朱磊 張世強 盧昂
(河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠)
摘 要:針對SQ31X切絲機下排鏈主動軸左端軸承(chéng)損壞的問題進行研究,從保養維護模式和軸承座結構形式等(děng)方(fāng)麵(miàn)分析造成軸承損壞、備件使用周期短和維修不便的原因。通過在(zài)軸承座上加裝潤滑裝置和采用(yòng)凸(tū)肩定位方法,實現軸承的定期(qī)及時免拆潤滑(huá)維護,有效改善潤滑效(xiào)果(guǒ),延長軸承的使用(yòng)壽命,提高設備的優良加(jiā)工性能。
關鍵詞:切絲機主動軸;軸承座;潤滑裝置;維修應用(yòng)
切絲機是煙草(cǎo)製絲(sī)生產線上的關鍵設備之一,切絲機(jī)的基本功能是將經過處理後的煙葉或煙梗,切製成符合煙草製絲工藝(yì)規範要求寬度(dù)的葉絲和梗絲,為生產卷製服(fú)務(wù)。
物料經上遊設備送至切絲機的送料小車,再(zài)由送料小車送入由上、下銅排鏈和機架組(zǔ)成的“楔形”通道(dào)內。電機減速器(qì)通(tōng)過傳動係統驅動上、下銅排鏈同步(bù)運動,將物料輸送至刀(dāo)門處。受氣缸和上(shàng)、下排鏈的共同作用,物料被壓縮成“餅狀”,經旋轉的刀輥上的刀(dāo)片切割,通過下遊設備將(jiāng)切出的(de)煙絲輸送出(chū)。
洛陽卷煙廠製絲車間有4台昆船公司生產的SQ31X型切絲機,其中2台切葉絲(sī)機,2台切梗絲機(jī)。在使用過(guò)程中和進(jìn)行維護保(bǎo)養(yǎng)時,發(fā)現切絲(sī)機下排鏈主動軸左端(duān)軸承易出現(xiàn)磨(mó)損和損壞的情況,影響了切出煙絲的質量。同時,軸承損壞造成停機維修,也對正常生產造成一定影(yǐng)響,因此有必要對切絲機下排鏈主動軸左軸承(chéng)損壞的問題(tí)進行研究。
1、存在問題及(jí)分(fèn)析
1.1 在使用過(guò)程(chéng)中(zhōng),軸承(chéng)NA4910出現鏽蝕、損(sǔn)壞的情況,造成停機維修。
分析原因為(wéi)軸承NA4910的(de)內部空隙相對較小,存儲的潤滑脂量少。一些細小的粉塵顆粒和清洗主軸時部分水分浸入潤滑脂,會加速潤(rùn)滑脂變(biàn)質(zhì)失效,導致軸承因潤滑不良而過早損壞。
1.2 在對軸承進行潤滑維護及補充潤(rùn)滑脂時,需要拆下軸承座,工作(zuò)量較大(dà)。
分析原因為軸承置於左端軸承座(zuò)內,左軸(zhóu)承(chéng)座上(shàng)沒有潤滑(huá)裝置,不能在軸承座外部對軸承補充潤滑脂,隻能拆(chāi)機(jī)進行,工作量較大,導致更換維修耗時較長。
每次檢修更換軸承平均耗時360分鍾,維修效率(lǜ)低。
2、改進措施
為解決以上存(cún)在的問題,通(tōng)過深入(rù)調查、分析研究和技術交流,需對(duì)軸承座(zuò)進行技術改進,才能有效避免。
2.1針對軸承出現鏽蝕、損壞的情況,一是改(gǎi)進維護保養方(fāng)法(fǎ):即控製切絲機維護保養時用水。將用水清洗改為(wéi)用 濕潤的(de)抹布擦洗,減少汙水(shuǐ)流到軸(zhóu)承座和主動軸上,可降低軸承鏽蝕的可(kě)能。不足之處是,會(huì)相應增加維(wéi)護保養時間或人力,需要從管理上著手。其次,因蒸梗工序原因,料頭水分有時會過大,經過刀門擠壓後流入銅排鏈縫隙內,不(bú)能(néng)完全(quán)杜絕水分的浸入;二是選用帶副唇的油封,具有(yǒu)更(gèng)佳的(de)防(fáng)塵、防水(shuǐ)效果。油封為常用標準件,便(biàn)於購買,具有可行性。
2.2針對軸承座在實施(shī)潤滑時存在的缺陷,采(cǎi)取對軸承座進行改進,增加(jiā)外部潤(rùn)滑裝置(zhì):①通過對比,采用徑向加注潤(rùn)滑油(yóu)的方式(如下圖2所示);
由上圖可知,如采用通道1進行補充,潤滑(huá)脂會先將軸承座外側空(kōng)隙填滿後才會進(jìn)入軸承內。而軸承NA4910的(de)外圈上中間位置(zhì)設計(jì)有(yǒu)一條油槽和一(yī)個油(yóu)孔,由此利用軸承本身的潤(rùn)滑通道,將潤滑通道設置在軸承座徑向上,與軸(zhóu)承上油槽位置對應,該潤滑通道(dào)Z短。
②軸承座結構形式改進:通過將原軸承座改(gǎi)為座體(tǐ)和端蓋的結構形式,實現軸承(chéng)拆卸(xiè)、裝配和(hé)後期維護保養的方便、快(kuài)捷、高效。
按照(zhào)改進(jìn)的圖紙先加工製作了一套軸承座(zuò),選1#切梗機(jī)裝上改進後的軸(zhóu)承座進行驗證觀察,經過2個月時間跟蹤檢查,軸承運行狀況良好,軸承座能滿(mǎn)足改進設計要求。通(tōng)過(guò)加(jiā)裝外部潤滑(huá)裝置和軸承座結構後,極大的提高了工作效率,減少了(le)工作量和勞動強度,延長了(le)備件壽命,節(jiē)約了(le)成本費用。
3、取(qǔ)得效果
通過對軸承座進行結構改進,取得了以下效(xiào)果(guǒ):
①加裝外部軸(zhóu)承潤滑裝置後,在(zài)不用拆卸軸承座的情況下就(jiù)可以方便、可靠的對軸承進(jìn)行潤滑,減少(shǎo)潤滑保養工作量及人員投入,提高了維修工作效率。
②不用拆卸軸承座(zuò),就可以(yǐ)實現軸承的快速潤滑保養,保養潤滑人員(yuán)由改進前的4人/次減少到改進後的(de)2人/次,提高了工作效率,延長了軸承的使用壽(shòu)命。
4、結束語
通(tōng)過加裝外部潤滑裝(zhuāng)置和對軸承座整體結構形式進行改進,解決(jué)了主傳動軸承易損壞、備件使用周期(qī)短和維(wéi)修不便等問題,極大的(de)提高(gāo)了潤滑(huá)工作效率,維修時間有改進前的360分鍾減少為51分鍾,減少了維修勞動強度;而且潤滑方式更加科學合理,延長了備件的使用壽命,保證了設備的優良加工性能。
參考文獻
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[2] 吳(wú)宗澤.機械(xiè)設計(jì)實用手(shǒu)冊.北京:化學工業出(chū)版社
來(lái)源:《科技與企業》2012年03期