(華能德州發電廠)
摘 要:介紹GE公司660MW機組(zǔ)汽輪機軸封係統的主要特點,通過現場試驗(yàn)和理論分析對試運階段出現(xiàn)的潤滑油帶水、低壓軸封母管振動(dòng)大、汽機真空低等一係列問題進行了處理和改進(jìn),有效地提(tí)高了機組的(de)安全性和經濟性。
華能德州發電廠三期汽輪機為(wéi)660MW亞臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、凝汽(qì)式汽輪機(jī),由美國通用(yòng)電氣公司(GE)製造。在機組試運(yùn)階段,由於軸封係(xì)統設計和安裝問題,出現了油中進水,低壓軸封母管(guǎn)振動大,汽輪機真空低等影響機組安(ān)全和經濟運(yùn)行的問題,通過(guò)對軸(zhóu)封係統現場試驗(yàn)和理論分析,找出了問題的(de)根本原(yuán)因並進行了改進,從而(ér)改善(shàn)了機組運(yùn)行的經(jīng)濟性和安(ān)全性。
1、主要特點(diǎn)
汽輪機的軸封係統采用自密封係統,軸封汽源由輔汽和(hé)主蒸汽提供(gòng)。軸封係統由壓力調節(jiē)裝置、蒸汽(qì)密封分(fèn)流閥及軸封加熱器等設備及相應的(de)閥門、管(guǎn)路係(xì)統(tǒng)構(gòu)成。軸封係統的(de)主要功能是(shì)向汽輪機、給水泵小汽輪機的(de)軸封和主汽閥、調節閥的閥杆汽封供送密封蒸汽。高(gāo)中壓前、後端汽封(fēng)采用高低齒“尖齒”汽封(fēng),汽封片采用低硬度鐵(tiě)素體材質鑲片,低壓汽(qì)封采用光軸(zhóu)尖齒結構的銅汽封,汽封環背襯彈簧可退讓。
壓力調節裝(zhuāng)置由2個氣動供汽調節閥和1個(gè)泄放調(diào)節閥組成,氣動供汽閥和泄放閥由(yóu)汽機MARK-V控製,軸封母管連有壓力變送器,並向MARK-V控製係(xì)統發送1個4~20mA信號,然後MARK-V調用控製邏輯,相應定位調(diào)節閥,以維持母管中壓力28kPa左右(yòu)。每一調(diào)節閥(fá)都根據獨立的4~20mA信號滿量程運行,4mA對應全關,20mA對應全開。如果調節器的氣源斷氣,或者調節器控(kòng)製係統出(chū)了故障,供汽閥執行機構彈簧將迫使供(gòng)汽閥打開,泄放閥執行(háng)機構彈簧將迫使泄放閥關閉。這種設計確保了汽輪機軸的連續密封。使用每個閥門上的手輪可以關閉供汽閥和泄放閥。
蒸汽密封分流閥是1個三通氣動閥(fá),由MARK-V控製係(xì)統控製,通常將過量的軸封(fēng)蒸(zhēng)汽導入低壓出口加(jiā)熱器與汽輪機抽(chōu)汽混合並在給水加熱器(qì)中冷凝。對4個溫度測點監測,一旦出現蒸汽進入汽輪(lún)機而不是進(jìn)入(rù)給水加熱器,分流閥都自動把這些過量的蒸汽導入主(zhǔ)凝汽(qì)器。
50%負荷以上時,高中壓缸漏氣進入軸封母管(guǎn)的(de)蒸汽超過了軸封係統的需要,多餘的部分通過泄放閥排到1號(hào)低(dī)壓加熱(rè)器或凝汽器中。從循環效率的(de)觀點來看Z好(hǎo)將這些蒸汽排到低(dī)壓加熱器,該泄放閥蒸汽溫度(dù)在滿負荷下可(kě)能高達398.9℃,但在通常條件下其數量較小並且不進入主汽輪機。
2、汽機油中進水問題的處理
