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2012-08-14
我車間(jiān)日前有兩台連鑄機生產線,均為奧鋼聯圖紙設計,一機一流立彎式板坯連鑄機,澆鑄半(bàn)徑R8m,1#機於88年投產,2#機於95年打投產,現均達到設計生產能力,每天(tiān)每台機子產量均在2000T以上。兩(liǎng)台連鑄機采用幹油(yóu)站集(jí)中供油潤滑方式,其特(tè)點潤滑設備先進,潤滑點多(duō),管線長,工作溫度高,工作時潤滑脂處(chù)於水淋狀態,設備的工作環境比較惡劣,因而其使用(yòng)的潤滑油有(yǒu)較(jiào)高的要求。
①耐高溫,設備工作環境溫度高達900℃,因此要求油脂有(yǒu)較高的耐(nài)高溫性能。
②抗水淋性,1#、2#機二冷室采用水冷係統,要求油脂在有水衝刷的情況下,有較高的附著能力,並保(bǎo)持對潤滑部位良好的潤滑作(zuò)用。
③有良好的抗磨性能。
通(tōng)過有關資料介紹,脲基脂能夠滿足(zú)以上惡劣工況下的正常工作,脲基脂(zhī)有特殊的晶體結構和膠體結構,對金屬表麵的附著(zhe)力較強。強的附著力導致生成穩定的有機物層,從而防止了金屬的直接接觸,因此脲基脂有著較其它脂類更優良的潤滑性能。脲基脂潤滑過的(de)軸承滾動表麵,形成氧化鐵層,該(gāi)氧化層(céng)導致表麵染色現象。氧化(huà)鐵表麵膜(mó)引起摩擦係數減小和磨(mó)損的降低,這就是脲基(jī)脂(zhī)的潤滑機理。
鑒於(yú)我車間原用脂在抗水淋性,抗乳化性方(fāng)麵的不足,我們(men)決定在連鑄機上試用脲(niào)基(jī)脂。
一、在2#機上使(shǐ)用情況
從四月二(èr)十三日起(qǐ),我們(men)開始在2#連鑄機的主機係統和出坯係統試用脲基脂,使用該(gāi)脂之前,拉矯力較大為80—85T,使用後,拉矯力逐漸降低,兩天後拉矯力降為55T,並維持50—55T拉矯(jiǎo)力30多天至定檢。七月八日,2#機的四(sì)個潤滑(huá)係統(tǒng)全部采用脲基脂,使(shǐ)用脲基脂後,潤滑狀況明(míng)顯改善,使用該脂前,2#機每月都要因為(wéi)拉(lā)矯力大要檢修一回,換扇形段3—5個(gè),使用該脂後,六月(yuè)四(sì)日、七月二(èr)十日、九月十五日進行換段檢修,除8月(yuè)16日事故更換了段外,平均檢修周(zhōu)期延(yán)長到一(yī)個半月左右,已達到無檢(jiǎn)修連續拉鋼1200爐,8萬噸的生產記錄。
二(èr)、在1#連鑄機上的使用情況
從8月2日開始,我們在(zài)1#連鑄機的主機係統采用脲基脂,采用後,1#機運行平(píng)穩,拉矯力減(jiǎn)緩(huǎn),各(gè)潤(rùn)滑點潤滑良好,維修低拉矯力至14日,檢修後又(yòu)維修低拉矯力生產至26日,為(wéi)時12天(tiān),較以往每周因為拉矯呼大必須停機檢修換(huàn)輥,檢修的周期延長了近1倍,9月10日(rì),1#機(jī)檢修後我們在1#機全部係統中采用脲基脂潤滑一直使用至今,拉(lā)矯力一直維(wéi)修在剛檢修(xiū)後的低拉矯力狀態,拉矯力確有降低,已經(jīng)連續生產12天,拉鋼460爐,計3萬噸,並且有(yǒu)可能達到三周低拉矯力拉鋼無檢修的生產記錄。
1#、2#機下線檢修理的扇形段、彎曲段、結晶器和(hé)輥子,在檢修區打下軸承後觀察到各潤(rùn)滑點供油充分,油膜明(míng)顯,油脂色澤正(zhèng)常,無變質現象,管(guǎn)線無結(jié)焦、無(wú)炭化,該脂在使用過(guò)程中,泵(bèng)壓穩定未發現管(guǎn)路堵塞,分油器柱塞卡死現象,並且該油脂(zhī)純淨度良好(hǎo),使用過程中未發生機雜原因故障。
三(sān)、經濟效益
①使用該脂後(hòu),用脂量減小(xiǎo),使(shǐ)用脲(niào)基脂以前(qián),1#機每個月要消耗潤滑脂26—28桶,2#機每月要消耗潤滑脂22—24桶。使用脲(niào)基脂,從4月23日,2#機主機、出坯係統使用算起,到(dào)7月8日,2#機全部采用脲基(jī)脂,8月(yuè)2日1#機主(zhǔ)機用脂18桶,2#機用脂16桶(tǒng)。按此計算,算月油脂消費可節約1.5萬元。
②占用生產時間減少。
1#機原來需每周檢修一次,使用脲基脂後,可實現每兩周定檢一次按此計算,一個月可節約兩次檢修時間,一次按8小(xiǎo)時計算,共計16小時,用此16小時(shí)進行生產,可生(shēng)產24爐鋼,1爐按65T計,可生產1560噸,按每噸鋼增效100元,可增效15.6萬元。
③檢修費用降低。
1#機原來每周檢修一次,換輥(gǔn)10根左右,使用脲基脂後,每月隻需檢修兩次,少換輥20根,按(àn)每根輥子損壞軸承兩盤計,每盤軸承平均(jun1)價格為1000元,可節約(yuē)費用2000元/根,檢修一要輥子的人工費為500元,即每月節約費用(2000+500)*20=50萬(wàn)元。
2#機原來每月檢修(xiū)一次,換扇形段3-5個,使用脲(niào)基脂後每個(gè)半月檢修一次,按此計算,每個月少(shǎo)換段2-3個,每個扇(shàn)形段每次檢修(xiū)平均更換2根輥,按每根輥換2盤軸承計,每盤軸承平均價格為1200元,每月可節約軸承費用1萬元左右。每個扇形段的檢修人(rén)工費為7000-8000元,即每個(gè)月(yuè)2#機扇形段可節約費用3萬元。
以上三項,每月可節約費用1.5+15、6+3、9+5+3=29萬元,除此以外,由於檢修時間減小,檢修人員的勞動強度大大降低。
通過(guò)脲基脂在(zài)1#、2#機上007A的(de)試用,我們感到我們的設備運行狀態此以前(qián)有明顯好轉,減少了檢(jiǎn)修的工作(zuò)量,並(bìng)且取(qǔ)得了明顯的經濟效益。
經(jīng)過幾個月的實驗,我們認為,脲基脂在連鑄機設備上的應用是可行的,而且也是適合於連鑄(zhù)機惡劣工況條件工作的新型潤滑脂。