一、事故經過(guò):
6月4日8時,湛江電廠兩台300Mw機紐並網運行,#1機負荷150MW,#2機組負荷250MW。#1機組因軸承(chéng)振動不正常,6KV廠用電工作段(duàn)仍由啟動/備用變壓器供電。
9時17分#2機突然跳閘,發出抗燃油(EH)油壓低、EH油泵C泵跳閘、發電機失磁、汽輪機和發電機跳閘等訊號(hào)。汽輪機值班員立即搶(qiǎng)合主機、小汽機直流(liú)事故油泵和發電機密封直流油(yóu)泵(bèng),均啟動正常。電(diàn)氣值(zhí)班員(yuán)發觀#2發一變組2202開關跳閘,#2廠高(gāo)交622a開關跳閘,622b開關(guān)紅綠燈不亮,6KVⅡa、6kvⅡb兩段自投不(bú)成功。
9時l8分搶合062a開關(guān)成功,汽機司機投入交流潤滑油泵,停下直流潤滑油(yóu)泵。電氣值班員到現場檢查,負荷(hé)開關已分閘,但沒有檢查發現622b開關在合閘位置。然後搶合上062b開關時,向#2發電機送電,引起啟動/備用變壓器差(chà)動保護誤動作使2208、620a、620b三側開關跳,#1機組失去(qù)廠用電跳閘,全廠(chǎng)停電。#2機交流潤滑(huá)油泵失壓,直流潤滑油泵沒有(yǒu)及時投入而使部分軸瓦(wǎ)斷油(yóu)。值班員先後切開061a、061b、062a、062b、060a、060b開關(guān),於9時21分合2208開關(guān)成功。9時24分合620a開關成功,恢複Ⅱa段廠用電(diàn),但合620b開關不成功。經檢查(chá)處理,9時50分合620b開關(guān),10時17分就地操作合062b開關成功,至此廠用電全部恢複正常。
1l時45分#2機掛閘(zhá),轉速(sù)迅速升至120轉/分,即遠方打閘無效,就地打閘停機。11時48分汽機再次掛閘,轉速自動升至(zhì)800轉/分,軸向位移1.9mm,遠方打閘(zhá)不成功,就地打閘停機(jī)。
12時10分第三次掛閘,軸(zhóu)向位(wèi)移從0.7mm升至1.7mm,軸向位移(yí)保護動作停機。
事故後檢查發現#2機組軸承(chéng)損壞,其中#1、2、5、6下瓦和推力瓦損壞嚴重,需要更換。
二、事故原因分析
經檢查分析計(jì)算機打(dǎ)印資料和事(shì)故後做(zuò)試驗證明(míng),事故直接原因是C抗燃油泵跳閘,因蓄能器(qì)漏氫退出運行(háng),造成抗燃油壓迅速降低(dī),該(gāi)保護動(dòng)作跳機。
事故擴大(dà)為(wéi)全廠停電的原因:#2機6kV廠用電B段622b開關(guān)跳閘線圈燒壞,紅綠燈不(bú)亮,值班人員沒有到現場(chǎng)檢查,沒有發現(xiàn)該開關未跳開,當搶合062b開(kāi)關時,啟/備變壓器差動保護(hù)誤動跳三側開關(guān),全廠失去(qù)廠用電(diàn)。當時(shí),#l機廠用電(diàn)由(yóu)啟/備變壓器(qì)供電,#1機組被(bèi)迫停機。啟/備變壓器高低側CT特(tè)性不匹配,已(yǐ)發生差動保護誤動多次,未及時采取有效措施消除,亦是擴大為全(quán)廠停電事故重要原因。
#2汽輪發電機組燒瓦原因:計算機(jī)打印資(zī)料表明,9時18分40秒直流事故油泵停,而此後因搶合062b開關造成全廠停電,交流油泵停運,潤滑油中斷燒瓦。全廠停電交流油泵停運後除了沒有及時搶合直流潤滑油泵外,直流油泵為什麽不能(néng)聯動和兩次搶合不(bú)成功,有待繼續檢查聯動裝(zhuāng)置和(hé)二次回路。
三、事故暴露的(de)問題
1.運行人員素質低,判斷事故和處理(lǐ)事故能力不強。該廠曾發(fā)生過開關非全(quán)相運行,汽輪機(jī)葉(yè)片斷(duàn)落,振動異常沒有立即停機,兩次非(fēi)同期並列#1發電機、#1爐空氣預熱器燒損等事故,仍至這次全廠停(tíng)電、損壞設備重大事故,都出現運行(háng)人員誤判斷、誤處理,反映運行人員處理事故能力不(bú)強。
2.安全管理不善。發生多起事故未能及時組織深入(rù)調查分析,按“三不放過”原則嚴肅處理,認真吸取教訓。運行規(guī)程未明確規定,開關紅綠燈不亮(liàng)時如何檢查處理。運行人員往往不是按(àn)規程而是由值長或廠領導命令進行重大操作或處理事故。廠領導直接幹(gàn)預運行人員(yuán)處理事故是錯(cuò)誤的。全(quán)廠停電(diàn)後,#2機組#6瓦溫(wēn)度曾達101度,軸向位移1.9mm,運方打閘失(shī)靈,汽機掛閘後轉速升高(gāo)達800轉/分,這些現象說明機組處於不正常狀(zhuàng)態(tài),廠領導仍決定衝轉,是(shì)拚設備的體現(xiàn)。
3.設備管理不善,未(wèi)能及時消除缺陷。抗燃油蓄能器、啟/備變壓(yā)器差動保護(hù)誤(wù)動、廠用電和事故油(yóu)泵自投裝置等存在(zài)的問題,未及時處理(lǐ),致使一(yī)般事故擴大(dà)為全廠停電和損壞主(zhǔ)設備(bèi)重大事故。計算機缺陷不及時(shí)消除,不能把(bǎ)9時19分40秒以後的數據資料打印下來,加深了分析事故難度。據反映,工作人(rén)員(yuán)可擅自將重要保護退出運行,未經(jīng)有關部門批準,限期恢複(fù)。
4.個別值班人員(yuán)不如實(shí)反映(yìng)停過#2機直流潤滑油泵和全廠停電時(shí),不能迅速投入(rù)直流潤滑油泵等情況,背離了做老實人,辦老實事(shì),說老實(shí)話的職業道德。
四、反事故對策
1.加強人員培訓,提高運行人員的思想(xiǎng)素質和技術素質,加(jiā)強責任心和職業道德教育,提高運行人員操作技(jì)術水平、判斷和處理事故能力。認真對待事故和障(zhàng)礙(ài),按“三不(bú)放過“原則(zé)及時組織調查分析(xī),真正(zhèng)吸取(qǔ)事故教訓。對隱瞞事故真相的同誌,給予教(jiāo)育和處理。
2.嚴格執行規章製度(dù)。運行規程不完善的要修改(gǎi)補充,不完(wán)善的內(nèi)容先以書麵形式頒布執行。運行人員應按規(guī)程操作和處(chù)理(lǐ)事故,廠領導不要幹預運行人員操作,不得違章指揮操作,不得為避免事(shì)故拚設備。必須建立保護(hù)裝置管理製度,落實(shí)責任製,重(chóng)要保護和(hé)聯鎖裝(zhuāng)置(zhì)退出運行時(shí)必須經總工程師或廠領導批準,並限(xiàn)期恢複。
3.加強設備缺陷管理(lǐ)。堅持定期輪換試驗製度,設備缺陷要及時處理,暫時難於消(xiāo)除的缺陷要(yào)有防(fáng)止發生事故具體措施,頒(bān)發到有關崗位執行(háng)。