水輪機旋轉油盆(pén)內甩油原因分析與處理

2012-06-25

作者:王 彬
(浙江緊水灘水電(diàn)廠)

  浙(zhè)江省白(bái)鶴水電站是一座(zuò)以發電為主的引水式電站,裝有2台12.5MW立軸混流式水輪發電機組。
  機組水導軸承結構如圖1所示。該機采用反螺旋自循環自冷式軸承,為筒式分半結構。軸承(chéng)由軸承(chéng)支架、旋轉油盆、軸承(chéng)體、軸瓦、油箱、冷卻器等組成。軸承支架為鑄鋼,下法(fǎ)蘭鎖在頂(dǐng)蓋上,上法蘭承受軸承體,旋轉油盆材(cái)料為Q235A,鎖在主軸上(shàng),軸向靠卡槽定(dìng)位,徑向由銷定位。旋轉油盆分兩半麵,中分麵由22隻M12×65的螺栓聯接。旋轉油盆與旋轉油盆蓋靠12隻M16×40螺栓聯接。

圖1 水導軸承(chéng)結構(gòu)圖

  1 旋轉油盆內甩(shuǎi)油情況(kuàng)
  (1) 2000年(nián)6月,1號機組投進(jìn)運行,當機組在額定轉速下運行15min左右時,發現在水車室內水導軸承支架與軸承體之間有(yǒu)少量霧(wù)狀油甩出。隨著時間的延長,甩油量越來越大,40min後軸(zhóu)瓦溫度(dù)已達56℃(正常運行時一般不超過55℃),並有上升(shēng)的(de)趨勢,且水(shuǐ)車室內有異味,機組隻得退出運行。
  (2) 2000年6月,2號機組投進運行,空(kōng)載時旋轉油盆處未(wèi)發現滲漏油;在機組過速試驗後,旋轉油盆蓋處有微(wēi)量油霧,用一塊吸油(yóu)紙貼在軸承支架上並順著機組軸(zhóu)向監測,可發現越靠(kào)近旋轉油盆蓋組合縫油跡越多;帶負荷運行4h後,甩油量(liàng)明顯加大,軸瓦溫度從(cóng)原有的51℃左右開始上(shàng)升,出現與(yǔ)1號機組類似的情況。停機冷卻後,用手動油位計檢查旋轉油盆內油位,發現油位從116mm降至70 mm,旋轉(zhuǎn)油盆外殼發燙。
  2 旋轉油盆內甩油的原(yuán)因
  (1) 旋轉油盆蓋與軸承(chéng)體間隙偏小且不勻1號機組在空載(zǎi)運行時,軸(zhóu)瓦(wǎ)溫(wēn)度較高,解體後曾在軸(zhóu)承(chéng)體組合上麵加0.10mm的銅皮,擴大(dà)軸與軸(zhóu)瓦的間隙,以降(jiàng)低瓦溫。但同時引起軸承體橢圓度加大,實測油盆蓋與軸承體間隙均勻值為0.55mm(設(shè)計值為(wéi)0.60~0.80mm),其中Z小間隙值0.25mm。在(zài)機組高速旋轉時(shí),由於旋轉油盆蓋與軸承體間隙不均,造成(chéng)旋轉油盆蓋局部偏磨。運行一段時間後,蓋板(鋁製(zhì))發生塑性變形,旋轉油盆內的油在高速離心力的作用下從變形處甩出。
  (2) 旋轉油盆油位過高(gāo)
  通過試驗發現,旋轉油盆內油位偏高,是產生甩(shuǎi)油的一個重要原因,由於油位過高,油膨脹(zhàng)後,輕易飛濺。但(dàn)油位過低,會(huì)造成潤滑不良。
  (3) 密封結構及密封材質的影(yǐng)響
