李春光
(吉(jí)林熱電廠)
吉林熱電廠(chǎng)2台200MW機組的螺旋輸粉(fěn)機是沈陽電力機械廠生產(chǎn)的LSF-500型可逆式螺旋輸粉機,相繼於(yú)1987、1988年投入運行。每台輸粉機螺旋體長33m,由11節絞翅靠10個懸吊軸承聯接而成,吊架間距3m,螺(luó)旋體兩端裝有推力軸承,尾部裝有尾部軸承,每台出力50t/h,在運行中經常出現懸吊軸承損壞、推力軸承(chéng)損壞、尾部軸承損壞、下(xià)插板彎曲,很難拔出(chū)來等問題。為此在實際工作中進行了改進,取得了顯著效果,簡介如下。
1 懸吊軸承損壞原因及改進措施
懸吊(diào)軸承工作在密度為650kg/m3的煤粉之中,在此種環(huán)境下,密封損壞後,煤粉就會進入軸承內,造成(chéng)潤(rùn)滑(huá)不好,使軸承燒損。為了使懸吊軸承能夠長期(qī)運行(háng)不損壞(huài),必(bì)須(xū)使(shǐ)軸承工作於良好的環境中,即軸承應密封可靠。
改進前其密封狀況如圖1所示,在端蓋裏(lǐ)隻有一道密封膠圈,運行時間不長,膠(jiāo)圈就會損壞,使軸承進(jìn)粉,軸下沉而影響輸粉機運行。改進後如圖2所示。在端蓋內保留膠(jiāo)圈密封,在端蓋外再增加一(yī)道機械密封,其中密封帽固定在軸上,同軸一起運轉。
同時在運行中(zhōng),每次運行啟動前都通過油杯向軸承內(nèi)注入黃甘油,Z好采用二硫化鉬,這樣就能保證軸承(chéng)內潤滑良好。另外應保(bǎo)證軸承(chéng)內的甘油充滿,使運行(háng)中軸承內產生正壓,煤粉無法進入軸承內。
通(tōng)過以上的改進措施,使運(yùn)行更加可(kě)靠(kào),運行周期延長了2~3倍。
2 推力軸承及尾部軸承損壞原因及改進措施
推力軸(zhóu)承端部的密封同(tóng)懸吊軸(zhóu)承一樣,是靠箱體內的膠圈密封的。在輸粉機送粉過程中,端部堆積過多的煤粉沿著損壞的密封擠(jǐ)進推力軸承或尾部軸承內部,使潤(rùn)滑不好,損壞軸承。改進措施如下。
a、在推力軸承和尾部軸承前加隔板及回粉管,使進入兩端的煤粉能及時返回粉倉內,不產生堆積,這樣就不影響推力軸承的潤滑。
b、在推力軸承和尾部軸承裝配端蓋處,增加了一道同懸吊軸承同(tóng)樣的機械密封(fēng),提高了密封的嚴密性。
3 下插板彎曲原因及改(gǎi)進措施(shī)
電廠中輸粉機隻在粉倉儲粉量過少時才(cái)運行,由於長時間不運行造成煤(méi)粉堆積(jī)過多(duō),將插板壓彎。插板壓彎後,操作時既撥不出來,又不能擋粉。在運(yùn)行中由於存有大量煤粉很難處理(lǐ),若使用電弧焊,因(yīn)其下(xià)部連著粉倉,極易造成煤粉燃燒,一般需等到大(dà)修、小修或停爐時處理。另外,積(jī)粉時間長時即(jí)使插板不彎(wān),也很難拔出。
根(gēn)據以上問題(tí),利用大修時在插板下部落粉管上焊2根<20mm的圓(yuán)鋼(gāng),使之托住插板,這樣(yàng)就提高了插板的剛度,使之不彎曲。另外,在插板前焊上一吊鉤,撥不出來時,用手拉葫蘆拉出即可。
吉林(lín)熱電廠2台200MW機組螺旋輸粉(fěn)機改進後,由以前每半年進(jìn)行一次懸(xuán)吊軸承、推力軸承及尾部軸承的更換,延長到1.5~3a更換一次(cì),尤其是推力軸承及尾部軸承,現已運行3a多(duō)了,還(hái)能正常運行。2台機組螺旋輸粉機改進後,保證了運行可靠性,節(jiē)約了維修費用。但在運行中(zhōng)還(hái)應經常巡視檢查各軸承螺栓鬆緊情況,使輸粉機更安全可靠地運行。
來源:《吉林電力技術》1999年06期(qī)