機組在調試階段出現了(le)汽機油中進水的情況,負荷在300~400MW之間時,軸封母(mǔ)管壓力可以維持(chí)在0.03MPa以下;在500MW以上時,雖然軸封溢(yì)流閥全開,軸封(fēng)高壓腔室漏氣閥門(至凝汽器)全開,軸封母管壓力仍維持(chí)在0.045MPa左右,Z大曾達到0.062MPa,初(chū)步認為油中進水是由於軸封壓力偏高造成的。
當機組正常運行時高壓(yā)內缸前軸封與高壓外缸段前軸封(由(yóu)內往外數)之間的汽室,直接通往高壓內、外缸之間的夾層,使高壓內缸前軸封的(de)大部分漏汽排入高壓內、外缸夾(jiá)層或1號抽汽管道上;高壓外缸前、後段軸封及中壓缸段軸封的漏汽,分別經過各自的節流孔板之後,接到(dào)中壓缸排汽管道上,即4號抽汽(qì)管(guǎn)道上;高壓外缸(gāng)前、後第二段軸封、中壓缸第二段前軸封和段後軸封、小汽輪(lún)機(jī)的(de)段前軸封的漏汽,均接(jiē)到汽輪機低壓缸前、後軸封進(jìn)汽管道上。
決定對釉(yòu)封係統設計及霄道連接進行檢查,請GE公司(sī)對軸封溢流站進(jìn)口母管管徑(jìng)(Z小處為108mm)進行確認,是否偏小;檢查(chá)確認高(gāo)壓主汽門門杆(gǎn)漏汽的管道連接情況;檢查高壓缸前軸封連接是否符(fú)合(hé)汽封係統的P&ID;對(duì)1、2、3號軸(zhóu)封漏(lòu)汽至凝汽器的節流孔板進行核對,是否(fǒu)設計偏小或管路不通;檢查軸封溢流閥是否暢通,軸封供汽閥(fá)門是否嚴密等。
檢查高壓主汽門門杆(gǎn)漏汽的管道連接發現,不符合(hé)設計現定(高壓主汽(qì)門漏汽低壓(yā)側應接(jiē)至軸封供汽母管,高壓側應接至軸封回汽),當負荷高時高壓漏汽直接進入了軸(zhóu)封(fēng)母管並超壓。改(gǎi)造後有效果,但負荷500MW以上時壓力仍高達0.056MPa。利用停機消缺進行(háng)檢查發現,高壓前軸(zhóu)封連接(jiē)出現錯誤,2號腔室其中1根軸封漏汽管(guǎn)道誤接到(dào)3號軸封腔室(3號腔室為軸封供汽腔室),結果造成軸封母管壓力隨負荷的(de)升高而升高。恢複後,軸封壓力調(diào)整正常,消除了汽機(jī)油中進水的問題。
3、軸(zhóu)封係統調整及改進
3.1低壓軸封母管加裝疏水點(diǎn)
低壓軸封供汽由軸封母管分別進入A、B凝汽器,在凝汽器內(nèi)經一段(duàn)蛇形管(該管實際作(zuò)用(yòng)為軸封冷卻器),然後經汽水分離器,Z後進入(rù)汽封供汽腔室。低壓軸封母管(guǎn)管線較長,由於沒有設(shè)計(jì)疏水點,在軸封投入初期管道振動較大,特別是(shì)熱態啟動延長了啟動時間(jiān)。軸封腔室內積水較多,以致進入軸(zhóu)加風機及排汽管內積水。由於進入軸(zhóu)封腔室內的不是微過熱蒸汽,而是飽和蒸汽,不能有效地起密封作(zuò)用,破壞了軸封(fēng)的正常工作,影響了真空嚴密(mì)性。將(jiāng)A、B凝汽器內前後汽封供(gòng)汽的汽水分離器下部接口(kǒu)絲堵拆除,改裝(zhuāng)疏水管,將該(gāi)管引至凝汽(qì)器外部並(bìng)加裝閥門。經改進後,低壓軸封的供汽溫度滿足了GE公司不低於149℃的要求。汽機真空改善(shàn),管道振動消除。
