鐵路貨車軸承後擋檢修裝置的研製

2018-08-21

 張洪權 徐相生
(中國北車集團齊(qí)齊哈爾軌道裝備有限責任公司,黑龍江齊齊哈爾 161002)
  摘 要:通過調研、分析,對退卸後發(fā)生變(biàn)形的軸承後擋進行修複(fù)重利用提出了(le)科學的解決方案。通(tōng)過長(zhǎng)時間的大量運用結果表明,該方法是科(kē)學的、合理的,能夠滿足鐵路貨車對後擋的運用要(yào)求(qiú)。
  關鍵詞:貨車;後擋;矯形;運用
      目前(qián),我國鐵(tiě)路貨車軸承(chéng)主要型號為26係列(liè)和(hé)30係列兩種,前者用於(yú)60噸級貨車,後者用於70噸級貨車。在廠修(xiū)中發現,二者所配套(tào)的後擋在(zài)退卸後發生的平均(jun1)報廢率達到50%以上(shàng),26係列甚至達到80%以上。由於報廢後的後(hòu)擋直接以新品補充,造成大量的資(zī)源浪費,也增加了修(xiū)車成本。
      1 原因分析
      針對前述情況,經過調研後發現:造成後擋大量報廢的主要原因是,當軸承在退卸時,後擋跟防塵板座之間的過盈力與退(tuì)卸力之間形成的力矩,使後擋與防塵板座的配合部發生了永久變形而導(dǎo)致;次要原因為,軸承運用或退卸中造成的(de)整體變形而報廢。
      因(yīn)為種情況而發生報廢的,超過報廢(fèi)總量的92%,因此本裝置主要研究如何修複配合部尺寸,以使這些後擋得到合理的科(kē)學利用,提升資源利用率和降低修車成本壓力(如圖1所示)。
      2 研製過程
      經(jīng)過(guò)前麵的原因分析,要修(xiū)複因變形報廢後的(de)後擋(dǎng),其直接的方(fāng)法就是將發生了變形的後擋通過再次變形(xíng)處理,達(dá)到可以進行機械加(jiā)工、並使之恢複原有(yǒu)運用性能。
      通過外力使後擋局部發生可控塑性(xìng)變形,並(bìng)在對其進行機(jī)械(xiè)加工後可恢複原有運用性能的工藝過(guò)程稱為:後擋矯形。
      2.1 設(shè)計原則
      (1)作為檢修工藝的輔助(zhù)裝備,應先能滿足產品檢修的工藝要求(qiú)。(2)具有操作簡單、安全可靠的特點。(3)工裝製造工藝簡單,成本低,維護(hù)方(fāng)便。
      2.2 原理的探索
      根據前麵的(de)分析,並經過對(duì)26型後擋進行了多次實驗後,先研製了針對(duì)26型後擋進行矯形的簡易工裝。其原理如圖2所示。
  在實際生產中,使(shǐ)用此工裝進行矯形後的後擋可以滿(mǎn)足設計目的。然而,在使用(yòng)中我們(men)發現,雖然此(cǐ)工裝可以將後(hòu)擋(dǎng)配合尺寸矯正合格,但同時也造成後擋牙(yá)口尺寸外漲(zhǎng)φ190超差。(q為受力麵,R為支撐麵)。
      顯然,此方案不能完全滿足產品工藝要求。
      2.3 新方案的(de)確定
      有了之前(qián)失敗的經曆,經過認真分(fèn)析、研究認為:由於後(hòu)擋牙口直(zhí)接(jiē)承受了力偶矩,導致了其(qí)尺寸變大而超差。針對此情況,重新確定了一套方案。其原理如(rú)圖3。
      新的矯正裝置避(bì)開了牙口(kǒu)部位,直接對後擋配合部(bù)進行施壓,矯正力矩根(gēn)本作用不到牙口部位。在此原(yuán)理(lǐ)的基礎上,我們重新設計製造了新的矯正裝(zhuāng)置。
      圖4是新的26型後擋矯正裝(zhuāng)置(zhì)的示意圖。 

