風扇(shàn)磨煤機軸(zhóu)承箱潤滑油循(xún)環改進

2018-07-19

盧文豔
(吉電股份四平熱電公司)
  摘 要:文章以吉電股份四平熱電(diàn)公司為例,該公司1、2號爐配用六(liù)台長春發電設備廠製造的FM275•400型風扇磨煤(méi)機和直吹式製(zhì)粉係統(tǒng),但是該係統目(mù)前存在一些問題(tí),文(wén)章針對風扇磨煤機軸承箱潤滑油循環的改進進行了分(fèn)析。
  關鍵詞:風扇磨煤機(jī);軸承箱;潤滑油循環;改進
  四平熱電有限(xiàn)責任公司1、2號爐為(wéi)武漢鍋爐製造廠生(shēng)產的WGZ410/9.8―8型鍋爐,每台鍋爐都(dōu)設計配用六台長春發電(diàn)設備廠製造的FM275•400型風扇磨煤機和直吹式製粉係統。磨煤機潤(rùn)滑油係統是由CB-40型潤滑油泵、CB-50型冷卻油泵、潤(rùn)滑油冷卻器、濾網過濾(lǜ)器以及管路閥門等部件組成的(de)強製循環係統。正常運行時規定,風扇磨(mó)軸承溫度不應大於75℃。
  1 存在(zài)的問題
  投產(chǎn)運行後發現,風扇磨煤機油係統存(cún)在如下三個問題(tí),這三個問題直接困擾著公司(sī)的安全、文(wén)明、經濟(jì)發供(gòng)電。
  ①四平(píng)熱電有限責任公司(sī)冷卻水采用二龍(lóng)湖和下(xià)三台水庫水,水是自然水雜(zá)質很多,而潤滑油冷卻(què)器中的冷卻水管管徑小,運行中經常出現常堵塞的現象,需要進(jìn)行不定期的清掃(sǎo)。進入夏季每隔1.5個月就需要(yào)停止磨煤機進行潤滑油冷卻器清掃工作,清掃時(shí)發現(xiàn)有大量的堵塞物;②風扇(shàn)磨(mó)軸承箱因是強製潤(rùn)滑,油係統較複(fù)雜(zá)、各種保護也較多,時常出現保(bǎo)護(hù)誤動導致設備(bèi)跳閘現象;另外也存在著油泵不打油,係統斷油而保護不動的隱(yǐn)患。若後者情況發(fā)生且發現不及時,就會導致風扇磨軸承燒損(sǔn)甚至引發風(fēng)扇磨飛車事故,危脅著安全生產;③每台磨都有冷卻油泵、潤滑油泵、冷卻器、濾油器(qì)等設備(bèi)以及係統管路閥門等,使得風扇磨設備的(de)油密封點較多,這些動靜密封點都(dōu)較難治理,從而導致風扇磨漏泄點較(jiào)多,影響文(wén)明生產。
  上述三(sān)個問題,若能將風扇(shàn)磨軸承箱強製潤滑方式用自然循環代替(tì)的話,這三個問題將隨之得到(dào)解決。解決問(wèn)題的同時,耗電設(shè)備(bèi)的取消減(jiǎn)既能少設備的維護量、設備的損耗(hào)、提高現場文明環境,又能節(jiē)省電機損耗。
  2 可行性分析
  經過查找有關資料以及反複論證,認為風扇磨軸承箱潤滑(huá)油循環(huán)方(fāng)式由強(qiáng)製循環方式改為自然循環方式是可行的。但在改造(zào)過程中必須(xū)要解決好以下問題。
  2.1必須保證冷卻麵積
  潤滑(huá)油冷卻器要有足夠的冷卻麵(miàn)積(jī),以保(bǎo)證夏(xià)季環境溫(wēn)度Z高時,風扇(shàn)磨軸承不超溫。
  2.2必須保證高低(dī)油位
  風扇磨(mó)軸承箱潤(rùn)滑方式由強製(zhì)潤滑改為自然潤滑後(hòu),軸承箱整體油位將提高以保證軸承能自然潤(rùn)滑,而風扇磨支承側和推力側的軸承(chéng)直徑大小又(yòu)不一樣且相(xiàng)差很多,如果保證這兩個軸承在一個軸承箱裏都(dōu)有合理(lǐ)的自然潤滑油位,這是設計中(zhōng)應重點考慮的問題。
  2.3解(jiě)決軸(zhóu)封漏油問(wèn)題
  軸承箱油位提高後,軸承箱端部軸封將不適合高油位情況,這也是設計過程中(zhōng)重點(diǎn)需考(kǎo)慮的問題。
  2.4方便日後維護檢修
  新設計的冷卻器其結構型式要便(biàn)於(yú)日常維護及清洗。
  3 改造方案
  3.1冷卻器設計
