤滑條件要求較為苛刻,其原潤滑情況為:曲軸箱的潤滑方式采用飛濺潤滑,特別是十字頭和銷頭(tóu)瓦的滑潤油是通過旋轉(zhuǎn)的曲軸拐甩上和被3個刮油板刮倒十(shí)字頭上部(bù),從3個十字(zì)頭上的油孔流入十字頭和銷頭(tóu)瓦處。潤滑油通過連杆(gǎn)大頭端油(yóu)孔進入大(dà)頭瓦,一部分油通過連杆油孔流(liú)入銷頭瓦處,再通過十字頭的環狀油槽自然流到曲軸箱底部。由於飛濺潤(rùn)滑中無油過濾器,潤滑油中的雜質及運行磨損的(de)金屬鐵屑得不到過濾。同時潤滑油本身不帶壓,且(qiě)粘度較高,易造成油孔堵塞,流油不暢;使連杆大(dà)頭瓦、十字頭銷頭瓦等處潤滑不良,引起磨損加(jiā)快,間(jiān)隙增大,形成惡性循環(huán)。造成發熱和磨損加劇(jù),無法正常運行。
  
3 技術改造
  針對以上原因,聯係生產廠家對軸瓦、銷子等進行了技術改進,力爭滿足裝配要求和使用條(tiáo)件。
  1)修磨曲軸,除去粘附的合金,消除橢圓,達到應有的粗糙度。
  2)改善潤滑條件,延長零部件使用周(zhōu)期(qī)。考慮到曲軸上沒有油孔且加工難度較大(dà),故將油路設計在十字頭、銷子、連杆外。將曲軸箱的飛濺潤滑方式改為強製潤滑:在曲軸非驅動端,通過連接一短軸,驅(qū)動一台(tái)齒輪油泵,端蓋鑽孔,加一(yī)骨架
油封(32.5mm×18mm×8mm)。油泵(bèng)入口加一過濾(lǜ)器。曲軸的兩端滾柱軸承在正常油位時,仍可采用飛濺潤滑即可。油泵出口與3個十字頭油孔連接(jiē)進油,十字頭(tóu)上下都(dōu)有十(shí)字形油槽,壓力油可直接進入十(shí)字頭銷的油孔,到十字頭銷頭瓦,順著連杆內的油孔進入連杆大頭瓦,潤滑油的潤(rùn)滑油路改為:曲軸箱→過濾器→油泵(bèng)→油冷器→曲軸箱十(shí)字頭滑道→十字頭銷頭瓦→連杆油孔→連杆大頭瓦→曲軸箱底部。原來的飛濺潤滑(huá)油(yóu)路仍然存在,隻是不再向十字(zì)頭提供(gòng)潤(rùn)滑油,從而充分保證各摩擦副的良好潤滑(huá)。改進後,潤滑油壓力為20KPa,夏(xià)季長時間運行,油溫穩定在45℃以下,一切正常。
  3)加(jiā)強日常(cháng)維護。在曲軸箱(xiāng)底部加一溫度計,便於觀察油溫。對(duì)油質(zhì)進(jìn)行勤檢查(chá),及時排水和汙油,適度補油(yóu)。定期打開清理曲軸箱、過濾網(wǎng)。
  
4 結束語
  三柱塞高壓泵在備件國產化(huà)後雖然出現了一些問題,但經過不斷的改進完(wán)善,現在運行(háng)正常,既(jì)成功實現了易損備件的國產化,又滿足了正常(cháng)生產(chǎn)的需要,日常(cháng)維護工作大大降低(dī),備件消耗降低明顯。改造後1年多以來該泵運(yùn)行穩定(dìng),國產後的(de)軸瓦、銷子已可長期正常使用,檢修周期也大大延長,每年可以節約檢修費用(yòng)10萬元,取得了較好的經濟效益。
來源:《大氮肥》第25卷第3期
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