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DZ-13型連續退火大拉機齒輪箱零件磨損原因分析與修複
2012-11-14
作者:李忠
(金川電線電纜廠)
摘(zhāi) 要:DZ-13型連續退火大拉(lā)機是我廠生產電線電纜銅線芯的主要設備之一,該設備采用了日本生產製造的軸承和台灣加工處理過(guò)的齒輪、軸等備件,經過四年的生產運行,設備出現了運轉噪音過大和潤滑係統密封泄漏等故障,針對以上問題,我們對該設備進行了檢修。在本次檢修工作中(zhōng),我與生產廠家技術人員共同對設備出現的故障問(wèn)題進行了分析和認(rèn)真維修處理,對該設備潤滑、密封(fēng)及備件質量(liàng)有了更深刻認識,以下是本次維修中故障原因的分析及維修(xiū)中采取的一些措施(shī)的總結。
關鍵詞:故障;磨損;密(mì)封;修複
一、密封失效原因分析
在本(běn)次檢修,我(wǒ)仔細測繪和(hé)分析(xī)了備件(jiàn)的具體損壞程(chéng)度,也認真做了分析研究,我認為“潤滑嚴重失效”是造成設備備件嚴重磨損的主要技術原因(yīn)。主要表現在以下(xià)幾個方(fāng)麵:
1、油液嚴重變質
在本次檢修中,當打開箱體時,箱體(tǐ)內壁積垢達8mm以上,底部沉積雜質達(dá)30mm以上,油液顏色發黑,並混有大量拉絲液和銅粉、鐵屑等雜質。這樣的(de)潤滑油已經完全沒有了(le)潤滑效果,相反,大量的(de)雜質和乳液反而增大(dà)了備件的磨損和鏽蝕。
2、油泵非正常工作
在試車時,我們發現供油壓力閥長期損壞。由於油管堵塞,油液不能暢通,當油液(yè)壓力過大時,發生自然溢流,為了不發生溢流,有能正常開機(jī),有人(rén)就將閥用膠布(bù)包裹,使電氣(qì)係統采樣為(wéi)油液(yè)壓(yā)力正常信號,這樣也能(néng)正常開機。但油管內幾乎沒有油,潤滑隻能靠齒輪飛(fēi)濺潤滑。
3、密封失效
由於油封及軸心磨損嚴重造成密封破壞,從而導致拉(lā)絲液流入齒輪箱形成混(hún)合溶(róng)液,這樣一來引起箱體內(nèi)零件生鏽,並降低齒(chǐ)輪(lún)油的潤滑性能(néng)。
二、零件磨損原因分析(xī)
1、齒輪軸磨損的原因
在工作(zuò)時,齒輪軸表麵要承受很大壓力和很高的滑(huá)動摩擦速度,而且軸與齒輪連接處散熱效果(guǒ)較差,各軸頸表麵易(yì)遭受(shòu)磨料磨損。因此,大拉(lā)機在大修中必須對齒輪軸進行檢驗,查明磨損情況,並進行正確的修理,保證齒輪軸所要(yào)求的疲勞強度和耐磨性。
齒輪軸軸頸表麵的磨損是不均勻的,主(zhǔ)軸頸與齒輪內孔的徑向磨損主要呈橢圓形,且其Z大磨損部位(wèi)相互對應,即各主軸頸的Z大磨損處靠近齒輪內孔磨損嚴重一側;而齒輪內孔磨損嚴重一側的Z大磨損處也是靠近主軸頸一側。齒輪軸軸頸沿軸向還有錐形磨損。
軸頸的橢(tuǒ)圓形磨損是由於作用於軸頸上的力沿圓周方向分布不(bú)均勻引起的(de)。大拉機工作時,齒輪軸頸所受的綜合作用力始終(zhōng)作用在連杆軸頸的內側,方向沿曲軸半(bàn)徑向外,造成連杆軸頸內側磨損Z大,形成橢(tuǒ)圓形。齒輪軸軸頸產生錐(zhuī)形磨損的原因是由於通向齒輪的油道是(shì)傾斜的,當齒輪軸回轉時,在離心力的作用下,潤滑油中的銅泥雜質偏積在齒輪軸軸頸(jǐng)的一側,加速了該側(cè)軸(zhóu)頸的(de)磨損(sǔn),使齒輪軸軸(zhóu)頸的磨損呈錐形。此(cǐ)外,齒(chǐ)輪(lún)軸彎曲、齒輪中(zhōng)心與齒(chǐ)輪軸中心線不垂直等原因,都會使軸頸沿軸向受力不均,而使磨損偏斜。
齒輪(lún)軸軸(zhóu)頸的磨損呈橢圓形,主要(yào)是由於受(shòu)到齒輪軸、齒輪離(lí)心力的影響,使靠近齒輪軸軸頸的一側(cè)與軸承(chéng)產生的(de)相對磨(mó)損較大。