LP部(bù)分(fèn)轉(zhuǎn)子及(jí)缸體材料(liào)不能承受高溫。高負荷時,進入LP密封的蒸汽通過凝汽器內密封管路而被充分冷卻。但是,在低負荷時,由於凝汽器內提供的冷卻量較少,提供給軸封蒸汽母管的蒸汽溫度必須低於399℃,長時間處於399℃以上,LP轉子及殼體(tǐ)的材料性能會降低。若要長期運行,對超過399℃的節流蒸汽應降溫,以作(zuò)為密封蒸汽源。
3.2高壓供汽節流閥的調整
GE公司對軸封供汽(qì)的壓力和溫度有一定的要求。因為供汽溫(wēn)度如果與汽輪機本體部件溫度(特別是轉子的金屬溫度)差別(bié)太大,將使汽輪機部件產生過大(dà)的熱應(yīng)力,這種熱應力將(jiāng)造(zào)成汽輪機部件壽命損耗的加劇,同時還會造成汽輪機動、靜部分的相對膨脹失調。由於密封蒸汽引起的膨脹及收縮僅發生在(zài)端部密封區域,在差脹值上反映不(bú)出來,這將(jiāng)直接影響汽輪機組的安全運行。熱態啟動為了減少熱應力,軸(zhóu)封汽源Z好采(cǎi)用主蒸(zhēng)汽,由於(yú)主蒸汽參數比軸封(fēng)係(xì)統所需要的壓力高,因此需要調整(zhěng)手動節流閥(fá)將入口壓力降到軸封壓力調節器(qì)可(kě)以接受(shòu)的大小。節流閥設置程序如下:打開軸封供汽壓力節流閥(SSPTV)上遊的疏水閥;關閉軸封供汽壓力節流閥(SSPTV),並打開軸封供汽隔離閥(SSPSV)。確保壓力(lì)調節(jiē)進汽閥(SSFV)和泄放閥(SSDV)的旁路閥處於關閉狀態(tài);切斷SSFV和SSDV控(kòng)製閥的空氣供應;檢查已經建立了(le)Z小蒸(zhēng)汽密封入口供汽壓(yā)力;用(yòng)手輪全開SSFV;用手輪(lún)全關(guān)SSDV;在凝汽(qì)器真(zhēn)空大於(yú)一50.8kPa時緩慢打開節(jiē)流閥(SSPTV),在蒸汽密封聯箱中建立(lì)103kPa(表壓)壓力,隨著凝汽器真空度增大可能需(xū)要調節該閥,當該條件建立時,拆下閥門手(shǒu)輪或用一把適宜的鎖固定閥門,因為以(yǐ)後它將用作一個固定孔板;將SSFV與SSDV手輪返回到正常操作位置並向(xiàng)閥門供(gòng)氣,恢(huī)複正常自動模式。
在(zài)啟動時,當軸封壓力低於25%的額(é)定節流壓力情況(kuàng)下,通過調整軸封進汽旁路閥輔助進汽壓力調節閥獲得(dé)所需(xū)的蒸汽流量(liàng)。一旦節流(liú)壓力升高到足以自動維持蒸汽密封時,旁路閥將關閉。如果它保持打開,過量的蒸汽將(jiāng)自動通(tōng)過泄放(fàng)閥到分流閥或直接排到凝汽器。這將不(bú)會影響汽輪機運(yùn)行,隻是會導致熱效率的少量損失(shī)。
4 結束語
GE660MW機組軸封係統設計充分考慮了經濟性和熱應力控製,壓(yā)力調節裝置由汽(qì)機(jī)控製係統MARK-V控製和監控,明顯提高了控製的可靠性和穩定性,但係統設計過於簡化,如小機軸封(fēng)進汽和回汽沒有設計(jì)截止門(mén);低壓軸封處缺溫度測點:低(dī)壓軸封母(mǔ)管沒(méi)有疏水點;軸加風機不能實現遙控操(cāo)作,軸加(jiā)水位、負壓沒有進入DCS畫(huà)麵等。以上問題(tí)在調試階段(duàn)逐一(yī)進行了改進。軸封係統的狀況對(duì)機組的(de)安全運行(háng)較(jiào)為(wéi)重要,要根據(jù)汽輪(lún)機狀態選(xuǎn)擇軸(zhóu)封進(jìn)汽汽源,避免軸(zhóu)封蒸汽與汽輪機轉(zhuǎn)子溫(wēn)度過度(dù)失配。