作(zuò)者:馬寶奇
(神華國華徐州電力檢修公司)
摘 要:本文分析(xī)了火力(lì)發電廠鍋爐轉動設備軸承溫度高(gāo)的幾種原因,並提出相應的預防處理(lǐ)措施。軸承溫度高是轉動設備常見且(qiě)危害較(jiào)大的故障,將減少軸承的使用壽命,增加檢修費用,當(dāng)溫度升高較快、溫度超標時,易導致機組非計(jì)劃停運或減負(fù)荷(hé)運行,這對經濟效益影響很大。因(yīn)此,迅速判斷故障產生的原因,采取(qǔ)得當的措施解決,才是設備連續(xù)安全運行的保障。
關鍵詞:軸承(chéng);溫度高;處理措施
1 導致軸承溫度過高的常見原因(yīn)
1)潤滑不(bú)良,如潤滑不足(zú)或過(guò)分潤滑,潤滑油質量(liàng)不符合要求、變質或有雜物;
2)冷卻不夠,如管路堵(dǔ)塞,冷卻(què)器選用不合適,冷卻效果差;
3)軸(zhóu)承異常,如軸承損壞,軸承裝(zhuāng)配工藝差,軸承箱各部間隙調整不符合要求(qiú);
4)振動大,如聯軸器找正工藝差不符合要求,轉子存在動、靜不平衡,基礎剛性差、地腳虛,旋轉失速和喘振。
2 解決方法
當軸承溫度高時,應先從以下幾個方麵解決問題:
1)加油量不恰當,潤滑油脂過少或過多(duō)。應當按照工作的要求定期給軸承箱加油。軸承加油(yóu)後有時也會出現溫度高的情況,主要是加油過多。這時現象為溫度持續不斷上升,到達某點(diǎn)後(一般在比正常運行溫(wēn)度(dù)高10℃~15℃左右)就會維持不變,然後會逐漸下降。
2)軸承所加(jiā)油脂不符(fú)合要求或被汙染。潤滑油脂選用不合適,不易形成均勻的潤滑油膜,無法減少軸承內部(bù)摩擦(cā)及磨(mó)損,潤滑不足,軸承溫度升高。當不同型號的油脂混合時,可能會發生化學反應(yīng),造成油脂變質、結塊,降低潤滑(huá)效果。油脂受汙染也會使軸承溫度(dù)升高,加油脂過程中落入灰塵,造成(chéng)油脂汙染,導致軸承箱內部油脂劣化破壞軸承潤滑,溫(wēn)度升高。因此應選用合適的油脂,檢修中(zhōng)對軸承箱及軸(zhóu)承進(jìn)行清洗,加油管路進行檢查疏通,不(bú)同(tóng)型號的油脂不(bú)許混用,若更換其它型號的油脂時,應先將原來油脂清理幹淨;運行維護中定期加油脂,油脂應妥善保管做好防潮防塵措施。
3)冷卻不夠。檢查管路是否堵塞,進(jìn)油溫度及回水溫度是否超標(biāo)。若冷卻器選用不合適(shì),冷卻效果差,無法滿足使用要求時,應及時進行更換或並列安裝新冷卻(què)器。軸(zhóu)流式引風機(jī)還應(yīng)檢查中芯筒的保溫和密封性(xìng)。
4)確認不存在上述問(wèn)題後再檢查聯軸器找正情況和軸承。聯軸器的找正要符合工藝(yì)標準(zhǔn)。在軸流式引風機、液力耦合(hé)器等找正時還應考慮運行中設備受熱膨(péng)脹的問題。引風機葉輪側因受熱膨脹,軸承(chéng)箱升高;液力耦合器運行(háng)中溫度升高軸承箱膨脹,軸承升(shēng)高,因(yīn)此找正時電機要高一些,預留量(liàng)的大小要依據設備的特性和運行中的溫度參數而定。
軸承的檢查主要有以下幾點:
