屏蔽泵石墨軸承失效原因分析

2013-05-28

張健
(吉(jí)林石(shí)化公司有機合成廠(chǎng)丁苯(běn)橡膠車間)
  摘 要:屏蔽泵在實際應用中,由於受輸送介質、維(wéi)修和操作等因素的(de)影響,經常(cháng)會出現一些故(gù)障。對屏蔽泵運行中出(chū)現的易發(fā)故障進行(háng)分析,製定有效控製方(fāng)法。
  
關鍵(jiàn)詞:成型機;重錘;調速;平衡控製
  
一、屏蔽泵的結構原理與特點
  屏蔽泵的電機和(hé)泵構成一個整體,定子(zǐ)的內表麵和轉子(zǐ)的(de)外表麵有非導磁性的耐(nài)腐蝕金屬薄板密封焊接,使定子繞組和轉子鐵芯與輸送液體完全隔開,不會受到輸送(sòng)液的浸蝕。另外,葉(yè)輪與轉子裝在一根軸上,由電機前後2個軸承支撐。整個轉子體浸沒在輸送液中,液部與外界沒有貫(guàn)通的轉動零部件,因而是一(yī)種(zhǒng)無泄(xiè)漏結構(圖1)。


圖1 屏蔽泵結構示意圖
  1、屏(píng)蔽泵的優點
  (1)輸送液體不(bú)會泄漏,適合於輸送對人體有害的(de)、強腐蝕性的、易燃易爆的、昂貴的、有放射性的液體。
  (2)不會(huì)從(cóng)外界吸入空氣或其(qí)他東西,適合於真空係統的(de)運行和一接觸(chù)外界空氣就變質的場合。不需要注入潤滑液(yè)和密封液,既省(shěng)去了(le)注油的麻煩(fán),也不會汙染輸送液(yè)。
  (3)適合輸(shū)送高溫、高壓、超低溫、高熔點液體,這是有軸密封的泵難以輸送(sòng)的。
  (4)電機與泵一體,采用積木式結構,非常(cháng)緊湊,所以體積小、重量輕、占(zhàn)地麵積小,在安裝方麵無須熟練(liàn)技術。因無冷卻電機風扇,所以運轉聲音很小。主要維護隻是更換軸承,運行成(chéng)本低。
  2、屏(píng)蔽泵(bèng)的缺點(diǎn)
  (1)由於屏蔽泵采用滑動軸承,且用被輸送的介質來潤滑,故潤滑性差的(de)介質(zhì)不宜采(cǎi)用屏蔽泵輸送。一般(bān)適合(hé)屏蔽(bì)泵輸送的(de)介質的黏度為0.1~20mPa•s。
  
(2)屏蔽泵的效(xiào)率通常低(dī)於(yú)單端麵機械密封離心泵,而與雙(shuāng)端麵機械密封離心泵大致相當(dāng)。
  (3)長時間在小流量情況(kuàng)下運轉,屏蔽泵效率較低,會導致發熱使液體蒸發而造成泵(bèng)幹轉,從而損壞滑動軸承。
  二、屏蔽泵使(shǐ)用(yòng)中(zhōng)存在的問題
  丁苯橡膠車間所用屏(píng)蔽泵,主要輸送丁二烯。丁二烯(xī)為具有(yǒu)微弱芳香氣味的無色氣體(tǐ),易液化。沸(fèi)點(diǎn)-4.41℃,相對密(mì)度0.6211(20/4℃),凝固(gù)點-108.91℃,閃點<-6℃,折射率nD(-25℃)1.4292。臨(lín)界溫度152℃,臨界壓力4326.58kPa,臨界密度0.245g/cm3。屏蔽泵2008~2012年共出現故障18次,更換石墨軸承24個、葉(yè)輪(lún)1件,轉子軸2根,更換軸承監視器12個,其他部件損壞較(jiào)少。
  (1)泵振動(振動值(zhí)>6.5mm/s)增加(jiā)後,後(hòu)端軸承部位有異響,軸承監視器指(zhǐ)針到紅區。拆檢機泵,發(fā)現後端石墨軸承磨損(sǔn)嚴重,摩擦麵上有較深的(de)溝(gōu)痕,軸套和止推盤(pán)有不同程度的磨損。
  (2)泵過載跳閘,軸承監測器指(zhǐ)向紅色報警。拆檢發(fā)現前(qián)、後石墨軸承有不(bú)同程度(dù)的破碎。
  (3)泵(bèng)體振動劇(jù)烈,出口壓力波動較大,入口管線有雜音,調整出口閥門開(kāi)度後稍(shāo)有緩和,工作狀況介質溫(wēn)度稍高,出口壓力不穩定。觀察(chá)運行兩天後,軸承監測器指向紅區報警,拆檢發(fā)現屏蔽泵前後石墨軸承有不同程度的破裂,止推盤(pán)有磨損,表麵因過熱變藍。
  (4 )2010年7月丁二烯輸送泵P-102A切換後發現泵體溫度36℃,遠遠高出(chū)物料溫(wēn)度19℃,拆檢發現轉動零部件均正(zhèng)常,處理平衡管時發現管內存有丁(dīng)二(èr)烯聚合物(wù),反向平衡管基本堵(dǔ)塞。疏通後試泵,運行(háng)正常。
  (5 )操(cāo)作失誤,操作條件不符合屏(píng)蔽(bì)泵的運行條件,造成屏蔽泵軸(zhóu)承失(shī)效。一次丁苯橡膠車間停車檢(jiǎn)修後開車時,丁二烯混合(hé)輸送泵P-101A發生氣蝕現象。開車時,P-101A泵出口壓力0.45MPa,沒有流(liú)量,泵頭以及管線有雜音,明顯(xiǎn)氣(qì)蝕現象。停泵進行排氣操作,點車啟泵,但還是發(fā)生氣(qì)蝕現(xiàn)象。檢查(chá)丁二烯儲存罐液位及壓力,400m3球罐液位為21%,壓力0.19MPa,判斷為球罐液位和壓力低,造成(chéng)丁二烯物料汽化。進行倒料操作,使球罐液(yè)位升(shēng)高,當液位為35%,壓力0.28MPa時啟泵,出(chū)口壓力為0.8MPa,流量達到12.9m3/h,滿足生產需要。屏蔽泵(bèng)氣蝕原因是泵入口壓力低,造成丁二烯沒有進泵時就氣化了。
  
