作者:王紅東
(四川省旺蒼煤鐵廠水泥分廠(chǎng))
我(wǒ)廠Φ1.1m螺旋回轉篩1988年投入使用,結構見(jiàn)圖1。回轉篩為滑動軸承(chéng)支承、油杯潤滑,出現(xiàn)的(de)問題:軸向竄動,軸瓦磨損較快,變形量大,且使用時間較短,中間懸(xuán)掛(guà)軸承支承進灰(huī)嚴重,潤滑差、磨損快、更換頻繁。

圖1 回(huí)轉篩改(gǎi)進(jìn)前結構
改(gǎi)進措(cuò)施(shī):
1)改滑動(dòng)軸承為滾動軸承,軸承(chéng)座選用機立窯(yáo)主機傳(chuán)動軸承座,利於備件自製及(jí)更換,軸承選用(yòng)7524、3524各一盤,在軸承座上部(bù)開油槽,油杯可定期加黃油潤滑。但因支承件對(duì)回(huí)轉篩傳動載荷富裕量較大,軸承座內空間較(jiào)大,儲油多,軸承潤滑良好,運行過程中從未出(chū)現軸承升溫現象,經檢(jiǎn)查,油質較好,沒有進灰現象,一次加(jiā)注(zhù)黃油即能滿足需要,故油杯(bēi)加油潤(rùn)滑一般可省略。
軸承座與箱體分離,選用兩層密封,即在蓋上加羊毛氈,後在軸上纏浸油石棉繩用水泥灰漿夯實,杜絕粉(fěn)塵(chén)進入,實踐證明(míng)效果良好(hǎo)。
2)將(jiāng)原中空軸換為6440mm長的通軸,去除(chú)中間支(zhī)承。機頭軸、機尾軸由Φ150圓鋼加工(gōng)為階梯軸,與中空軸用Φ30圓柱銷聯結,單邊兩枚垂直90°分布,螺栓緊固,且都為過盈(yíng)配合,嚴格保證同心度(dù),提高其製(zhì)造、裝配精(jīng)度,改後如(rú)圖2所示。
圖2 回轉篩改進後結構
使用效果:回轉篩傳(chuán)動係統改進(jìn)共耗資(zī)1.7萬元,耗時2天,1998年8月改進該係統之(zhī)前,台時產(chǎn)量70t/h,包裝水泥10萬餘t就更換中(zhōng)空軸一次,改後,台時產量上升為95t/h且運行(háng)平穩,連續(xù)運轉16個月累計包裝水泥達30萬t未(wèi)發生一(yī)次設備故障停(tíng)機,後(hòu)因1999年底操作工違章操作導致中空軸斷裂,修複利用到更換(huàn)中空軸共包裝(zhuāng)水泥近(jìn)40萬(wàn)t。20個月來,電動機電流穩定,回轉體運轉輕(qīng)快、平穩,沒有出現過設備故障停(tíng)機,恢複了設備的正常生產能力。