磨(mó)煤機下架體傳動軸浮動密封改造方案

2013-01-31

(揚中坤元電(diàn)力設備有限公司)
  根據節能(néng)、增效、環保的宗旨,我公司對ZGM(HP)、(MBF)等中速磨(mó)煤機的轉動(dòng)軸浮動密封予(yǔ)以改(gǎi)造,並對改造方案進行大量的論證,實踐證明密(mì)封效果(guǒ)顯著,得到廠方和業內人士一致好評。先把改造方案(àn)基本原理、理由(yóu)及具體機構,闡述如下:
  一、概述 
  (一(yī))進行的必要性:
  磨煤機氣封環采用(yòng)銅板間隙密封(fēng),密封間隙0.5mm,造成(chéng)密封機和風量隻(zhī)能(néng)滿足四台磨煤機運行,在暖備用磨煤(méi)機時,因密封風壓(yā)低造成跳磨常需要停運一台磨煤機而投入(rù)油槍助燃,造成運行成本升高,特別是近幾年(nián)煤炭市場緊張,電廠用煤質惡化,磨煤機檢修工作量大,切磨頻繁,燃用(yòng)油量增加(jiā)更多。同(tóng)時,磨煤機(jī)銅板密封(fēng)裝置在間(jiān)隙增大及內氣封環、下裙罩(zhào)磨(mó)損情況下,石子煤大(dà)量外漏,嚴重汙染環境並加劇磨損,導致停運檢修次(cì)數增(zēng)加,且漏泄(xiè)檢(jiǎn)修困難,降低了磨煤機備用率(lǜ),影響機組安全穩定運行。因此密封(fēng)裝置的改造勢在必行。
  改造後密封性能穩定(dìng)可靠,減少(shǎo)了維護工作量,提高了磨煤(méi)機備用率,減少因磨煤機故障限負荷次數和粉塵泄(xiè)露,保證安全穩定運行,且改善(shàn)了現場衛生環境。
  (二) 原磨煤機氣封存在的主要(yào)問(wèn)題
  原係統或設備的基本情況:係統或設備簡述:磨(mó)煤機轉動軸部位設置三道銅環做間隙密封,封住密封石子煤(méi)。
  磨煤機氣封環采用銅版(bǎn)間隙密封,密封(fēng)間隙0.5mm。且磨煤機的轉動軸在運(yùn)動過程中(zhōng),一般處(chù)於晃動中,有時也有可能在(zài)磨煤機負荷較大時,因為風量不足,導致細石(shí)子、煤粉顆粒進入迷宮間隙,由於銅製密封環與鋼製轉動軸徑間(jiān)的華移速度大117.25米/分鍾,他們與石子煤、煤粉顆粒之間產生摩擦,產生刺耳尖銳的噪音,並使間(jiān)隙(xì)不斷闊大,且(qiě)密封效(xiào)果很快失效,致使密封風(fēng)壓急速下降,造成密封風(fēng)機風量隻能滿足一四台磨(mó)煤機運(yùn)行,在暖備(bèi)用磨煤機時,為防止密封風(fēng)壓低造成跳磨常需要停運一逃磨煤機而投入油槍(qiāng)助燃,造成運(yùn)行成本升高。
  (三) 需要通過技術發(fā)行解決哪些問題
  提高氣封環密(mì)封性能,使其做(zuò)到穩定可靠;延長使用壽命,做到密封環壽命達到一(yī)年;而且維修方(fāng)便,檢修工期隻需1天,提高磨煤機備用率的功效。保證密封風漏量減小到幾乎為零。
  二、方案論證 
  方案描述:
  改造是在(zài)不改動(dòng)和不損壞原(yuán)磨煤機機體部件及(jí)緊固(gù)件,個改造效(xiào)果差(chà),可采用滿(mǎn)足要求(qiú)修複工藝。確保能及時全麵(miàn)地恢複到改造前狀態。
  改(gǎi)造後能達到預期的效果:提高氣封環(huán)密封性能(néng),使其做到穩定可靠;延長使用壽命,維修方(fāng)便,提高磨煤機備用率,實現了傳動軸浮動密封不(bú)再漏風、漏粉,達到安全、文明生產要求。保證密封風(fēng)量,在一台密封風機運行時,磨煤機(jī)密封風耗量降低,基本不漏風。