1)軸承的質量(liàng)。解(jiě)體軸承箱期間,首先,檢查潤滑油脂是否有(yǒu)變質、結塊、雜質等不良情況,這是判斷軸承損壞原因的重(chóng)要依據。其次,檢(jiǎn)查軸承有無(wú)咬壞和磨損;檢查軸承內(nèi)外圈、滾動體、保持架其表麵的光潔度以及有無裂痕(hén)、鏽蝕(shí)、脫皮、凹坑、過熱變色等缺陷,測量軸承遊隙是否超標;檢查軸套有無磨損,坑點,脫皮,若(ruò)有以上情況應更換新(xīn)軸承。
2)軸承的(de)配合。軸承安裝時軸承(chéng)內徑與軸、外徑與外殼的配合非常重要,當(dāng)配合過鬆時,配合麵會產生相對滑動稱做(zuò)蠕變。蠕變一(yī)旦(dàn)產生會對磨損配合麵,損傷軸或外殼,而(ér)且磨損粉末會侵入軸承內部,造成發熱、振動和破壞。過盈過大時,會導(dǎo)致外圈外(wài)徑變小或內圈內徑變大,減(jiǎn)小軸承內部遊隙。為選擇適(shì)合用途的配合,要考慮軸承負荷的性質、大小、溫度條件、內圈(quān)外圈的旋轉狀各種條件因素。
3)軸承各(gè)部配(pèi)合間隙的調(diào)整。軸承間隙過小時,由於油脂在間(jiān)隙內剪力(lì)摩擦損失(shī)過大(dà),也會引起軸承發熱,同時(shí),間隙(xì)過小時,油量會減小,來不及帶走摩擦產生的熱(rè)量,會進一步提高(gāo)軸承的溫升。但是,間隙過(guò)大則會改變軸承的動(dòng)力特(tè)性,引起轉子運轉不穩(wěn)定。因(yīn)此需要針對不同的設備和使用條件選擇核實的軸承(chéng)間(jiān)隙。國(guó)華太倉#8機組(zǔ)B引風機(jī)運行中長期存在軸承溫度偏高問題,在2008年機(jī)組C級(jí)檢修中,針(zhēn)對此問題進行重點檢查。檢查發(fā)現軸承潤滑、葉輪靜平衡、聯軸器找正均(jun1)正常,遂將排查重點放在軸承各部間隙上。經(jīng)測量軸承推力(lì)間隙隻有0.07mm,分(fèn)析推(tuī)力(lì)間隙過小為軸承溫度偏高(gāo)原因。用磨床將推力軸承(chéng)中隔環研磨0.07~0.08mm,擴大(dà)推力間隙,使軸承推力(lì)間隙擴大至0.14~0.15mm,在運行中軸承溫度正常,徹底消除了長期遺留(liú)的缺陷,保證了設備的安(ān)全穩定運行。雲南磷電#1機組引風機軸承長期溫度過高(gāo),達80~90℃,造成軸承使用壽命(mìng)大大縮短,多次更換軸承均未解決問題。在2008年C級檢修中,檢查發現軸與端蓋軸封之(zhī)間間隙過小,在冷態試轉時(shí)軸承溫度正常,熱態運行時軸受熱膨脹,與端蓋軸封產生摩擦。分析(xī)此為軸承溫度長期過(guò)高的原因,將端蓋孔車削(xuē)0.5mm,使軸與端蓋軸封間隙擴大0.25mm,避免運行中軸受熱膨脹後與端蓋產生摩擦。經過處理,軸承(chéng)溫度過高的問題得(dé)到了根本改善,冷態及熱態(tài)運行中軸承溫度正常,且(qiě)軸承箱未出現(xiàn)滲漏油現象,保證了軸承良好的運(yùn)行條件,減少了軸承的(de)更換(huàn)頻率,節省了檢修維護費用。
3 結論
軸承溫度高是輔機設備常見且危害(hài)較大的故障。檢修維護質量對穩定運行至關(guān)重要(yào),通過以往故障的具體(tǐ)分析吸取教訓,采取預防控製措施,軸承(chéng)溫度高故障已大大減少。在今後運行維護和檢修工作(zuò)中,仍需加強細節控製,提高檢修工藝水平,保證設備長期(qī)安全穩(wěn)定運行。
來源:《科技傳播》