大型引風機軸承(chéng)燒瓦原因分析及治理

2010-11-30

  1 引風機試轉時軸瓦出現的問題
  徐塘發電有限公司2×300MW擴(kuò)建工程6號機(jī)組引風(fēng)機是成都電力機械廠製造的型號為AN28e6靜(jìng)葉(yè)可調式軸流風機,風量為268.74m3/s,風壓為4711Pa;電機是沈陽電機股份有限(xiàn)公司提供的型號為YKK710-8電機,電機轉速為744r/min,功率為1800kW,電壓為6000V。電機兩端為滑(huá)動軸承結構,瓦寬為220mm,甩油環外徑為363mm,厚度為11.5mm,寬度為30mm,質量為3060g;軸頸外徑(jìng)為200mm,橢圓度偏差為0.2mm。油室兩側各有一個(gè)油位計(jì),軸承座與下軸瓦之間有一個電加熱器,下軸(zhóu)瓦下麵有一個測溫(wēn)元件(jiàn)。電機軸承的冷卻方(fāng)式為(wéi)自然(rán)冷卻。
  次試轉時,甲(jiǎ)側引風機電機推力端軸瓦溫度升高,定值保護停機;乙側(cè)引風機(jī)電機膨(péng)脹端(duān)軸瓦溫度升至報警值,為了(le)防止設備嚴重損壞,手動停(tíng)機。檢查發現甲側(cè)引風機電機推力(lì)端軸(zhóu)瓦有燒瓦現象,乙側引風機電機膨脹端軸瓦局部有磨痕。現場消缺,重新安裝後,電機試運轉4h無異常現象。鍋爐空(kōng)氣動力場試驗(yàn)時,2台引風機電機的軸瓦溫度穩定在61.9℃(甲(jiǎ))、59.5℃(乙)後略微下降,轉動正常(cháng)。
  2005年4月1日,電除(chú)塵氣流分布試驗過程中除電機軸瓦(wǎ)溫(wēn)度稍(shāo)高外,其他正常。但是在氣流分布試驗快結束後,16∶ 00,62號引風機電機側軸(zhóu)瓦(wǎ)溫 度快速攀升至62.4℃時;16∶ 30,61號引風機(jī)風機側軸瓦溫度快速攀升至61.2℃,都有進一步上升的趨勢。為了保(bǎo)護設備,手動停機。2台電機氣 流分布試驗時引風機軸瓦溫升值見表(biǎo)1。 

