某廠生產的50t轉爐,在轉爐耳軸軸承處采用的是傳統(tǒng)的稀油潤滑(huá)方式。在轉(zhuǎn)爐設備的使用過程中,發現軸(zhóu)承座存在漏油現象。通過對軸承解體檢查發現(xiàn),軸承滾柱與內外圈運動副之(zhī)間稀油並(bìng)沒有(yǒu)形成真正的油膜,加之耳軸托圈密封很難保證,進(jìn)入軸承的稀油泄漏現象時有發生,在運動副之間產生鏽斑。如果長期運行,必然(rán)會使軸承滾柱磨損不均,造成軸承柱碎裂,致使如此關鍵設備的(de)軸承達不到正常使用壽命就被迫(pò)更換。另外,由(yóu)於潤滑油的泄(xiè)露,嚴重的影響了現場的操作(zuò)環境,而且在鋼渣噴濺時可能會引發火災事故,造成人力、物力和財力的極大浪(làng)費。
軸承座漏油的原因(yīn)分(fèn)析:轉爐耳(ěr)軸兩側軸(zhóu)承內徑(jìng)為800mm,外徑為1150mm,工作轉速為1rpm,由於工作性質決定了轉爐在小於360°的範圍(wéi)內往複運轉,因此,采用稀油潤滑必然(rán)會造(zào)成(chéng)軸(zhóu)承的局部不能得到正常的潤(rùn)滑。其次(cì),轉(zhuǎn)爐耳軸軸承座密封采用球麵密封結構,並在球麵密封端蓋與球(qiú)麵壓緊環之間(jiān)加裝密封填料,球麵(miàn)密封端蓋(gài)與(yǔ)球麵壓緊環在加工過程中存在加工誤差,使兩(liǎng)零件的(de)球麵不可能達到完全吻合,造成潤滑油的泄露。再(zài)者,一般填料耐(nài)高(gāo)溫性能差,易在(zài)高溫作用下(xià)風化失效,在(zài)轉爐傾動時仍會有灰塵進入。
改造方(fāng)案:將轉爐耳軸軸承的潤滑方式由稀油潤滑改為幹油潤滑方式(shì),同時將軸承座的密封方式改為專用密封圈加迷宮式(shì)密封的方式。潤(rùn)滑油的進油口仍選擇在軸承座的(de)上部,可(kě)使用原來的進油孔。原來采用稀油(yóu)潤滑時,軸(zhóu)承外圈無潤滑油溝及進油口,潤滑油由軸承(chéng)的側(cè)麵進入。若采用幹油潤滑顯(xiǎn)然不能采用這種進油方式,故需特殊(shū)定做軸承的外圈有潤滑油溝及均布的進油口的軸承。另外,傳統的鈉、鋰基潤滑(huá)油脂(zhī),存在著粘附力(lì)差、不能抗強淋水衝擊,易流失(shī),易乳化的缺點;高溫輻射下低閃點,理化性能嚴重破壞(huài),在冶金設備潤滑的應用範圍逐漸萎(wěi)縮。因此,可以用高閃點、粘附(fù)力強的潤滑油脂取而代之,脲基脂(zhī)就是其中的一種。脲基脂在高溫下,具有較高滴點(diǎn)、閃點,在強淋水衝擊下,具有極好的抗水和防(fáng)鏽潤滑性(xìng)能。
經過改進後的轉爐在(zài)安(ān)裝使用後(hòu),再沒有出現漏(lòu)油的現象。這樣就杜絕(jué)了煉鋼時因噴濺(jiàn)引發的(de)火災現象,並改善了現場的操作環(huán)境。鋼廠使用一定時期後,對軸(zhóu)承座進行拆檢時,發現即使密封(fēng)出現老化、密封(fēng)不(bú)嚴導致雜質進入軸承座內,油脂由米黃色變為灰褐(hè)色,軸承滾道內仍有油膜(mó)存在,軸承遊隙基本未變。這樣,既降低了生產製造的費用,又降低了用戶備件更換、設備維護的費用,同時,也(yě)延長了設備的使用壽命。(榕霖)