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某型船軸係重大故障的修複
2012-09-03
作者:黃文川
(92323部隊)
摘 要:文章通過對某型船軸係重大故障進行原因分析,製定修(xiū)複技術方案,對軸係冷卻水係統提出了具體(tǐ)改進措施,並進行實(shí)船應用,取得了成(chéng)功。
某型船於2003年建造,動力裝置采用雙機雙軸,艉軸長度約(yuē)10392mm,艉軸(zhóu)采用雙支撐結構直接(jiē)與齒輪箱(xiāng)對(duì)接,無中間軸承,艉管長度約5000mm,艉管內前後分別裝有兩個賽龍軸承,艉管首(shǒu)端原裝有江蘇省東台船用配件廠生產(chǎn)的SMA-Ⅱ-200型艉軸(zhóu)水潤滑密封裝置,2005年該艉軸密封裝置出現嚴重漏水,左軸下沉,有振動現(xiàn)象。
2006年6月,該艇在4808廠塢修時經論證並(bìng)報上級部門批準換裝了四川明達船用密封有限公司生產的AD200QT型水潤滑艉軸(zhóu)密封(fēng)裝置,同(tóng)時(shí)艉管(guǎn)左前賽龍軸承因(yīn)間隙過大換新。
1 故障現象
該船於2008年4月(yuè)進4808廠小修,修前試驗確認右艉軸漏水嚴重(chóng),左右艉軸(zhóu)下沉。
2 拆檢情況
2.1艉軸和賽龍軸承
該船上船台後(hòu)將兩艉軸抽出,經檢查(chá)發現左右艉管前賽龍軸承磨損嚴重並有明顯熔著現象,冷(lěng)卻水槽被熔(róng)著物填(tián)平,左(zuǒ)前賽龍軸承熔後大部分為片狀,右(yòu)前賽(sài)龍軸(zhóu)承熔後大部分(fèn)為球狀(zhuàng)。經測量左艉軸前套Z大間隙(直方向)大於(yú)5mm,後軸承(chéng)Z大間隙(直方向)大於3mm。右艉軸前套Z大間隙(直方向)大於7mm,後軸承Z大間(jiān)隙(直方向)大於4mm。左右艉軸銅套表麵有磨損現象(xiàng),經測量(liàng)軸承配合處(chù)銅套(tào)磨損約0. 2mm左右。
2.2水潤滑密(mì)封裝置
左、右艉軸密封裝置運回車間進行全部分解,發現右艉軸密封裝置靜環(見圖1)有兩處斷裂相隔約15mm,動環(見圖2)有一處斷裂(liè),左艉(wěi)軸密封裝置動(dòng)、靜環未發現裂紋,左、右艉軸(zhóu)密封裝(zhuāng)置(zhì)動、靜環密封平麵(miàn)平整光滑,無嚴重(chóng)磨損現象。兩應急氣胎安全裝置外觀無損傷,觸感較硬。
3 損壞原因分析
3.1賽龍軸承損壞分析
從左、右軸前賽龍軸(zhóu)承損壞現象看,左前賽龍(lóng)軸承熔著物呈片(piàn)狀,右前賽龍軸承呈球狀,粘在軸承工作表麵凸凹不平,而且冷(lěng)卻水槽被熔著物填平,熔著現象嚴重,這是典型的軸承過(guò)熱造成的軸承熔著磨損,過度磨損的主要原因是(shì)軸承冷卻水量不足,造成前賽龍軸承套溫度升高產生局部燒熔(róng),燒熔(róng)後(hòu)軸承下(xià)部流(liú)水槽被堵塞(sāi),進一步加快(kuài)了賽龍軸承的(de)失效;另一個原因可能和艉軸長、支點少,在運轉時造成艉軸中部撓度增加有關。
造成缺水的(de)可能原因(yīn)有以下幾個方麵。
1)機帶泵損壞(huài),或(huò)間隙過(guò)大,或係統進空氣,造成排量(liàng)不足、不打水或間斷供水。
