獲取短信驗證(zhèng)碼
2012-09-19
0 概述
秦嶺發電廠1、2號機組的400t/h直流鍋爐選配8台M8-18-11N21D型排粉風機向爐內送粉,該風機自1972年安裝以來,一直不同程度地存在著沿軸與軸承座的密封處向外滲漏油現象(xiàng),曆年來雖多次采用加大回油孔,軸上加裝密封環,軸上車反絲等(děng)方法都未能使(shǐ)之得以消除。現根據原軸(zhóu)承(chéng)座的結構並參考(kǎo)以往的革新經驗,隻在軸承座兩側加裝1個小小的密(mì)封環,即解決(jué)了多年來難以解決的問(wèn)題,徹底消除了排粉風機軸承座沿軸封的滲漏油。
1 改(gǎi)進方案及工藝方(fāng)法
1.1軸、軸承座的原始裝配結構(gòu)及密封形式:該排粉風機(jī)選用2個雙列向心(xīn)球麵滾子軸承(chéng)支承,軸承型號(hào)為3632。軸與軸承座的密封是依靠軸與軸承座(zuò)之間(jiān)的徑向間隙b1以及軸承座上的迷宮齒來實現的,軸承座外側的毛氈也起到一定的密封作用,軸在旋轉時軸上的大部分油被甩入迷宮(gōng)型油槽,再由油(yóu)槽中的回油孔(kǒng)流入油室,還有一部(bù)分油沿著軸(zhóu)從間隙b1竄(cuàn)出再由毛氈向外滲(shèn)出,幾乎所有的軸承座都有不同程度(dù)的滲油。隨著風(fēng)機的長時(shí)間運行,間隙b1的磨(mó)損增大,滲油逐漸增多而發展(zhǎn)成漏油,而想(xiǎng)使間隙b1變小則(zé)隻有更(gèng)新軸承座或(huò)軸,這樣花費(fèi)太大且還是(shì)不(bú)能徹(chè)底消除滲油現象。
1.2改進方案及工藝(yì)方法:改進後的軸、軸承座的(de)裝配密封結構僅在軸承座(zuò)兩側各加裝1個小小的密封環就可以將一級密封變(biàn)為二級(jí)密封。該密封環(huán)與原軸承座或蓋之間加(jiā)上石棉紙板墊,用沉頭螺釘與原軸承座或蓋相連,不必要在原軸承(chéng)座或蓋上打孔攻絲,用原毛(máo)氈壓蓋的(de)螺絲孔即可。新裝密封環與原軸承座或(huò)蓋放置毛氈的空間形成了1個大的(de)環形油室,在(zài)環形油室的底(dǐ)部開1個Φ10mm的(de)大回油孔(kǒng),從原密封(級密封)間隙b1滲漏出的油被回收到這個大的環形(xíng)油室中再由其下部的回油孔回到軸承座的油室中,Z外側的毛氈(zhān)也起到一定的密封作用。新加密封環與軸之間的徑向間隙b2可取為0.1~0.2mm,如果由於轉子振動或其(qí)它原因(yīn)造成密封環(huán)磨損,b2過(guò)大時,隻要更換密封環(huán)即可,其費用僅為(wéi)更換軸承座費用的1/100 。
應注意的是軸(zhóu)承內側的新裝密封環,必(bì)須在裝配軸承前把該密封環先套在軸上。
2 改進效果
在2號(hào)爐丙排粉風(fēng)機上進行試驗(yàn),因為丙排粉風機軸承(chéng)座原密封間隙(xì)b1已達到1mm以上,漏油達每分鍾20滴之多,改進後滴(dī)油不滲。先後對剩餘的7台排粉風機軸承座進行了改進,全部取得成功,以前少許滲油的軸承座(zuò)也得到了(le)根除。