另一次P-101A泵振動大,軸承(chéng)監(jiān)視器指(zhǐ)針到紅區(qū),對該泵拆檢,發現石墨軸承損壞,同時在屏蔽泵尾部軸承與軸(zhóu)承監視器(qì)間發現長20mm螺栓一個(gè),螺栓已經磨圓,判(pàn)斷軸(zhóu)承損壞是因(yīn)泵掉入螺栓,顯然是(shì)檢修(xiū)期間丁二烯儲罐沒有清理幹淨,造成泵吸入雜物,使屏蔽泵軸承(chéng)損壞(huài)。從泵的失效形式可以(yǐ)看出,屏蔽泵故障主要是石墨軸承(chéng)的損壞,轉子軸和葉輪的(de)損壞也大多是因為石墨軸承的損壞引起的,而石墨軸承損壞的(de)主要形式為磨(mó)損和破(pò)裂。
  三、石墨(mò)軸承失效原因分析
  1、磨損損壞
  磨損破壞的軸承有12個,引起(qǐ)磨損(sǔn)破壞的主要原因是磨料磨損和(hé)腐蝕磨損(sǔn)。通(tōng)過(guò)對工藝(yì)流程檢查分析,磨料來自工作(zuò)介質,主要由兩部分組成,一是丁二烯(xī)儲存罐的材料為(wéi)16MnR,介質(zhì)已經運行30年,腐蝕老化(huà)嚴重,產生大量鐵鏽,並隨工作介質進入機泵(bèng)。二是由於回(huí)收丁二烯中帶有堿(jiǎn)顆粒以及部分TBC阻聚劑顆粒,這些小顆粒隨丁二烯(xī)進入泵體(tǐ)以及石(shí)墨軸承引起摩擦麵表麵擦傷,嚴重者(zhě)出現條痕和溝槽,產生的新磨屑殘留在(zài)摩擦麵上,形成新磨料,使磨損情況(kuàng)加劇(jù),Z後(hòu)導致石墨軸承的摩擦(cā)麵磨損失效。
  另外,由於丁二烯中帶有部分(fèn)堿,可以溶(róng)解和腐蝕石墨中浸漬的樹(shù)脂。浸漬(zì)樹脂從石墨中解析出來,影響了石墨軸(zhóu)承摩(mó)擦表麵的致密度,軸承耐(nài)磨性降低(dī)。針對丁二烯物料中含有堿以及TBC阻聚(jù)劑的(de)問題,應該(gāi)考慮浸潤巴氏合金的石墨軸承,以提高耐腐蝕性和耐磨性。
  2、破裂損壞
  破碎損壞的軸承有4個,這種(zhǒng)損壞主要是軸承受熱後再急劇降溫所致。屏蔽泵(bèng)的冷卻和潤滑是用泵(bèng)出口的(de)介(jiè)質,壓力(lì)為0.8MPa,通過循環液管從前石墨軸承的尾部(bù)進入前端石墨軸承座腔(qiāng),再從(cóng)前端軸承的內(nèi)表麵螺旋線槽進入軸承潤滑麵,形成潤(rùn)滑流動液膜,並帶走軸承產生的熱量。從前端軸承推力端麵(miàn)的螺旋槽流出後,再順(shùn)著定子和轉子之間微小的間隙(xì)到達後端軸承,從後(hòu)端軸承推力端麵的螺(luó)旋槽(cáo)進(jìn)入後軸承內表麵的螺旋槽,Z後從後部的循環液出口返回葉輪吸入口,形成泵的整個潤滑冷卻循環。
  在運(yùn)行中如果丁二(èr)烯液位及儲罐內壓力低,會導致泵入口壓力(lì)低,工作介(jiè)質丁(dīng)二烯就在泵的吸入口負壓區汽化,形成氣液混合物,使(shǐ)泵內部呈半抽空或者抽空狀態,使得石墨軸承得不(bú)到很好的潤滑和冷卻,一方(fāng)麵(miàn)軸承與軸套、軸承與止推墊片之間的流動液膜遭到破壞。另一方麵,軸承產生的熱量帶不走(zǒu),石墨軸承的溫度快速升(shēng)高,使得(dé)石墨軸承的韌性大大降低,並
