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風(fēng)機軸承座的潤滑油路改進
2013-01-15
作者:施坤 潘(pān)地林
(安徽理工大學)
摘 要:針對我廠打葉線使用的風機經常出(chū)現軸承損壞(huài)的現象,分析了原因,對其潤滑油路進行了改進。使(shǐ)用效果良好。
關鍵詞:風(fēng)機;軸承座;潤滑;改進
我廠湘西吉首打葉複烤廠(chǎng)的(de)打葉線有18台風機其軸承座常出現故障,較多的是軸(zhóu)承缺油燒壞、軸承滾道疲勞點蝕斷裂、軸承卡死等。損壞後維修(xiū)量加大,更換備件所需費(fèi)用較多,有必要進行改進。
一、改進前的軸承座缺陷分析
改進前的軸承(chéng)座(zuò)裝配圖如圖1所示(shì)。改進前的軸承座(zuò)裝(zhuāng)配時需要注意將內(nèi)套8的油槽9對準風機座10的注(zhù)油孔7;在安裝端蓋3時需要(yào)將端蓋油(yóu)孔5對準內套8的油槽9,這(zhè)樣,從注油孔7加進來的(de)潤滑脂才能(néng)進(jìn)入外軸承室4和內軸承室11,對內外軸承進行潤滑。其(qí)存在以(yǐ)下缺陷。
圖1 改造前的風機軸承座裝配示意圖
1.注(zhù)油孔靠近(jìn)外軸承,加油時潤滑脂先到達外軸承室4,當端蓋3上的羊毛氈密封圈(quān)老(lǎo)化損壞後,潤滑脂容易泄漏,造成潤滑脂進入內軸承室(shì)比較(jiào)困難(nán),致使內軸承潤滑不良而損(sǔn)壞。
2.正常工作時軸承座的溫度達60~70℃,油槽9內油潤滑受高溫(wēn)硬化堵塞油道,造成內軸承(chéng)潤(rùn)滑不良而損壞。
3.軸13受熱(rè)後伸長導致內外軸承(chéng)的遊隙減小,軸承(chéng)運轉阻力加大,容易損壞軸承(chéng)。
二(èr)、軸承座的技(jì)術改進
改進後的軸承座如圖2所示。具體的改進如下。
圖2 改造(zào)後的風機軸承座裝配示意圖
1.重新製作端蓋3,端蓋(gài)上加工油孔4並安裝油嘴對外(wài)軸承進行潤滑,注油孔8加潤(rùn)滑脂隻對內軸承進行潤(rùn)滑。這(zhè)樣不會出現內軸承缺(quē)油損壞的現象。
2.在端(duān)蓋上安裝的油封2為膠質,替代原來的羊毛氈(zhān)密封圈。
3.在端蓋處安裝墊圈6,厚度為0.5mm,用(yòng)於補償軸14受熱伸長後的軸承遊隙。
三、效果分析
1.改進後(hòu)投(tóu)入運行效果良好,檢修(xiū)周期由原來的8個月延長為3年。
2.改造前每台(tái)風機每次檢修材料費用為500元,人工費用500元,18台風機每年的檢修費(fèi)用為2.7萬元。
3.改造後(hòu)每(měi)年的(de)維修費用為原來的22%,且大大降低檢修人員的工作強度。
來源:《機械工程師》2008年02期
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