  我們(men)運用核定計算的方法,根據磨煤機軸承箱的構造,采取加大潤滑油冷卻器冷卻麵積(jī),並且改造後能方便維護(hù)和清(qīng)洗(xǐ)。冷卻器設計後,又對其進(jìn)行傳熱麵積(jī)、傳熱量的計算(suàn)。
  根據軸承箱的構(gòu)造,選用5套潤滑油冷卻器,每套采用5根Φ22×2的1Cr18Ni9Ti管進行製(zhì)造,總的冷(lěng)卻麵積為2.83m2
  傳(chuán)熱量計算:
  按夏季磨煤機(jī)運行實測數據,潤滑油冷(lěng)卻器冷卻水入口Z高溫度為22℃,出口冷卻水溫(wēn)度為32℃。軸承Z高溫度時潤(rùn)滑油(yóu)入口溫度為62℃,潤滑油(yóu)出口(kǒu)溫度取32℃。潤滑油流量為(wéi)1080kg/h。
  此時的潤滑油密度為854.04kg/m3,潤滑油(yóu)比熱容為2.03kJ/(kg•℃),冷卻器效率取0.989,熱力計算符號見表1。
  傳熱量:
  結論:
  2.83M2>2.64M2
  通過上述數值分析,采用(yòng)Φ22×2的5套潤滑油冷卻器的冷卻麵積是可以滿足實際運行需要的。
  3.2改造後油(yóu)箱油位的保證
  按改造後滾動軸承對(duì)軸承箱油位(wèi)的要求,軸承箱油位都(dōu)要比原來提高45mm,所(suǒ)以要(yào)把原軸承箱油位隔板加高45mm;在軸承箱加油(yóu)時需要提高(gāo)45mm,為保證油位計(jì)顯(xiǎn)示準確需(xū)將原來的油位(wèi)計提高。為保證磨煤機在運行中能保證正常油位,需在軸承箱體兩側各加一個回油槽。支承側軸承運(yùn)行中將潤滑(huá)油甩(shuǎi)進回油槽,坡流入油位室,高油位室油滿後(hòu)則會溢流到(dào)低油(yóu)位室,潤滑(huá)油如此循環(huán),保(bǎo)證了潤滑油的循環流動。
  3.3軸封漏油的解決
  通過查(chá)找說明資料,發現在端蓋(gài)內徑的軸(zhóu)向表麵有加工回油槽的位置,所以按設計手冊要求,需要在在推力側(cè)(浮動端)端蓋加工3個回油槽、支(zhī)承側(固定端)端蓋加工4個回油槽。
  3.4冷卻器構造設計
  根據我公司冷卻水水質,潤滑油冷(lěng)卻器設計時(shí)著重考慮了在磨煤機運行中便(biàn)於清洗的方案。冷卻器的構造,Z初的想法是在在軸承(chéng)箱內盤蛇型管(guǎn),這樣設計冷卻效果達到了預期的效果(guǒ),但冷卻管容易在短時間內(nèi)堵塞,且不容易清洗,故Z後采用了直管式(shì)不鏽鋼管冷卻器(單台磨安裝5套)。直管式冷(lěng)卻器當冷卻效果不好時,隻要將冷(lěng)卻器兩側法蘭取下(xià),就可以進行冷卻器的(de)清洗,而且也解決了冷卻器的腐蝕問題。
  4 改造後的運行效(xiào)果(guǒ)
  1998年,四平熱電廠對此型號的(de)磨煤機(jī)油係統進行改(gǎi)造,實際(jì)運用得出結論:夏季(jì)環境(jìng)溫度Z高時,風扇磨軸(zhóu)承Z高溫度為支承側56℃、推力側52℃,低於改造(zào)前的(de)60℃。通過實(shí)際驗證,風扇磨煤機用自然循環方式代(dài)替強製循環方式是在實際運行中時可行的。
  改造後取消了24台潤滑油泵(bèng)和電機,48個濾油器和油管路,24個潤滑油冷(lěng)卻器,大大減輕了運行和檢(jiǎn)修人員的維護量。按每年每一(yī)台鍋爐運行7600h計算,平均4台磨煤機運行計算,兩台鍋爐一年節約(yuē)40萬kWh電(diàn)量。改造後現場文明生產環境也(yě)達到了改善,此改造項目完全(quán)達到了理想(xiǎng)的(de)預期效果,為我公司安全、文(wén)明、經濟生產發揮著巨大的作用。
  參(cān)考文獻:
  [1]幸祖成(chéng),楊俊(jun4)秋.臥式水輪發電機組軸(zhóu)承(chéng)潤滑油自(zì)循環係統的調試(shì)與改進[J].水電站設計,1992,(2).
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