獲(huò)取短信驗證碼
2012-07-26
作者:胡誌興
(深圳南港動力工程有限公司)
一、 前言
南山熱電燃機電廠PG9171E型燃機(jī)1號機大修工作由南京南港動力設(shè)備安裝有限公司檢修隊負責施工,檢修(xiū)工作於二00九(jiǔ)年三月二十八日(rì)正式開工,由於電廠將發電機轉子送到有關廠家(濟南)進行修理,發電(diàn)機轉(zhuǎn)子修理工作延續(xù)到六月二十三日才返回南電,因此該燃機的輪機與發(fā)電機找中工作及該(gāi)機大修收尾工(gōng)作直到發電機轉子裝複後才能(néng)進行(háng),為(wéi)此南港公(gōng)司第二(èr)次派檢(jiǎn)修人員於六月(yuè)十七日(rì)進入南(nán)電繼續進行(háng)大修的收尾工作。所以一號機大修工作所有項目直到六月二十九日才全麵完成。在該機大修後的試運過程中,該機的#4軸承座出(chū)現大的(de)振動,MARK盤上的振動顯示為:燃機的#1,#2,#3軸承振動(dòng)都在(zài)3mm/S以下,發電機的後軸承振動(dòng)也在2mm/S上下,唯獨隻有發電(diàn)機前軸承的振動在全速空(kōng)載狀態下其振動高達12—14mm/S。用便攜式(shì)振動測量儀在就地的軸承座上測量,該軸承座(zuò)垂直振動,水平振動(dòng)在12mm/S上下波(bō)動,且該軸承座的水平中分麵處的軸向振動高(gāo)達約(yuē)50mm/S。機組難以(yǐ)正(zhèng)常運行。為(wéi)此必(bì)須對#4軸承振動進行(háng)處理。
二、處理過程
在此次大修過程中,我們對軸係進行了仔細的找中,因此(cǐ)機組在檢修後試運過程中,燃機(jī)本體的三個軸承座振動(dòng)狀況良好。在檢修後的試運過程中,當(dāng)機組在全速空載運行時,發(fā)電機(jī)前軸承座(即#4軸承)的振動(dòng)比大修(xiū)前(qián)有了明顯的增大,即BB10從大修前的3.11mm/S增大(dà)到大修後的11.19mm/S,BB11從大(dà)修前的3.99mm/S增大到12.29mm/S;而且#4軸承座的軸向振(zhèn)動(dòng)Z大達近50mm/S。致使機組(zǔ)無法正常帶負(fù)荷運行,後經過對發電機#4軸承(chéng)座的檢查,發現該軸承座底部前側底部結合麵有0.1mm到(dào)0.6mm之間的不等之間隙。重新將該軸承座的所有部件拆出並進行檢查,其軸承中的五個可傾瓦狀況基本正常。發現軸承座與底(dǐ)座板之間的結合麵分別有輕微腐蝕、表麵有高低不平現象,軸承座與(yǔ)基礎台板(bǎn)之間的中間座有輕微變形,將(jiāng)軸承座複裝並對軸承座有間隙的結合麵加以緊固處理,經處理後開機,該軸承座的振動仍難以(yǐ)消除。後來我(wǒ)們使用振動測量儀對該軸承振(zhèn)動進行了測量分析,經分析該軸承振動的主要振動頻率成份為1倍頻,並伴有2倍頻和3倍頻。在軸承座的軸向振動中的頻率主要是1倍頻的振(zhèn)動分量,由此可見,#4軸承座的振動主要由轉(zhuǎn)子不平(píng)衡引(yǐn)起,轉(zhuǎn)子中心開口偏差有一些(xiē)影(yǐng)響,為此我們先將輪機與發電機轉子中心開口恢複(fù)到大修(xiū)前的狀態,開機後測量#4瓦振動,其垂直方向振動中的二倍頻(pín)有所降低,但軸承座(zuò)的軸向振動仍很大,機組(zǔ)很難正常運行。Z後我們采取現場動平衡的方(fāng)法,在(zài)靠近#4軸承座的發電機靠背輪上加平衡塊600克,開機檢查測量軸承振動,#4軸承振動大大下降。