劉廣慶
(中廣核核電運營有限(xiàn)公(gōng)司,廣東深圳 518124)
【摘 要】主泵電機為壓水堆核(hé)電站(zhàn)一回路(lù)冷卻(què)劑泵(bèng)提供動力,然而主(zhǔ)泵電機的軸承(chéng)是主泵電機所有部件中的Z薄弱環節(jiē),它的狀(zhuàng)態(tài)的(de)優劣直接影響著主泵電機的(de)可靠性。論文通過對主泵電機下軸承結構介紹、原理的分析對主泵電機下軸承油氣揮發(fā)大進行分析,製定主泵電(diàn)機下軸承油氣揮發大的解決方案。
【關鍵詞】主泵電(diàn)機;油氣揮發;維修
1 引言
反(fǎn)應堆冷卻劑泵(bèng)簡稱主泵(bèng)。每條環(huán)路有一台主泵,每台主泵(bèng)配一台電(diàn)機,用於驅動冷卻劑在一回路係統內循環流動,連續不斷地把堆芯中產生的熱量傳遞給蒸汽發生(shēng)器二次側給水。主泵則(zé)確保有適當流量的冷卻(què)劑流經堆芯,以(yǐ)保證堆芯冷卻防止出現沸騰,本次分析和方(fāng)案(àn)是著重針對於二號機二環(huán)路主冷卻劑泵電機。
主泵電機是鼠籠式感應電(diàn)動機,額定功(gōng)率是6500kW,轉速1500r/min,額定電壓6.6kV,轉動方向從上向下看逆時針(zhēn)方向。主泵電機下軸承組件由集油盤(pán)、下油(yóu)檔、內(nèi)套筒、油冷器、軸(zhóu)承室、徑向(xiàng)瓦塊、徑向瓦座、上油檔、呼吸器、絕緣墊片、冷卻水係統等組成(chéng),靜(jìng)止狀態(tài)下(xià)軸承室油容(róng)量(liàng)約110L,油位-5至+5,運行狀態下油位-30至+30,下軸承運行時溫度72℃報警,80℃停機。本文重點闡述主泵電機(jī)下軸承油氣揮發大的原因(yīn)和解決方法與大家探討交流。
2 主泵電機下軸(zhóu)承油氣揮發大背景介紹
2.1 主泵電機結構簡要介紹
①正常運行油位範(fàn)圍(+30,-30);
②油位達到(dào)-30觸發(fā)報警(在AC做試驗時油(yóu)位從+5到-30大約排油6.5L);
③油位低,軸瓦潤滑能力不(bú)足,軸瓦產生的熱量不能完全(quán)被潤滑油帶走,軸瓦溫度升高,直到(dào)報警(報(bào)警值72℃),繼續升高到80℃電機自動(dòng)停止運行(2取2);
④油(yóu)位低於(yú)下限同時也(yě)會造成軸瓦和軸之間沒有潤滑油,產生(shēng)幹磨,可能燒毀軸瓦(wǎ),損(sǔn)壞電機。
2.2 取油樣情況及近幾輪大修對比
2.2.1 16、17輪大(dà)修下軸承取油樣數據(表(biǎo)1)
2.2.2 14、15、16、17輪大修下(xià)軸承油氣揮發量計算(表(biǎo)2)
2.2.3 16、17輪大修取油(yóu)樣下軸承集油盤油量對比
①16輪大修取油樣(yàng)時發(fā)現002MO下軸承油位-11,且集油盤(pán)有較多積油;
②17輪大修取油樣時發現P002MO下軸承油位-4,且集油盤有較少積油。
2.3 16輪大修期間(jiān)工作情(qíng)況
2.3.1 16輪(lún)大修主要檢修工作
①電機為年檢工作:主要內容為外觀檢查、棘爪PT、飛輪UT;
②因取油樣時(shí)發現(xiàn)下軸承集油較多,增(zēng)加臨時指令:檢查下軸承油檔間(jiān)隙(xì)、連接螺栓有無鬆動、結合麵間隙、下部軸承油冷器底板結合麵塗膠等工作;
③電(diàn)機換油。
2.3.2 下軸承上油檔間隙尺寸測量情況(表3)
2.3.3 16輪大修期間主要工作
16輪大修期間對002MO下軸承冷(lěng)油器底板結合麵塗膠處理。
2.4 16輪大修主泵在鑒定情況
再鑒定啟動該泵能看到油從外麵往電機轉子裏麵吸油氣,在電機(jī)下軸承支架處有(yǒu)多處油珠,經(jīng)過幾次清理,看不到油(yóu)珠(zhū)。此處油珠分(fèn)析認為是導風罩內殘留積(jī)油所致。
2.5 16輪大修機(jī)組上行及D217大修機(jī)組下行期間檢查情況
2.5.1 16輪大修機組上行期間檢查情況
