張昌隆
(福建省高砂水電有限公司)
摘 要:高砂水(shuǐ)電站(zhàn)二號機水導油盆原密封結構(gòu)為(wéi)梳齒式間隙密封,實際運行中,由於軸承油流量過大發生過潤滑油從梳(shū)齒間隙外溢現象,由於主軸密封漏(lòu)水(shuǐ)偏大或漏水飛濺,造成軸承進水,致使軸承油混水運行。為(wéi)此高砂水電站#2機組水導油盆密封結構(gòu)改進工作於2012年4月開始,12月20日完成現場安裝調試,並投入運行至今正常。
關鍵詞:高砂水電站;水導油盆密封;結(jié)構改進
1 概述
高砂水電站(zhàn)位於福建省沙縣高砂鎮境內的(de)沙溪河幹流上,是沙溪流域梯級開發的第六(liù)級電廠(chǎng),1992年9月開工興建,是一個具有發電、防洪、航運等綜合功能(néng)的中型樞紐工程。總裝機容(róng)量50MW,安裝4台(tái)單機容(róng)量12.5MW國產燈泡貫流(liú)式發電機組,1995年7月首台機組發電,1996年6月4台機組全部投產(chǎn)發電。電站樞紐工程由(yóu)溢流壩、擋水壩段、廠房、戶內式開關站和船閘組成(chéng)。投(tóu)產以(yǐ)來水導油盆密封結構存在固有缺陷,導致軸承油經常造成油混水,為更徹底解決該缺(quē)陷,公司決定對其進行徹底(dǐ)改造。#2機組水導(dǎo)油盆密封結構改(gǎi)進工作於2012年4月開(kāi)始,經現場考察及圖紙資料分析,於9月底會同哈(hā)爾濱創新電力設備有限公司,完成密(mì)封結(jié)構改進圖紙設計審核,10月(yuè)初由哈爾濱創新電(diàn)力(lì)設備有限公司(sī)負責加工,12月12日進行現場安裝,12月20日完(wán)成(chéng)現場安裝調試,並投入運行至今。
2 #2機組水導(dǎo)軸承原油盆密封結構及實際運行存在的不足水導油盆原(yuán)密封結構為梳齒式間隙密封,如圖1所示(shì)。
實際(jì)運行中,由於軸承油流量過大發生過潤滑油從梳(shū)齒間隙外溢現象,由於主軸(zhóu)密(mì)封漏(lòu)水偏(piān)大或漏水飛濺,造(zào)成軸承進水,經常造成軸承油中混水。
3 油盆密封結構改進思路
由於油盆原密封結構在實際運行中存在溢油、進水缺陷,經現場考察及圖紙資料查閱分析,密封結構的改進方法采用接觸式密封結構較為可行,理由如下:(1)目前新技術新材料在密封結構上的應用已經成熟,接觸式密封結構在電力係統已經應(yīng)用,效果明顯(xiǎn)。(2)接觸式密封結構與梳齒間隙密封相比可有效阻隔(gé)或限製液(yè)體通過(guò),密封效果相對更好,改進方法簡單可行。
水導油盆密封結構改進(jìn),設計確(què)定為接觸式密封結構(gòu),其上遊靠(kào)水導軸承(chéng)側設置一道密(mì)封,靠主軸密封側設置兩道密封,在上遊起算,道密(mì)封之後設置一道空腔,空腔下部開孔與外界相通,此腔主要用於主軸密封漏水(shuǐ)進入此腔後的疏(shū)導排放,以阻斷水進(jìn)一步進入軸承內部。水導油盆密封結構改(gǎi)進設(shè)計圖見圖(tú)2。
在三道接(jiē)觸式密封外設置一道定(dìng)位環,用以安裝時(shí)調整(zhěng)定位,Z下(xià)遊(yóu)處安裝一道擋水環,用以防止主軸密封水的直接對衝,擋水環下部開排水槽,以便及時將(jiāng)腔(qiāng)內積水排(pái)出(chū)。
水導軸承油盆原(yuán)有排油孔尺寸不變,認為¢40mm,外形尺寸及管(guǎn)路連接尺寸不變;水導軸承原擋油環由原梳齒結構改為柱麵結構,以便與(yǔ)改進(jìn)後的(de)油盆配合,柱麵粗糙度在R0.4以上。
4 水導油盆密封蓋現場安裝與調試
4.1現場安裝程序
4.1.1確定需要安裝的位置
4.1.2安裝程序
(1)密封蓋(gài)擺(bǎi)放為1,2,3......逆時針(zhēn)順序依次排序。(2)檢查(chá)密封環在精確定位槽內應活動自如,不(bú)得有卡死(sǐ)現象。(3)檢查各個密封(fēng)環麵是否(fǒu)有磕碰,如有損傷(shāng)應進行修複後,再按上述過程安裝各部(bù)室封蓋;(4)各部室密封蓋調整兩端平口處(chù)一致,在合縫麵塗上密封膠後,把密封蓋根據表計合上。(5)穿入定位螺(luó)栓,把(bǎ)緊兩端緊固螺(luó)栓,密封膠(jiāo)應均勻溢出。(6)密封環采用(yòng)優質非(fēi)金屬材料,具有(yǒu)獨特的分子結構,比重輕,絕緣性能好,耐高溫,耐磨,耐化學物質侵蝕,自潤滑(huá)性(xìng)能優於用油潤滑的鋼或(huò)黃銅;良好的耐衝擊性(xìng)能,不產(chǎn)生(shēng)流體激振(zhèn),不引起轉軸發(fā)熱,不需要另做絕緣。(7)密封蓋初次安裝,轉軸表麵及密封環內表麵需擦拭潤滑油。
4.1.3檢查(chá)
4.2現場調試
#2機組改進的水導油盆於12月12日開始組織現場安裝調試,20日結束;安裝調試中出現密封滲油(yóu),經現場檢查,係由於軸承距油盆間距小,油流直接對衝(chōng)密封造(zào)成滲油(yóu),分析結構形式,在道接觸(chù)式密封結構槽間底部開一回油孔,此孔與油盆排油腔(qiāng)聯通,以便將滲漏油回收至排油腔;處理後(hòu)效果良好,試驗(yàn)未見滲油現象。
12月20日投入運行,截止今日(2013年2月4日)已45天,#2機組水導軸承在此期間未見滲油及進水現象。
5 結束語
從二號機組水導油盆密封結構改進安裝調試及運行(háng)現狀看,改進後的水導油盆能夠滿足設備安全運行,很好的消除了原水導油盆存在的缺陷(xiàn),成果有一定的推廣價值;不過在今後應用中應對其結構(gòu)進一步進(jìn)行優化改進,具體措施如下:接觸式密封可均布設置三道(dào),即上、中、下,在上中和(hé)中下間設置回油腔和排水腔;回油腔下部開孔與軸承(chéng)排油腔相通,排水腔底部開孔與外界相通即可。考慮到接觸式密封材(cái)料磨損具(jù)體情況,適當增加調節量以便滿足大修周期要求。