  經檢查,旋轉油盆蓋與旋轉油盆之(zhī)間靠止口定位,配合較鬆,並用*4橡皮條密封,但旋轉(zhuǎn)油盆(pén)蓋端麵密封槽太深,使得*4橡皮條壓縮量不夠。密封效果不好、從而造成旋轉油盆甩油。
  (4) 旋轉油盆煤油滲漏試驗存(cún)在題(tí)目
  旋轉油盆中分麵用螺栓組合後,進行煤(méi)油滲透試驗,是確認旋轉油盆本體是否(fǒu)滲漏的(de)主要方法之一。經(jīng)調查(chá),試驗時主要存在的題目有:①煤油浸泡量不夠,即煤油應該灌至旋轉油盆組合縫頂部(bù),而實際(jì)達不到此要求;②煤油滲漏試驗時間短,按要求至少要保持4h,無滲漏現象;③旋轉油盆中分麵不平,有高點、毛刺等異常。
  (5) 旋轉油盆整(zhěng)體強度及聯接螺(luó)栓的緊(jǐn)力不夠(gòu)經檢查,發(fā)現1號旋轉油盆蓋發生塑性變形,2號旋轉油盆蓋縱(zòng)向有長達15mm的(de)裂紋,且(qiě)一直蔓延到根(gēn)部。而2台機組的旋轉油盆組合(hé)縫緊(jǐn)固螺栓,旋轉油盆與旋轉油盆蓋處的聯接螺栓,均發現有明顯(xiǎn)拉長和部分鬆動。筆者(zhě)以為這是由於機組高(gāo)速運轉時,旋轉油盒在離心力的作用下,因其整體強度及油盆的緊固螺栓及聯接螺(luó)栓的緊(jǐn)力不夠而造成的。
  3 旋轉油盆內甩油的處理 
  (1) 對1號機變形的旋轉(zhuǎn)油盆蓋校園,並把間隙放(fàng)大到1.00mm。然後將旋轉油盆解體,對組合縫處的高點、毛刺,用細銼刀(dāo)、砂皮進行修磨處理。 
  (2) 重新(xīn)組(zǔ)合(hé)旋轉(zhuǎn)油盆,均勻對稱緊固(gù)聯(lián)接螺栓後,經過嚴格規(guī)範的滲(shèn)漏試驗。
  (3) 安裝時(shí),嚴格(gé)工藝措施,采取緊固一遍螺栓檢查一次間隙,以確保(bǎo)間隙均勻,緊力足夠。
  (4) 改進旋轉油盆蓋處密封結(jié)構,旋轉油盆(pén)分半,法蘭麵開“L"型槽,旋轉油盆蓋的平麵開“-"型環槽,旋轉油盆端蓋處加兩道迷宮密封。
  (5) 檢查油位在(zài)合適位置。通過多次試驗,旋轉油盆內的油位控製在80~100mm較適宜。
  (6) 為(wéi)減(jiǎn)少塑性變(biàn)形,改善旋轉油盆組強(qiáng)度、加大螺栓緊力,避(bì)免甩油,又作了如下處理: 
  ①重新鑄造旋轉油盆(材料Q235-A),並要求對旋轉油盆動平衡試驗嚴格把關;
  
②考慮到旋轉油盆固(gù)有結(jié)構及現場布置,旋轉油盆中分麵筋板厚度不變,組合螺栓由原來的M12增至M20,數目(mù)不(bú)變;旋轉油盆組合麵橫板厚度由原(yuán)來的30mm減至12mm,螺栓數目由12隻增至16隻。通過改進,在加大螺栓緊力的同(tóng)時,基本保證旋轉油盆外圈重量不變。
  ③所有螺(luó)栓材料由原來的A3更換為45號鋼,以保(bǎo)證預緊力及強度。
  處理後,2台機組經過近8個月的運行,軸瓦溫度(dù)基本穩定在51~53℃,水導加油間隔(gé)時間在2個月以(yǐ)內(nèi),(設計要求每月加一次),完全滿足設計及業主的要求(qiú)。

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