  表1 氣流分布試驗時引風機軸瓦溫升值
  4月2日~4月5日對電機軸(zhóu)瓦解體檢查,發現2台電機(jī)端外側(cè)和風機端外側軸瓦均有磨瓦現象,但(dàn)內側沒有磨瓦現象。同時發現油擋 附近軸頸處油潤(rùn)滑明顯不(bú)足(zú)。對瓦麵作刮(guā)瓦處理試轉,當溫度達(dá)到56~60℃後,瓦溫快速攀升。前後試運轉(zhuǎn)達11次,每次情況都差不多。解瓦檢查發現,瓦麵 痕跡一致。加大冷卻油量後,不再燒(shāo)瓦,但溫度仍然升至62℃,並且隨著氣溫的波動而波動。整個過程(chéng)中,2台風機軸(zhóu)係振動很好(hǎo),Z大振動均為1絲左右。
  2 原因(yīn)分析
  打開軸(zhóu)瓦對軸承進行了仔細檢查,如壓力角、間隙、橢圓度等,甲、乙側引風機(jī)電機軸承檢查數據見表2。所有數據都符合規範和廠家技術要求,可以(yǐ)排除(chú)安裝不當的原因。
  表2 甲(jiǎ)、乙側(cè)引風機電機軸承檢查數據(jù)
  由於2台引風機軸係軸向(xiàng)、水平、垂直方向振動都很小,所以排除了軸係不對(duì)中、磁力線(xiàn)中心、電機基礎等(děng)問題。瓦麵沒有被(bèi)電(diàn)擊的痕跡,所以也排除了 軸承座(zuò)絕緣(yuán)不夠和轉子磁通量(liàng)軸向分布不均等原因。2台風機為同(tóng)一批產品,且燒(shāo)瓦發生的過程和症(zhèng)狀非常相似,所以初步認定故障原因(yīn)是一致的。
  由這2台引風(fēng)機電機軸瓦溫升高直至燒瓦整(zhěng)個過(guò)程,通(tōng)過對原始記錄的數據資料進行分析,初步判斷故障是由於甩油環轉動帶上來的油量太少,在下瓦壓力角內 無法形成和保持一定厚度的油膜,導致(zhì)軸頸與軸瓦(wǎ)接觸摩擦。瓦溫、油溫升高後,潤滑油的黏度下降,加劇了油膜的破壞,直至(zhì)軸瓦與軸頸摩擦,溫度急劇升高。當 溫度達(dá)到某(mǒu)一臨界數值時,油膜承壓能力低於(yú)軸頸壓力,由此將引(yǐn)起惡性循環(huán),導致軸瓦溫度快速攀升。
  加大潤滑冷(lěng)卻油量(liàng)後,潤滑油位高於軸瓦(wǎ)下(xià)瓦(wǎ)麵,這雖(suī)然緩(huǎn)解了油膜的破壞,在一定程度上避免了軸與軸瓦的直接接觸,但(dàn)是此時的平衡溫度達到62℃,是一種高位平衡,軸承運行風險太(tài)大。
  3 改(gǎi)進措施
  (1) 更換潤滑油。用46號機械油(yóu)代替46號透平油,目的是為(wéi)了提高潤(rùn)滑油的黏度,使得在甩油(yóu)環轉動時可以帶上更多的油(yóu)。但高溫(wēn)時,機械(xiè)油黏度的下(xià)降程度比透平(píng)油大。但是試驗(yàn)證明,效果並不明顯。
  (2) 對軸瓦進口油囊作加深處(chù)理。在出油側增加出油油(yóu)囊,在瓦麵開(kāi)網狀油槽,目的是(shì)為了加大軸潤(rùn)滑(huá)冷(lěng)卻油的(de)循環(huán)速度。上述措施沒有起到決定性作用。
  (3) 對甩油環進行(háng)改進。在粗糙甩油麵內側開淺斜(xié)槽,在(zài)甩油環側麵加開幾條淺油槽。該措施同時(shí)帶來了正、負兩方麵的效應。正(zhèng)麵(miàn)作用是有利於甩油環在轉動過程中儲油,使得帶油量增加。負麵作用是油槽加深,出油量相對於帶油量的比重下(xià)降。
  (4) 加(jiā)大潤滑油量。將油位實際高度(dù)達到(dào)下瓦麵以下(圖紙要求下瓦的(de)2/3高度),這樣雖然(rán)緩解了油膜破壞,但油位太(tài)高,以致局部換熱效果變差,平衡時溫度太高,風險加大。
  (5) 在油室內加(jiā)設盤管式水冷卻裝置。該方法(fǎ)相對比較簡易方便。但是由於油室結(jié)構特殊,且增加冷卻裝(zhuāng)置將相對(duì)減少油室(shì)中的油量(liàng),如果發生冷卻水(shuǐ)效率降低或者上層油溫升高現象(xiàng)(冷卻隻能針對下層油),溫度就不能(néng)很好控製。
  現場實(shí)施效(xiào)果(guǒ)表明,實施上述多種措施後(hòu)的效果並不明顯,以上方法不能夠從根本上解決軸瓦溫度過高的問題。
  在這種情(qíng)況下,隻有改變潤滑冷卻方式,才能達到軸瓦降溫的目的(de)。在對(duì)問題進行分析的基礎上,決定采用電機軸承外循環冷卻裝置。改進(jìn)前、後軸瓦結構圖,分 別見圖1、圖2。電機用外循環潤滑(huá)係統見圖3。盡管增加了投資,但有效地增加了散(sàn)熱量和潤滑流(liú)量。在選擇油循環的路徑上,采用進油(冷油)噴淋,油(yóu)室高位(wèi) 油溢(yì)流回油的方案。在電機軸承外部加裝一套循環潤滑油係統,供2台電機4個(gè)軸瓦用。甩油環仍然(rán)保留(liú),在每個軸承上瓦靠進油側裝1根Dg15的進(jìn)油管,安裝 1個Dg15的閥門,以便調節進油量的大小(xiǎo),0.2MPa壓力對軸頸直接(jiē)噴淋。每個軸瓦(wǎ)約有(yǒu)4L/min的潤滑油流經瓦麵,充足的(de)油量形成(chéng)一定(dìng)的油膜,確 保摩(mó)擦麵處於液體摩(mó)擦(cā)狀態,並及時帶走軸承產生的熱量。用軸承座的預留接口做回(huí)油接口(管徑為Dg50),使油室(shì)仍然保持原有的油位高度。當外循環裝置發(fā) 生故障或斷電,導致短時間意(yì)外事(shì)故(gù)發生時,甩油(yóu)環仍然(rán)可(kě)以向軸瓦供油。值班人員發現瓦溫上升快,溫度高等異(yì)常(cháng)情況後,可(kě)以及時處理,采取措施以避免燒瓦事 故的發生。
  圖1 改進前的軸瓦結構


圖(tú)2 改進後的軸瓦結構

圖3 電機用外循環潤滑係統圖(tú)
  為確認電機軸承外循環冷卻裝置的可靠性,裝(zhuāng)置裝好後(hòu),將6號鍋爐的一次風機、送風、密封風機和引風機(jī)全部啟動,按照(zhào)設備的額定工況進行滿負荷運行,運行48h,整個過程中Z高溫度始終(zhōng)保持在37℃左右,說明上述方案起到(dào)了很好效果。
  4 結論
  引起軸瓦溫度升高的原因很多。如果是由振動引起的(de),可以從轉子動平(píng)衡(héng)、軸(zhóu)係找中心、基 礎剛度、磁力線中心等(děng)方麵處理。如果是由(yóu)於傳熱等問題引起的溫度升高而導致燒瓦時,僅從(cóng)機械(xiè)和結構上分析,往往不易尋找出根本原因,這時必須從潤滑原理上 分析,尋找原因,從根本上解決軸承溫度高的問題(tí)。
  我們通過(guò)加裝一套強製外循環冷卻裝置,改進了軸瓦冷卻和潤滑方式,有效地解決了軸瓦溫度高的缺陷。
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