DMS3636直線振動篩激振器之維護經驗

2019-03-25

王淑蘭,賈洪福(鶴礦集團選煤總廠) 李緒儉(jiǎn)(鶴崗市熱力公司(sī))
  我選煤廠(chǎng)於2001年進行了改造(zào),引進了三產品重介質旋(xuán)流器這套工藝,在這套工藝中的脫介、脫水振動篩采用的是DMS3636型振動(dòng)篩。此振動篩是由篩箱(xiāng)、激振器、彈簧裝置、撓性連軸器及(jí)4個驅動電機構(gòu)成的(de)。該激振器采用對稱布置在篩子箱兩側和中間板(bǎn)上的偏心塊結構,共有六組偏心塊,每3組偏(piān)心塊之間分別用中間軸相連,四個電機(jī)分別用撓性聯軸器相(xiàng)連,如圖1。
  我們的新係統於2003年7月正式投產使用。使用半年後,接連出現了振動(dòng)篩“抱軸(zhóu)承(chéng)”現象。尤其在2004年的7、8月(yuè)2個月中,振動篩“抱軸承”現象更為嚴重。從2004年2月到2004年11月,我們12台振動篩的72個激振器,激振器“抱軸承(chéng)”現象達152次(cì)之(zhī)多,這就相當於所有的激振器在半年內都換了(le)兩遍軸承。
  1、故障原因
  經過半年的摸索,我們總結出以(yǐ)下幾種因素導致激振器的軸承抱住。
  (1)、此激振器在設計上不太合理,它的排油油路曲折(shé),舊油(yóu)排出(chū)困難,另(lìng)外,它內部的隔環上(shàng)僅有8個(gè)φ10的孔,如上麵的注油孔沒有與這些孔對(duì)不上的話,那麽潤滑油就注不進去,軸承因缺油(yóu)就會發(fā)熱,Z後就會“抱軸(zhóu)承”。
  (2)、潤滑油質量不好。用的潤滑油注到軸承內,運行一段時間後,打開激振器(qì)後(hòu)發現,軸承內的潤滑(huá)油已經(jīng)變性了,變成類似泥巴的東西。這些東西一旦進入軸承內,必定會導致軸承發熱。
  (3)、注油量少。由於注油孔小,裏麵空間小,所(suǒ)以用普(pǔ)通的壓入式油槍注入(rù)的油根本達不到潤滑軸承(chéng)的(de)要求。
  2、維護措施
  針對上麵存在的問題,我(wǒ)們(men)經過多次(cì)試驗,Z後總結出如下經驗:
  (1)、振動篩激(jī)振(zhèn)器的外部(bù)結構,不能(néng)改動,但我們把隔環的孔加大了,而且也加密了。這樣注油孔與隔環的孔對(duì)上的(de)機率就大多了。
  (2)、更換了潤滑油。原來用的是普通的二硫(liú)化鉬3#鋰基脂。我們現(xiàn)在采用了統一牌二(èr)硫化鉬1#鋰基脂。這種潤滑(huá)油不但質量好而且比較稀,注(zhù)油時更容易些。
  (3)、特意買來一(yī)個注油器,此(cǐ)注油器的(de)壓力達30MPa,這種注油器不僅注(zhù)油方便,而且壓力(lì)高,能把新油按要(yào)求注入軸承內部,還能把軸承內部的舊油排出。
  (4)、我們設專人給振動篩注油,每(měi)5天注1次(cì),每次1個激振器內注0.5kg潤滑油。經過一係列調整,振動篩“抱軸承(chéng)”現象已經大大改善了。從2004年12月至今振動篩“抱軸承”僅為4次。不僅節約大量的人力和物力,更重要的是它不再是影響洗煤生產的製約因素(sù)。
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