  三、項目(mù)規模及結構內容(róng)
  (一)項目(mù)方案及內容綜(zōng)述:將原來的銅質密封環改(gǎi)為炭精密封環,因炭精環本身具有潤滑(huá)和耐磨(mó)的超(chāo)強功效,能夠提高磨煤機備用率,不再漏風、漏(lòu)粉,真正能達到安全、節能、高效。
  (二)使用炭精密封,確(què)保(bǎo)了轉動軸不(bú)磨損,並炭精環磨損後可(kě)自行收縮,延長了檢修周期。
  (三(sān))有效解決了,因銅快密(mì)封造成的刺耳噪音,並上部機械密封(fēng)方式也(yě)大幅降低了磨合噪音。
  (四)工程計劃開竣工時(shí)間:結合磨煤機檢修進行(或(huò)備用磨煤機施工(gōng))。
  (五)項(xiàng)目主要(yào)設備不見構成及步驟:
  拆除原有密封裝置,更換上、下兩層密封:
  1、上部做成機械密封,阻擋石子煤粒進入密封(fēng)室;
  2、炭精環根據原轉動盤材質選型,確保對原轉動盤不(bú)磨損的(de)耐磨密(mì)封材(cái)質。
  (六)施工設備狀態:設備安裝時,不需(xū)對磨煤機解體,被施工磨(mó)煤機需處於停運狀態
  (七)工(gōng)程(chéng)施工周期:單台磨煤(méi)機2天(tiān)。
  (八)設備製造周期為(wéi)20天左右。
  四、經濟效益分析
  提(tí)高了密(mì)封(fēng)環密封效果,使其能做到穩定可靠,使用壽命延長到二個磨煤機小修周期,做到維修(xiū)方便,炭精環更換兩小時完成,提高了磨煤機備用率,實現了轉(zhuǎn)動軸浮(fú)動密封不再漏風、漏粉,達到安全、文明的生(shēng)產要(yào)求。
  我們把改(gǎi)造後的密封風機與改造(zào)前的進行了比較。
  從以上數據可(kě)以看出,在磨煤機出(chū)力相同的情況下(xià),磨煤(méi)機和密封風機電流(liú)都有大幅度下降,此表(biǎo)明磨煤機內部磨損降低,經濟性有所提高,這對(duì)磨煤(méi)機檢修周期的延長產生了積極的影響。
  改造後的(de)密封風機電流(liú)降低,節能,隨著各台磨密封(fēng)風環改造後,能實現五(wǔ)台磨同時運行,密封風量夠用(yòng),不(bú)再停磨投油,從而實現節約(yuē)助燃油的目的。
  我(wǒ)公司一直致力(lì)於研究磨煤機的密封問(wèn)題,並有自己設計(jì)開發的一(yī)些相應的配套產品問世,這些產品(pǐn)技術含量極高,屬我公司自主產權(quán)機(jī)密技術。為了(le)防止業內不法廠商,盜用(yòng)我公(gōng)司技術,誤導消費(fèi)企業,給我公司和用貨商造成不必要的損失。特此申請專利,請予核實。
  六、鄭重聲明:以上技改(gǎi)方案及技改成果歸本公司所有,並(bìng)申請有四項國家“發明”和“實用新型”專利,受國家知識產權專(zhuān)利保護(專利名稱:磨煤機渣室動密封結構;申請專利號:200910034635.2/200910034636.7/200920231207.4/200920231206.x),所有生(shēng)產過程(chéng)嚴格執行(háng)GB/TI9001--2000--ISO9001:2000九千質量管理體係標準。
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