2)海底閥堵塞或開啟量不足,造成缺水或水量不足。
3)原設計時選擇閥門、管件通徑不符合要求,造成缺水或水量不足。
4)供水閥(fá)門損壞或(huò)管路堵塞,造成缺水或水量不(bú)足。
5)船體變形原(yuán)因,造成軸承(chéng)接觸麵積(jī)減少、工作表(biǎo)麵比壓增大使軸承燒毀。
3. 2右艉軸密封裝置(zhì)動、靜環斷裂原因分析1)密封裝置失(shī)效。
右艉軸密封裝置動、靜環斷裂,失去密封(fēng)作用,是造成艉軸漏水的主要原因。
四川明達(dá)船用密封有限公司分析認(rèn)為密封裝置動、靜環裂紋產生是由以下兩個原因(yīn)引起的。
(1)動、靜環忽冷忽熱引起,比如冷卻水不足如運行過程缺水(或間斷缺水)時會(huì)引起動、靜環溫度劇烈升高,當艉軸停止運轉時動、靜環溫度又會驟然下(xià)降,或遇冷水劇烈收縮造成斷裂,因為動、靜環的材料是硬質合(hé)金,特性是硬(yìng)而脆,受熱後遇冷極易產生裂紋。
(2)艉軸由(yóu)倒車工況向正車工況轉換時,艉軸會向船首方向軸向移動,動環(huán)對靜環會產生衝擊力,衝擊力也會導致動、靜(jìng)環產生裂紋。
2)氣胎安全(quán)裝置失效原因。
右艉軸下沉量過大超過氣(qì)胎安全裝置偏心要求,在規(guī)定要求的氣(qì)壓下,達不到相應(yīng)的密封要求,從而造成漏水。
4 修複方案(àn)
1)按工藝要求將左、右艉軸法蘭和艉軸(zhóu)組裝在一起,上(shàng)車床找正,檢(jiǎn)測軸頸徑向跳動量和法蘭端麵跳動量,光車艉軸前、後銅套,注意保留前(qián)銅套與機械密封裝置動環套的配合部(bù)分。
2)鑒於4隻賽龍軸承磨損嚴重,應全部換新,賽龍軸承拆除後,按工藝要求激光校中軸承孔,配製安裝新賽龍軸承。
3)左、右(yòu)艉軸密封及氣胎(tāi)安全裝置(zhì)拆卸後,交四川明達船用密封(fēng)有限(xiàn)公司修複,並進行台架試驗,合格後裝船交驗。
4)艉軸前軸承和密封裝置的冷卻水是由主機機(jī)帶海水(shuǐ)泵供(gòng)給,前文綜合分析認為前賽龍軸承過度磨損(sǔn)屬(shǔ)冷卻水流量偏(piān)少所至,因此需(xū)對冷卻水(shuǐ)係(xì)統進行(háng)改進(jìn)性修理,加粗主機海水出口至進(jìn)左、右艉軸密封(fēng)裝置和前賽龍軸承的水管通徑,為了加強監測監控,在集控室內試加一套報警(jǐng)裝置,用於冷卻(què)海水(shuǐ)管路水壓低於0.1MPa時發出聲光報警,提示操作人員艉軸承缺少冷卻水,以便采取相應措施。
5 修後效果
四(sì)川明達船用密封有限公司生(shēng)產的AD200QT型水潤滑艉軸密封裝置,安裝完畢後,進行靜態和動態試驗,符合技術文件要求。
靜態試驗結果:艉軸氣胎充氣試(shì)驗(yàn)壓力0.42MPa,左、右艉軸(zhóu)密封水壓試(shì)驗壓力0. 3MPa,未發現滲漏現象,符合技術文件要求。
動態試驗結果:艉軸以任一方向從零到Z大轉速旋轉及倒順(shùn)車旋轉時,密封端麵(miàn)水泄露(lù)量累計小於50ml/h,密封裝置表麵在運轉時的表麵(miàn)溫度小(xiǎo)於60℃,符合技術文(wén)件要(yào)求(qiú)。
來源:《中國修船》 2009年02期
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