軸承振動處(chù)於良好狀態,即BB10和BB11振(zhèn)動都(dōu)下降為3mm/S左右。而且(qiě)該軸承軸向振動也大大下降(jiàng)為10mm/S左右。由此看來,發電機轉子雖然送到有關廠家進行修理,並在修理廠家做過(guò)高速動平衡,但轉子上還是存在著較大的殘餘不平衡(héng)量,而且(qiě)轉子上的不平衡(héng)量表現為一(yī)個同向分量和一個偶向分(fèn)量;這種不平(píng)衡(héng)力引起的振動形式呈現在轉子的兩個軸承座上就(jiù)會出現一個軸承座(zuò)振動大,而另一個軸承座(zuò)振動較小。
三、平衡前後#4軸承振動(dòng)狀況曲線
1、平衡前振(zhèn)動
#4軸承座在轉子平衡(héng)前的振動
CH1:#4瓦垂直方向
CH2:#4瓦水平方(fāng)向
CH3:#4瓦軸承(chéng)座水平中分(fèn)麵處軸向振動
CH4:#5瓦垂直方向(xiàng)
平衡前的全速運(yùn)行振動頻(pín)幅曲(qǔ)線(09-07-06)
4號軸承平衡前的分頻振(zhèn)動圖
CH1:垂直振動,一倍頻分量3.49mm/S,此(cǐ)時輪(lún)機控製盤上顯示的振(zhèn)動約12mm/S。
CH3:軸向振動,一(yī)倍頻分量(liàng)10.02mm/S,此時#4軸承(chéng)座就地測(cè)量得的軸(zhóu)向振動約50mm/S。
平衡前4號軸承座振動棒圖(09/07/06)
CHI:垂直振動,工頻振分量為:3.37mm/S,此時輪機控製盤上顯示的振動為12mm/S左右。
CH3:軸向振動,工(gōng)頻振(zhèn)動分(fèn)量為9.96mm/S, 此時用便攜式振動測量儀在軸承座就地測得軸向(xiàng)振動(dòng)約50mm/S左右。
2、平衡後振動
在發電機靠背輪上加平衡配(pèi)重600克(-35度位(wèi)置)後(hòu),機組振動大大降低,各軸承振動均處於良好狀態(tài)。
平衡後機#4軸承振動狀況測量記錄曲線如下。
平衡後4號軸承座的幅頻圖
CHI:垂直振動 此時輪機控製盤上顯示的振動(dòng)約為3.1mm/S。
CH3:軸向振(zhèn)動
4號軸承(chéng)平衡後(hòu)的階譜圖
CH1:垂(chuí)直振動,一倍頻振動分量為1.36mm/S,二倍頻振動分量為:8mm/S左右。 此時輪機控製盤上顯(xiǎn)示的振動為3.1mm/S
CH3:軸向振動:一倍頻振動分量為2.43mm/S,二倍頻振動(dòng)分(fèn)量不明顯。
平衡後4號軸承振動
CHI:垂直振動,一倍頻振動大為下降,二倍頻振動又突顯出來。
CH3:軸向(xiàng)振動,一倍(bèi)頻振動大為下(xià)降
平衡(héng)後平衡後4號軸承座的振動棒圖
CH1:垂直振動,工頻分量為:1.36mm/S, 此時(shí)輪機控製盤上顯示的振動為3mm/S左(zuǒ)右。
CH3:軸向振動,工頻(pín)分量(liàng)為:2.43mm/S 此時(shí)用(yòng)便攜式振動(dòng)測量(liàng)儀在軸承座就地測得軸向振動約10mm/S左右
四(sì)、結語
通過對#4軸(zhóu)承(chéng)振動的分析,測量及處理;我們認為,造成#1機#4軸承振動的主要原因是由於發電機轉(zhuǎn)子上存在的殘餘不平衡,這種殘(cán)餘不平(píng)衡量產生的不平衡激振力作用在軸承(chéng)座上,隻有通過動平衡才能(néng)加以解決。