Ф3.8×13M球磨機軸承溫升與齒輪磨損的維修改造
2013-02-16
在某水泥生產企業的1000t/d粉媒灰、石灰、回收(shōu)蒸汽和二氧化(huà)碳環(huán)保水泥生產線上,采用了一台Ф3.8×13M中心傳動閉流球磨機,用(yòng)於水泥粉磨。該機自安裝調試後,先後進行24小時空(kōng)車試車、30%、65%負荷試車時,發現球磨機前後軸瓦發熱超標。在(zài)正常(cháng)運行一段時間後又發現:大小齒輪的潤滑條件差,磨損較大,使用(yòng)壽命短;進料裝置密封性差,漏料使用環境(jìng)汙染較嚴重等問題。由此提出了(le)對該設備進行維修維護和改進,並對所產生(shēng)的故障現象進行認真(zhēn)的分析論證,提出了合理的改進實施方(fāng)案,收到了良好的效(xiào)果。
球磨機試運行要求球磨機安裝調試(靜態)驗收合格後(hòu),按球磨機的驗收技術條件要求,進(jìn)行必要的(de)動態試車運行調試驗收(shōu)具體驗收條件為:球磨機電動機單機空載運行4小時-電動機帶減速器空載運行8小時-電動機帶球磨機空載運行2小時-電動機帶球磨機負載30%運(yùn)行24小時-電動機帶球磨機負(fù)載65%運行24小(xiǎo)時-電動機帶球磨機負載100%運行24小時。在上述試車條件下(xià),球磨機進出料端支承(chéng)軸承和齒輪傳動軸承等處溫度不高於40℃。
故障現(xiàn)象
試車運行檢查(chá)在(zài)進行24小時空載試車過程中,在連續(xù)運行5小時時,檢驗發現球磨機進料端軸瓦溫度54℃(環境(jìng)溫度26℃);在進行(háng)30%負荷(hé)試車過程(chéng)中,連續運行23小時時,又檢驗發現球磨機進料端軸瓦溫(wēn)度高達(dá)60℃,出料端軸瓦溫度也高達65℃,且不(bú)穩定。這些遠高於規定的40℃,使球磨機試車調試工作被迫停止。為了進一步驗證故障現(xiàn)象,在停(tíng)機後,更換備用傳動盤磨,再次按要求進行試車運行檢查,在球磨機進出料端(duān)軸承處,同(tóng)樣發現軸瓦溫度與更換前工作溫度相差不大。
停機檢(jiǎn)查
試車停機後,拆卸球磨機檢查,發現出料端(duān)中空軸表麵有長100mm~230mm,寬1mm,深(shēn)2mm~15mm的裂紋三段;出料段軸瓦靠簡體的端(duān)麵有(1.5~3)mmx(4~6)mm劃傷(shāng);中空軸進料端比出料端高(gāo)2mm~3mm;出料端瓦麵有明顯擠壓裂紋。
故障原因分(fèn)析及處理
故障原因之一故障檢查:發現減速器至出料(liào)端軸承座之問(wèn)的安裝中(zhōng)心距,比設計大了5mm,在軸承溫度上升(shēng)時(規定(dìng)工(gōng)作溫度範圍內),由於中(zhōng)心距的(de)增大,使中空軸軸肩與軸瓦端麵(miàn)的摩擦阻(zǔ)力增大(dà),摩擦生熱嚴重,軸瓦工作溫度增加(jiā)超過了規定(dìng)的工作(zuò)溫度,與的仿真分(fèn)析結(jié)果基本~致。
維修維護措施:重新安裝調試減速器至出料端軸承座之間的中心距,使之達到規定要求;調整增大出料端中空(kōng)軸軸肩與軸瓦的端麵間隙,減少軸肩與軸瓦之間(jiān)摩擦阻力,消除運(yùn)轉(zhuǎn)時肩軸與軸瓦的摩擦生熱(rè)。
故障原因之二
故障檢查:由於在球磨(mó)機的安裝調試過程中,發現安裝地基基礎沉陷,軸瓦已多次刮瓦,導致出(chū)料端(duān)中(zhōng)空軸的中心(xīn)線比進(jìn)料端中空軸的中心(xīn)線低5mm,比減速器輸出軸的(de)中心(xīn)線低4mm,遠超過兩軸中心線高差不大於1mm的要求(qiú)。使進出(chū)料端軸承運轉發生(shēng)幹涉,摩擦阻力增大,發熱嚴重使軸承溫度升高,同樣與文(wén)獻的(de)仿真分析結果基本一致。
維修維護措施:用4.5mm墊片增高出料端軸瓦座,使前(qián)後中空軸中心線與減速器輸出軸中心線重合(hé)。調(diào)整瓦座端麵與(yǔ)軸的夾角達90°,瓦麵(miàn)與軸均勻接觸,增加接觸角至45°以上,使接(jiē)觸點均勻且達到1~2點/5mm~5mm的要求。
故障原因(yīn)之(zhī)三
故障檢查:出料螺旋筒與中空軸問之間的隔熱層未填實,隔熱效果差,球磨物料熱量傳到軸承工作區,使軸承溫度增加圜。維修維護措施:重新澆注隔熱層,且將其填實,使之達到隔熱規定(dìng)的要求。
故障原因之四
故障檢查(chá):冷卻水不通暢,水壓(yā)、水量不足,冷卻效率不高。維修維護措施:提高冷卻水是水壓,增大(dà)流速(sù),提高冷卻效率。