扇形段軸承損壞原因(yīn)分析(xī)

2010-02-05

  濟鋼(gāng)4#、5#板鑄機為超(chāo)低頭板(bǎn)坯連鑄機,4#板於1994年投產,其年生產能(néng)力(lì)為70萬t,鑄機工作拉速為0.7~1.15m/min,鑄坯規格為200×1400mm,基本弧半徑為5700mm。二次(cì)冷卻區域(yù)共有7個(gè)扇形段,其中1-2段屬於彎曲段,3、4段屬於矯直段,5-7段為水(shuǐ)平段(duàn),從3段以(yǐ)後每一段上都有一對拉矯輥,各段都是6根輥子布置的小輥徑,單節輥,密排布置方式,輥徑分260mm和280mm兩種,軸承為調心(xīn)滾子軸承。2007年4#、5#鑄機扇形段下線52台次,軸承原因造成的下線28次,占所(suǒ)有(yǒu)下線次數的53.85%,平均拉鋼壽命為98.75天。頻繁下線造(zào)成煉鋼非計劃停(tíng)機,影響生產節奏,同時也增加了維修成本。
  分析原因,問題出在(zài)以下幾個方麵:
  1.載荷分布不均:1)輥(gǔn)子同軸度偏差大。在輥子修磨過程中輥子的同軸度(dù)偏低,拉鋼過程中(zhōng)輥子的彎曲量會加重(chóng),經過長時間的使用,導致個別(bié)輥(gǔn)子超負荷工作,使其損壞,同時也會使鑄坯出現鼓肚、凹陷等質量問題。2)對中間隙偏(piān)差大。單片對中時,個別輥(gǔn)子輥麵與(yǔ)樣規間隙值(對中間隙)是標準的上限,而其他幾根輥子對中間隙是(shì)標準(zhǔn)值的下限(xiàn),導(dǎo)致這根輥子較其(qí)他輥子高,對中時個別輥子水平度偏差大,導致高的(de)軸承承受大負(fù)荷,長時間運轉或者超負荷運轉(zhuǎn)導致軸承先損壞。3)軸承徑(jìng)向遊隙不均勻。同一根輥子上的軸承遊隙(xì)相差太大,導致輥子(zǐ)兩側軸承(chéng)受力不均勻,如果同時存(cún)在上述任何一種影響(xiǎng)因素,會加劇軸承的損壞。
  2.徑向遊隙的影響:遊隙的大小(xiǎo)直接影響(xiǎng)滾動軸承的載荷(hé)分布、振動、噪(zào)聲、磨(mó)損、溫升、使用壽命和機械運轉精度等技術性能。通過對損壞軸承的分析,認為軸承遊隙大小不合適是造成軸承損壞的另一個因素。
  3.潤滑不良:1)潤滑脂供給方(fāng)式不合適。滾動軸承的潤滑主要為了降低摩擦阻力和減輕磨損,也有吸振、冷卻、防鏽和密封等作用,但是裝脂過多易於引起摩(mó)擦發熱,影響軸承的正常工作。扇(shàn)形段在(zài)現場使(shǐ)用時潤滑脂供給時間長,頻次少,導(dǎo)致軸承先是滿脂運轉,後是(shì)少脂(zhī)運轉,沒有為軸(zhóu)承提(tí)供一個良好的潤滑條件。2)油號不對導(dǎo)致甘油堵(dǔ)塞。冬天維修好(hǎo)的扇形段存放一段時間上線後就出現幹油堵塞的問題,分析原因主要是北方冬天寒冷,潤滑脂粘稠度增加,導致輸送阻力增加。
  4.灰塵等汙染引起軸承損壞:1)密封結構不(bú)完善。分析軸承密封結構(如圖)和現場環(huán)境,發現(xiàn)密封不合適,輥子一側的單唇骨架油封隔塵,旋轉水封一側擋油,有漏封雜質的問題;而保護渣以(yǐ)及(jí)灰塵等容易在此側堆(duī)積,軸承在(zài)工作以及停機檢修清理雜物時容易將雜質帶(dài)進軸承內。2)維修過程引入雜質。由於潤滑(huá)脂的不清(qīng)潔和維修過程不按要求清(qīng)潔裝(zhuāng)配軸承,導致軸承帶病上線運行,引(yǐn)入雜質的軸承必定不能達到額定使用壽命。
  解決措施:
  1.均布載荷(hé):裝配前(qián),精確測量輥子同軸度和軸(zhóu)承遊隙值,選取輥子直(zhí)徑接近的放在一個扇形段上;安裝軸承時選取遊隙Z相近的安裝到同(tóng)一根輥子上;對中精(jīng)度提高到±0.05mm以(yǐ)內,同一根輥子的水平(píng)度控製在0.05mm以內。
  2.合(hé)理選用軸承徑(jìng)向遊隙:選用4級遊隙的軸承(chéng)取代原來的3級遊隙軸承,徑向遊(yóu)隙增加(jiā)0.045mm。
  3.選用合理的潤滑方式:1)更改現(xiàn)場潤滑脂供給方式。扇形段在現場使用時潤滑脂供給方式改為短(duǎn)時間,多(duō)頻次的方式。避免了裝脂過多(duō)引起的摩擦發熱(rè),影響軸承正常工作。2)根據季(jì)節不同選用不同型(xíng)號的潤滑脂,維修過程中使用的潤滑脂在冬天選用0#脲基潤滑脂,夏天選用1#脲基潤滑脂(zhī)。減小了冬天幹油阻力(lì),夏天幹油(yóu)易流失的問題。
  4.確保軸承工作環境清潔:1)改善軸承密封結(jié)構。將單唇骨架油(yóu)封改為雙唇骨架油封,且主唇都是背對軸承安裝,主唇實現了阻(zǔ)擋(dǎng)兩側灰塵進入的效果(guǒ),副唇又能(néng)起到防止潤滑脂過多流失的作用。2)加強油品以維修過程的管理。定期更換濾油(yóu)器的濾芯,維修過程中每一個暴(bào)露(lù)在外麵的管接頭都包裹(guǒ)起來(lái),防止灰塵等雜質進入管路;裝配軸承過程中嚴格按照軸承要求,清潔安裝。
  實(shí)施之後,2008年下線扇形段28台次,由於軸(zhóu)承損壞所占比(bǐ)例為17.86%。平均拉(lā)鋼壽命為129.89天。一台扇形段維修成本約為12.5萬元,改造後共節省維修費用287.5萬元。同時減少了煉鋼停機檢修時(shí)間(jiān)4140分(fèn)鍾,降低了煉鋼損失82.8萬元,年綜合效益為370.3萬元(yuán)。
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