張海軍
摘 要:隨著社會經濟的不斷發展,科學技術水平(píng)的不斷提升,有(yǒu)力推動著軋製工藝的改進與機械製造水平的提升,高精(jīng)度的單機架六(liù)輥(gǔn)可(kě)逆軋機得(dé)到了迅猛發展與完善。但軋機長時間(jiān)運行後,會出現軸向推力軸承燒熔情況,因而會對此領域生產造成較大影響。本文首先指出了軸向推力軸承燒熔的原因,探討了減小軋製軸向力的有(yǒu)效方法,以此為單機架六輥(gǔn)軋(zhá)機輥軸承壽命延長提供思路(lù)。
關鍵詞:六輥(gǔn)可逆軋機;軸承燒(shāo)熔;原因;對策
單機架六輥軋機由中國一重集團設計(jì)並製(zhì)造,該公司在冷軋控製(zhì)技術方麵,處於國內先進水平。因軋機在板型控製能力方麵比較強(qiáng),工作輥軸承、軸承座受力經常會出現變化,因而易引發軸承燒熔事(shì)故。本文針對以軸承安裝與維護為著眼點,以軸承座附件滑板的安裝(zhuāng)精度及軋(zhá)輥的磨(mó)削精度檢查為(wéi)出發(fā)點,剖析軋機軸向力產生的原因,提出具體的解決措(cuò)施。
1 軸承燒熔部位的具(jù)體分類
從調試到實際生產,軸承共燒熔76組,據相關統計得知,輥傳動側軸承燒熔一共有6組,其餘均為中間輥操作側軸向推力軸承燒熔及工作輥(gǔn),其在整個燒熔總量(liàng)中的占比達92.4%。以中(zhōng)間輥、工作輥操作(zuò)側軸承燒熔為中心進行分類,共有9組為中間輥燒熔,62組為工作輥操作側燒熔。在整個操作(zuò)側燒熔總量中,中間輥操作側占比為15.5%。通常情況下,如果工(gōng)作輥上(shàng)有軋輥交叉係統,或者是軸向位(wèi)移係統,運用TDIK軸承組合(hé),能夠預防徑向軸承(chéng)對軸向負荷的吸收。兩個位於外圈的彈簧係統,會使沒有(yǒu)負荷外圈置於軸承滾子(zǐ)上,防止滾子出現歪斜情況,而於(yú)軸(zhóu)承座與法蘭之間,通過薄金屬片的使用,能夠調節彈簧行程。
2 軸承燒熔原因(yīn)及對策
2.1對潤滑缺乏重視而(ér)造成軸承燒(shāo)熔
共有4組軸向推力軸承燒熔,究(jiū)其原(yuán)因,主要是因(yīn)為軸(zhóu)承維護(hù)技術欠(qiàn)佳,對軸(zhóu)承潤滑缺乏足夠重視,對軋機油(yóu)氣潤滑係統過度依賴。基於軸承燒熔之後所呈(chéng)現的情況來看,大多無潤滑油,因操作側(cè)軸承(chéng)承座(zuò)有著比較(jiào)特殊的結構,在每次進行裝(zhuāng)配時,以人工注油的方式,難以(yǐ)進入軸向推力的軸承中,在實際(jì)操作中,一(yī)些不注油,或(huò)者是有著較少的注油量。當潤滑油缺(quē)少時,其往往無法滿足軋機起(qǐ)車階段軸承所需要的用量,一些在剛軋製一會(huì)便出現軸承燒熔情況。基於此狀況,需要(yào)對軸承座裝配工藝製度進行重新製定,依(yī)據軸承座中止(zhǐ)推軸承與徑向軸承所要求的Z低油位,對注油用量進行了(le)重新計算,確保工作輥軸向推(tuī)力軸承為0.5L,而中間輥軸(zhóu)向推力軸承與徑向軸承分別(bié)為1.02L、0.34L。注油後,目測油位,觀察其是否已經(jīng)達到軸承滾動體高度的(de)1/2,或者是1/3。通過上述操作(zuò)的開展,有效預防了軸承由於(yú)潤滑油(yóu)缺少所造(zào)成的(de)燒熔狀況。
2.2生產階段中間輥軸向推力軸承燒熔
2015年,單機架軋(zhá)機首次開展了中(zhōng)間輥(gǔn)軸向(xiàng)推力軸承的相關實驗,在實(shí)際裝配時,嚴格(gé)遵照相應工藝製度來(lái)實施,確保注油量。上機軋製長(zhǎng)度(dù)為45.4%,上輥(gǔn)操作側軸向推力軸承(chéng)出現燒熔情況。針對中間輥來講(jiǎng),其正常的換輥(gǔn)周期實為350km,當軋製處於正常周期的12.5%時,便出(chū)現了軸承燒熔情況。對軸承(chéng)燒熔進行檢查,經(jīng)係統化分析得知,中間輥軸(zhóu)向推力(lì)軸承相比與國外進口軸承,在質量方麵仍欠缺(quē),因進口(kǒu)中間輥軸承有著比較充足的備件,因而將試驗終止(zhǐ)。截止現今,本(běn)單位單機(jī)架(jià)的中間輥軸承,均選用的是進口軸承。截止(zhǐ)今日,共出現1組燒熔。
2.3軸承保養維護不當造成(chéng)軸承燒(shāo)熔