且泵(bèng)氣蝕後,運轉噪聲和振動增大並產生(shēng)水擊現象(xiàng),引起(qǐ)石(shí)墨軸承載荷周期性變化。石墨(mò)軸承在邊(biān)界摩擦和(hé)周期性衝擊載荷兩方麵的(de)作用下(xià),轉(zhuǎn)子軸隨之前後竄動,Z終導致(zhì)石墨軸(zhóu)承表麵破壞。
  3、炸裂損壞
  這種損壞的軸承有4個,損壞原因多是(shì)因泵抽空或(huò)回(huí)液管堵塞時,由於丁二烯比較容易自聚,產生的自聚物堵塞泵入口過濾器以及泵(bèng)反衝洗管線(xiàn),機泵不能通過物料的自(zì)身循(xún)環冷卻轉子軸和石(shí)墨軸承等轉動件,使摩擦表麵在無潤滑(huá)、無冷卻的幹摩擦狀況下運行,導致軸承摩擦表麵溫度急劇(jù)升高、膨脹變形,一旦遇到(dào)恢複較冷的循環液體時,高溫表麵受到冷卻,快速收縮,導致石墨軸承(chéng)內外收縮速度不同,引起石墨(mò)軸承表麵開裂,形成(chéng)如同炸裂的徑向裂紋,此(cǐ)時的表麵極易脫落。造(zào)成泵抽空,一是因管線堵塞,泵入口過濾器堵塞或氣阻,二(èr)是(shì)人為誤操作所致。
  四、改進措施
  (1)為防止顆粒(lì)雜質(zhì)進入(rù)機(jī)泵,將(jiāng)泵入口管道過(guò)濾器的濾網改為100目的過濾網,並對(duì)過濾(lǜ)器每個月清洗、檢查一次。
  (2)每三個月對屏蔽泵的循環冷卻管進行檢查、拆(chāi)檢、清(qīng)洗一次,保證對軸承(chéng)的潤滑(huá)冷卻及電(diàn)機的冷卻,每季度對泵(bèng)體電機循環水係統拆清一次,處理堵塞部位,保證有足夠的冷量對泵體冷卻。
  (3)製定嚴格的丁二烯屏蔽泵操作規程,加強巡(xún)檢,強化操作培訓,加(jiā)大考核力度。嚴格按(àn)照(zhào)機泵的操(cāo)作規程操作。啟動前要詳細檢查屏蔽泵出入口狀(zhuàng)態,排淨泵腔內的氣體,使泵內充滿(mǎn)液體。運行中(zhōng)嚴格控製丁二烯(xī)儲罐(guàn)內液位,應>35%,防止工作介質中的丁二烯汽化。嚴禁機泵抽(chōu)空,杜絕在任何情況下機泵的空運轉。
  五、結論
  通過對(duì)丁二烯屏蔽泵使(shǐ)用過程中(zhōng)遇到的一些(xiē)問(wèn)題(tí),如(rú)泵過熱、異常振動、氣蝕等進行分(fèn)析(xī),在使用及維護(hù)中采取相(xiàng)應措施,如(rú)定期清(qīng)洗泵入口過濾器、疏通反向循環(huán)管、疏通(tōng)泵體冷(lěng)卻水管線、加強巡檢、加強檢修質量管理等,問題基本得到解決,現在丁二烯屏蔽泵運行周期為1.8年(nián)。
來源:《設備管理與維修》2013年01期
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