      該裝置的基(jī)本原理是(shì):通過(guò)擠壓配合部分外(wài)圓錐麵(miàn),使後擋的配合部位向內收縮並發生微量的永久變形後,再進行微量的(de)精加工(gōng),Z終使其配合尺寸達到工(gōng)藝要求。
      該裝置(zhì)主要由一個(gè)鋼板結構的衝壓模架作為一個主載體,包括擠壓環、壓頭(tóu)、定尺環外環等共同組成。
      模架除作(zuò)為主載(zǎi)體外,還兼具導(dǎo)向作用,方便工裝在壓力機上進(jìn)行安裝,並在工作時防止壓(yā)頭磕碰到後擋牙口,造成工件損傷。
      壓頭提供作用力(lì)q1,與擠壓環提(tí)供的作用力q2,共同形成一對力偶矩,迫使後擋向內(nèi)收縮直至發生塑性變形(xíng)。由於作用力巨大,使擠壓環的磨耗加劇,因此擠(jǐ)壓環采用了模具鋼Cr12製造(zào);壓頭則采用45鋼製造並經熱處理。
      定尺環則用於防止後擋變(biàn)形過度造成(chéng)裂紋而報廢。定尺環采45鋼並表麵熱處理(lǐ),增加耐磨性。
      外環的作用是提供足夠的強度(dù)以保證後擋的變形(xíng)得以順利進行,其采用45鋼製造。
      經過多次試驗(yàn),Z終確定了(le)合理的壓力和變形量,使原來變形超差的後擋經過Z小量的變(biàn)形和加工得以修複重利用,達到了Z初的研製(zhì)目的(de)。
      2.4 製定後(hòu)擋矯正、加工的工(gōng)藝流程
      由於采用冷處理矯正後檔變形,所以在矯正過程中有可能產生裂紋(wén)。針對矯形後的後擋采用了磁粉(fěn)探傷的工藝,以此發現後擋(dǎng)在(zài)矯形過程中,由於各種不確定性因素而產生的裂紋(wén)。為此,確定了如(rú)下工藝流程如圖5所示。(經長時間跟蹤探傷未發現有裂紋產生。)如圖6所示。
      2.5 30軸承後擋矯形裝置的研(yán)製
      有了之前(qián)26軸承後擋矯形裝置的研(yán)製經曆,30軸承後擋矯形裝置的研製則(zé)順(shùn)利(lì)了很多。當(dāng)然,由於30軸(zhóu)承後(hòu)擋的結構(gòu)與26軸承後擋的(de)結構有所不同,其矯(jiǎo)形裝置的具體結構(gòu)及工作原理也略有不同。
      圖7所示為30軸承後擋矯(jiǎo)形裝置的原理及(jí)結構簡圖。
      同(tóng)26型軸(zhóu)承(chéng)後擋矯形裝置(zhì)類(lèi)似,30型軸承後擋矯(jiǎo)形裝置也采用了一個鋼板模架作載體,包(bāo)括底座、頂出裝置、擠(jǐ)壓機構、定尺環及壓(yā)料裝置等共同構(gòu)成。由於改進了設計,盡管結構更加複雜,製造成本反而降低。
      2.5.1 模架
      模架采用鋼板模架結構,由上下模板及導向(xiàng)裝置組成,具有製(zhì)造工藝簡單,成本低,剛性好的特點。
      本裝置結構緊湊,對導向有(yǒu)一定要求,但又不像傳統衝壓模那樣要求精確導向,所以本裝置適(shì)當降低了(le)導(dǎo)向裝置的製造精度,以便於降(jiàng)低製(zhì)造成(chéng)本。
      2.5.2 底(dǐ)座
      底座采用t30鋼板焊接後加工而成,模架固定於其上。底座同時(shí)用於安裝頂出裝置。
      2.5.3 頂出(卸料)裝置(zhì)
      由於之前26型軸承後擋矯(jiǎo)形裝置在使用中發生了後擋與定尺環粘(zhān)在一起的情況,造成卸料(liào)困難(nán)。因此,本次(cì)設計增加了(le)頂出裝置。頂出裝置由三(sān)根頂杆及一個凸輪機構組成(chéng),采用手動控製方式。
      2.5.4 定尺環
      定尺(chǐ)環是該裝置(zhì)的核心部件(jiàn)之(zhī)一,是用來確定後擋受擠壓的程度,以確保以Z小的變形(xíng)量達到對(duì)後擋變形的要求,降低擠壓力量和產品報(bào)廢風險。定尺環采用45鋼製造並經熱處理。
      2.5.5 擠壓(yā)機構
      擠壓機構也是本裝置關鍵部分之一,它采(cǎi)用一個開放(fàng)式的(de)擠壓環和一個錐形的壓環來達到目的。
      由於作用力很大,磨(mó)耗顯著(zhe),因此擠壓環和(hé)錐套均采用耐(nài)磨鋼製造,錐套采用T10A鋼,擠壓環則采用了(le)60Si2Mn彈簧鋼,並經過不同程度的熱處(chù)理。
      另外,在錐套的外麵增加(jiā)了(le)一個磨耗(hào)環,磨耗環采用45鋼製造,經過熱處理,硬度低於錐套約(yuē)10HRC。磨耗環(huán)上加工有存油孔,可以保(bǎo)留潤滑脂(zhī),降低磨擦力。實踐證明,該結構(gòu)可以(yǐ)有(yǒu)效(xiào)降低零件磨耗量。
      2.5.6 壓(yā)頭
      壓頭采用45鋼(gāng)製造並經熱處理,它的(de)主要作用就是傳遞壓力機的力量至錐套,由錐套收(shōu)縮擠壓環達到使後擋變形的目的。
      2.5.7 壓料裝置
      由於後(hòu)擋外圓錐的存在,為防止擠(jǐ)壓時後擋向上竄移,設計了壓料裝置。壓料裝置由四個彈性聚氨酯彈簧提供壓緊力。
      2.6 製定(dìng)後擋矯正、加工的工藝流程
      與(yǔ)26型(xíng)後檔工(gōng)藝流程相同(圖8)。 
      3 使用結果
      經過長時(shí)間的(de)使用證明,該裝置操作勞動強度低,使用方便、安全可靠,能夠達到設計要求。經過該裝置矯(jiǎo)形後的後擋,99%以上均(jun1)可通過探(tàn)傷檢查,不存在裂紋,這證明經矯形(xíng)後(hòu)的產品質量穩定、可靠。
      由於大量原本列入報廢的(de)後擋得到重新(xīn)利用,修車成本也得(dé)到一定(dìng)程度的降低,節(jiē)省了資源,達到了項目研究的目(mù)的。
      目前,30係列的(de)後(hòu)擋剛進入廠修不久,剛開始進行檢修。但使用此方法進行檢修後的26係列的後擋已經大量上線運用,並超(chāo)過一個廠修期,從未發生過一起質量問題,實踐證明該項目取得了良好的效果(guǒ)。
來源:《中國科技縱橫》2015年(nián)1期
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