自主攻關 解決洋軋機“水土不服”

2013-07-08

姚曉清 楊(yáng)春江
  “以前每月發生‘燒機架’3次(cì),技術改造後,經過8個多(duō)月(yuè)的運行,沒有發生過一次‘燒(shāo)機架’現象,真是太(tài)不可思議了。”馬鋼設備檢修公司鋼軋維(wéi)檢部技術員顏紅興奮(fèn)地說。
  精軋機是軋(zhá)鋼生產線上的(de)關鍵設(shè)備,一旦發生故障,直接影響軋鋼生產。精軋機(jī)常見的一個問題是油膜軸承燒瓦,使精軋機架不(bú)能繼(jì)續使(shǐ)用,俗稱(chēng)“燒機架”。為(wéi)了治理“燒機架”難題,馬鋼設備(bèi)檢修公司鋼軋維檢部自行成(chéng)立攻關小組,和生產單位一起向出現問題的洋(yáng)設備發起挑戰,一(yī)舉(jǔ)攻克此(cǐ)項技術難題,Z終確保了(le)設備(bèi)的正常運行。
  將時間回溯到2010年1月,馬鋼二鋼軋總(zǒng)廠棒材生產線進行改造,其關鍵設備———精軋機采用了國外生產的新式軋機。沒想到(dào),棒材(cái)生產線在使(shǐ)用了這種精軋機後,軋機“水土不服”,經常斷斷停停,生產一直不順,嚴(yán)重(chóng)製約了棒材生產線產能的釋(shì)放。無論是生產(chǎn)方、點檢(jiǎn)方,還是檢修方為此忙得焦頭爛額。軋機的(de)“水土不服”影響了月度產量的完成,整個棒材線陷入“烏雲密布(bù)”的氣氛之中。
  經過生產(chǎn)方、點檢(jiǎn)方和檢修方的確認,精軋機的問題主要集中在油膜軸承燒瓦,使(shǐ)精軋(zhá)機架不能繼續使用,也就是俗稱的“燒機架”事故。從2011年1~5月,棒材生產線就發生“燒機架”15台次(cì)左右,平均每月燒3台次。這樣居高不下的故障率,使正常生產始終得不到保證,大家萬分焦急。國外公司派出專家(jiā)趕到現場,對設備進行分析檢查、拆換、安(ān)裝,仍沒能解決問題(tí)。
  洋設備“水土不服”,洋專家無計(jì)可(kě)施,生產眼看就要(yào)陷入被動局麵。在這種情況下,馬鋼設備檢修公(gōng)司鋼軋維(wéi)檢(jiǎn)部勇敢地向洋設備發起挑戰。2011年4月底,該部決定成立棒材(cái)精軋機(jī)攻關小組,配(pèi)合二鋼(gāng)軋總廠解決這個(gè)問題。攻關小組由部領導(dǎo)掛(guà)帥,技術人員和業務骨幹組成。在沒有設計圖紙的情況(kuàng)下,他們對實物認真剖析,不放過任何(hé)細微因素,Z後決定從設計缺陷上(shàng)入手來分析原因(yīn)、尋找(zhǎo)答案。攻關(guān)小組在與生產方和設備供應商進行溝通後,自己動手對洋軋機展開技術攻關。
  機架改造難(nán)度很大,沒有經驗,沒有圖(tú)紙,攻關小組隻能是“摸著石頭過河”,在反(fǎn)複討論研究和(hé)無數(shù)次失敗(bài)後,難關被(bèi)一點點地攻(gōng)克。攻關小組根據自己的判斷,提(tí)出了加大油膜軸承與軸頸裝配間隙(xì)的建議,並將原來的裝配間隙由0.15mm~0.5mm增加到0.20mm~0.5mm,將油膜(mó)軸承座上的4個Ø6mm回油孔增加(jiā)至8個Ø8mm回油孔,然後在機架背板銑一個凹(āo)槽,使回油(yóu)更加順暢,加快了油膜軸承的潤滑油循環速度,大幅提(tí)高了潤滑油的冷卻效率。經過一個多月的技(jì)術攻關和持續改進,改造(zào)於去年5月底基(jī)本(běn)結束。截至今年1月(yuè)底,經過8個多月的連續跟蹤觀察(chá),未發生(shēng)一起“燒機架(jià)”故障,精軋機運行狀況(kuàng)保持良好。“燒機架”難題的解決,有力地支撐了馬鋼二鋼軋總廠棒材生產線產能增加和效益提升。 
來源:《中國冶金報》2012年3月8日
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