在實際生產中,由於軸承維(wéi)護不合理(lǐ)、保養(yǎng)不當而(ér)造成的(de)軸承燒(shāo)熔情況也比較常見。因此,要明(míng)確國產軸承與(yǔ)進口軸承之間所存在的不同。在維護軸承時,要根據實際需要,製定各類軸承(chéng)的檢查、清洗方案,尤其是國產軸承,應增加檢查頻次。針對下機軸承座而言,需要對其(qí)主要附(fù)件進行檢查,另外,還要對油品清潔與否,以及是否完好進行檢查;除上述內容外,還要對操作臂(bì)油氣(qì)潤滑油(yóu)嘴有無卡死情況(kuàng)進行細致觀察;檢查(chá)軸承座油封、水封完好與否;檢查軸承(chéng)旋轉正常與否;檢(jiǎn)查軸承有無破損、剝落的情況,檢查軸承座內潤滑油的質量是否符合相關標準與要求;檢查下滑板以及左右側的(de)滑板是否存在破損情況。總之,要確保軸承箱上(shàng)機不存在質量缺陷(xiàn)。此外,針對已(yǐ)修複的(de)軸承座箱體來講,應檢查其幾何尺寸與(yǔ)公差要求是否(fǒu)相符;檢查箱體是否(fǒu)存(cún)在變形情況;檢查軸承座(zuò)止推軸承內部端麵平整與否;當其與相關技術要求相符時,方能重新來裝配,不然,需報廢處理。
3 軋製中軸向力出現原因及消除策略
3.1軋輥磨削精度超差出現軸向力
在現實生產當(dāng)中,通過檢查與(yǔ)分析燒箱軋輥的精度(dù),從中得出,當(dāng)軋輥磨削過程中出(chū)現(xiàn)錐度超差狀況時,同樣是出現推力軸承(chéng)燒熔狀況的重要誘因。比如某一個中間輥操作側上(shàng)箱燒箱,當其下機(jī)時,已經(jīng)軋製了121km,軋輥錐度為0.13,有著比(bǐ)較大的操作側輥身尺寸。磨削規範的相關(guān)要求:針對中(zhōng)間輥來(lái)講,當將其磨削之後,其錐度應維持在小於0.02,而該軋輥的錐度卻超差(chà)了5倍。在機架中,軋輥呈現不水平,勢必會增大軸向力(lì)。此外,軋輥輥身存在不對稱的曲線,在軋製過程中,會造成軋製力傾斜,並(bìng)且軸向力保持原有方(fāng)向不變。如果軸向力的(de)作用方向是操(cāo)作(zuò)側(cè),那(nà)麽同樣會造成(chéng)軸承燒熔事故。
3.2軸承座支撐(chēng)耳上下、左右滑板(bǎn)裝配尺寸超差(chà)而形成(chéng)軸向力
針對軸承座滑板來講(jiǎng),其重要性及(jí)作用主要表現在:(1)為耳上、下滑板(bǎn)於換輥(gǔn)小車軌道上的滑(huá)動行走提供支撐(chēng),當其(qí)進入機(jī)架後,會配合彎輥塊,完成軋製力的傳遞。(2)機(jī)架側滑板(bǎn)與左(zuǒ)右滑板作用(yòng),如果軋(zhá)機呈現(xiàn)出典型的HS水平移動,並能夠比較穩定的進行控製,那麽左右滑板會被液壓缸穩定的壓於(yú)機架上。若左右滑板在(zài)裝配尺(chǐ)寸上出現過小的情況,或者是左右滑板於單個軸承座中心線上出現不對症狀況,那麽操作側軸(zhóu)承座及傳動側(cè)軸承座左右滑板在具體的裝配尺寸上會存在(zài)差異,因此,在(zài)實際軋製時,軋輥會出現歪斜的情況,此時的水平軋製會向交叉軋製轉變(biàn),此時,軸向力便會(huì)出現。當(dāng)彎輥塊的寬度為80+0.1時,其與支撐耳上(shàng)、下(xià)滑板之間(jiān)會有比較小的配合間隙,當對(duì)板型進行調整時,會出現正、負彎缸動作,經(jīng)滑板(bǎn)而向(xiàng)軸承座施加作用力(lì)。若操作側、傳動側軸承座(zuò)的上滑板高度與下滑板高度,於水平麵上(shàng),出現不水平(píng)的情況,同樣會形成軸向力。除此之外,通過檢查燒箱軸承座滑板(bǎn),同樣能將滑板裝配(pèi)尺寸超差得(dé)出,這同(tóng)樣是(shì)造成軸承(chéng)燒熔的重要誘因。
3.3減少(shǎo)軸向力的具體措施
明了軋製過程中出現軸向力的(de)各類原因,便能夠切實采取有效措施,將其消除掉、克服掉。首先,Z大程度提升軋輥的磨削精度,控製(zhì)錐度,使其小於0.02;輥身曲(qǔ)線有正(zhèng)常(cháng)的凸度(dù),確保輥身曲線(xiàn)有著對稱的凸度。當完(wán)成軋輥磨削操作後,自動測量輥形,在實際測量軋輥直徑時,需確保輥(gǔn)身、兩端與中間。其次,依(yī)據軸承座滑板的實際磨損狀況,及時更換慢些已經嚴重(chóng)被磨損的滑板,不斷改進(jìn)與完善工藝檢查製度,針對下機軸承座滑板,應對其裝配尺寸開展全麵、係統化檢查,對於那些裝配質量不合格的軸承座,堅決不能上機使用。
4 結語
綜上,針對軋機軸(zhóu)承燒(shāo)熔來講,之所以(yǐ)會出現此狀況,往往與多種因素(sù)相(xiàng)關,隻有與現場實況相結合,展開全麵、深入的(de)分析(xī),從中不斷獲取經驗,總結不(bú)足,製定行之有效的(de)解決對策(cè),方能Z大程度降低或避免軸向(xiàng)推力軸承燒熔事故發生。
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來源:《中國科技縱橫》2018年9期

(圖(tú)文無關)