①2013.5.19下午6:00取得PI票現場(chǎng)清理集油(yóu);
②2013.5.19晚上9:00、11:30兩次進入(rù)檢查無明顯油珠形(xíng)成(chéng);
③2013.5.20早上7:00檢查集油盤無集油,防塵罩部位有4處(chù)掛油珠(zhū),未(wèi)見滴下;
④2013.5.20下午5:00檢查並清理,檢(jiǎn)查結果為:下部集油盤(pán)未(wèi)發(fā)現明顯(xiǎn)油跡,頂(dǐng)絲、導(dǎo)風罩邊緣有油跡,4#窗(chuāng)口約14分鍾有一滴油滴下並(bìng)被風帶走。
2.6 日常運行情況
從運行參數(shù)看,002MO運行平穩,未見異常。
2.7 17輪大修處理方案
經與大修指揮部討論確定本輪大修期間處理方(fāng)案為:
①下軸承油氣揮(huī)發量≤3.6L時,檢查導風罩內積油情況,對(duì)氣封回路進(jìn)行排查,檢查上油檔間隙和密封圈(quān)情況,必要時更換下軸承(chéng)油冷器底板O型圈;
②下軸承(chéng)油氣揮發量>3.6L時,進行(háng)電機下軸承現場解體工作。
3 17輪(lún)大修檢查情況
3.1 電機下軸承上油檔間隙JR20檢查
小(xiǎo)結:從檢查結果看下軸承油檔間隙偏差Z大0.08mm,沒有超過標準,但是接近偏差上線。
3.2 油冷器底板密封麵檢查情況
①油冷器(qì)底板“O”型圈外側螺栓拆卸時螺栓裏麵有(yǒu)油滲出。
②ORING安裝多(duō)年後有壓扁現象,但內、外側(cè)密封圈沒有斷裂(liè)。測量壓扁後的密封圈厚度較密封凹槽高0.26mm,滿足密封(fēng)要求(密封圈凹槽(cáo)深3.26mm,O型(xíng)圈Φ5mm該部位正常新O型(xíng)圈安裝後壓縮餘量為1.74mm,壓縮率為34.8%),根據ADJV主泵廠家反饋電機O型圈壓縮(suō)率(lǜ)普遍超過國內靜密封O型圈壓縮率推薦值15%-30%(廠家反(fǎn)饋:O型圈凹槽(cáo)深3.3±0.1mm,凹槽寬7.1±0.2)。
③底板O型圈外側有一處凸起高點,用深(shēn)度尺和塞尺配合測量約0.20mm,其它未發現異常。
3.3 電(diàn)機下軸承導(dǎo)風罩內窺鏡檢查
電機下軸承導風罩內窺鏡檢查無積油(D216大修再鑒定後積油全部滲(shèn)出)。
3.4 上油檔呼吸器管道(dào)檢查
上油檔呼(hū)吸器管道檢查和吹掃未發現(xiàn)堵(dǔ)塞。
4 17輪大修處理情況
4.1 油冷器底板結合麵處理情況
①用細油石和金相砂紙對密封麵凸點進行打磨,使用刀口尺檢查各部位間隙均勻;
②空裝油冷器緊固力矩後(hòu):用0.02mm塞尺檢查(chá),發(fā)現有三處可塞(sāi)入20mm左(zuǒ)右(底板外邊緣到凹(āo)槽(cáo)25mm,凹槽寬度7.1mm),不影響密封。
4.2 下軸承上油檔調整後間(jiān)隙
小結:油檔間隙調整均勻,油氣(qì)揮發量將會進一步減少。
5 原(yuán)因分析(表7)
6 結論
17輪大修檢(jiǎn)修結(jié)論:
①通過17輪大修對002MO下軸(zhóu)承油冷(lěng)器(qì)底板密封(fēng)麵高點打磨處理以及重新更(gèng)換新的O型圈(quān),油冷器底板密(mì)封麵不會出(chū)現(xiàn)滲油;
②通過調整下軸承上油(yóu)檔(dàng)間隙可減小油氣揮發量。
7 結語
通過對主(zhǔ)泵電機下軸承在現場(chǎng)首次(cì)局部解體,為後續在現(xiàn)場解體檢修下軸(zhóu)承提供寶貴經驗。通過此次處理電機下軸承油冷(lěng)器底板和更換O型圈徹底處理D2RCP002MO下軸(zhóu)承油氣揮發大問題,在18輪大修(xiū)中得(dé)到驗證。從維修角度提高了設備可靠性和電站經濟性,並在減少了(le)維修(xiū)投入方麵有著重要的意義(yì)。本文旨在與主泵專業人員進行交流(liú),促進(jìn)行業內部(bù)技術提升。
來源:《中小(xiǎo)企業管理與(yǔ)科技》2017年第22期