此外,軸頸(jǐng)表(biǎo)麵還出現(xiàn)了擦傷與燒傷。擦傷主要是由於機油不清潔,其中(zhōng)大量混入(rù)銅雜質在(zài)軸(zhóu)頸表麵刻劃引起的。軸頸表麵的燒傷是由(yóu)於齒輪(lún)發熱引(yǐn)起的,主要是由於潤滑不足、機油(yóu)太髒、油(yóu)路阻(zǔ)塞等原因造成的(de)。
三、零件的修複
1、齒輪軸的修複
一般來說,軸頸直(zhí)徑在80mm以下,圓度及圓柱度誤差超過0.025mm;或軸頸直徑在80mm以上。圓度及圓柱度誤差超過(guò)0.04 mm的軸,均應按規(guī)定尺寸進行修磨,或進(jìn)行(háng)振動堆焊、鍍鉻、鍍鐵後再磨削(xuē)至規定購尺才或修理(lǐ)尺寸(cùn)。
由(yóu)於我廠加工設備所(suǒ)限,我們(men)采用(yòng)了車床磨削齒輪軸軸頸(jǐng)的修複方式。磨削是在軸校正(zhèng)的基礎上進行的。齒輪軸的磨削除(chú)了軸頸表麵尺寸精度和表麵(miàn)粗糙度符合技術要求外,還必須達到(dào)形位公差的要求:磨削齒輪軸時,必須保證主軸頸和齒輪各軸心線的同軸度及兩軸心線間的(de)平行度(dù),限製半徑誤差(chà)。並保證齒輪軸軸頸相互位置夾角的精度。齒輪軸的磨削通常是在專用的外圓磨床上進行的。
由於齒輪軸頸磨損不均勻,一般磨削後齒輪(lún)軸要使整個齒輪軸的質量中心處(chù)於曲軸主軸頸中(zhōng)心線上,這樣可以保證齒輪安裝平衡,運轉時不會附加動(dòng)載荷。因此,在齒輪軸頸磨削時,應(yīng)盡量減少保證吃刀均勻,保證同位齒輪軸軸頸軸心(xīn)線的同軸度誤差不大於±0.10mm,這樣才能保證齒輪軸運轉中的平(píng)衡。
2、齒輪(lún)軸密封擋圈處嚴重磨損後的修複
由於大拉機齒輪軸密封擋圈處磨損嚴重,磨削法無法修複,修複即使效果也較差(chà),所以我采取車床修複後,對密封圈壓蓋(gài)結構工藝尺寸進(jìn)行了改動,將擋圈厚度減(jiǎn)小4mm,這(zhè)樣密封圈就讓開了過去的磨損表麵,重新達到密封尺寸工藝要求(qiú)。
3、軸承孔的處理
軸承孔(kǒng)的位置被軸承磨大了0.15mm,我們采用了工業(yè)修補劑修複的方法進行了修複。
4、潤滑係統修複
我們對潤滑管路進行了徹底疏通和更換。並修複了供(gòng)油泵和壓力閥等潤滑備件。
四、檢(jiǎn)修心得
1、不是間隙調整的越小密封效果越好
其實不然,在間隙調(diào)整時一定要看圖(tú)紙,隻要明確圖紙要求間隙(xì)後才可調整螺栓。我們之前就是(shì)因為沒(méi)有很好的(de)了解該尺寸結構,一味的緊(jǐn)固螺(luó)栓,導致個動圈被磨損,斷裂報廢。其實,壓縮量過大,可導(dǎo)致摩擦副(fù)急劇磨損,很容易燒損;過(guò)度的壓縮(suō)使螺栓失去了(le)調節動環端麵的能力,導致密封失效。
2、不是軸承座外(wài)壓蓋越緊越好
軸承座外壓蓋(gài)基本(běn)處(chù)於靜止狀態,相對較緊密封效(xiào)果會好些,但過緊也是有害(hài)的。一是引起軸承座外壓蓋因過度變形,影響密封效果;二是軸承座外壓蓋變(biàn)形會造成調節螺栓過度受力極易引起斷裂(liè);三是安裝、拆卸困難(nán),極易(yì)損(sǔn)壞軸承座外壓蓋。
3、不是所有新備件都比舊備件(jiàn)好
相對而言,使用新機械密封(fēng)的效果好於舊的,但新機(jī)械密封的質量(liàng)或材質選擇不當時,配(pèi)合尺寸(cùn)誤差較大(dà)會(huì)影響密封(fēng)效果;在軸頸磨損不是很嚴重時(shí),還是不更換為好。因(yīn)為軸承座長時間處於靜止狀態,能使潤滑油中的聚合物和雜質(zhì)沉積為一體,起到了較好的密封(fēng)作用。
4、不是拆卸維修都比不拆好(hǎo)
實(shí)際上,一旦了解了泄漏的真實原因,采(cǎi)取相(xiàng)應的處理措施(例如,調整尺寸間隙等),不拆修比拆修更經濟和省力。
5、通過本次檢修使我感到我們對設備的點檢工作還有很(hěn)多欠缺,對設備性(xìng)能結構認識不足,設備潤滑和檢修製度不健全。
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