王鳳偉
摘 要(yào):聚丙烯酰胺裝置每條生產線共有預研磨器2台,緩衝料箱1台,每台(tái)設備中都包含8根螺杆及相應帶(dài)有(yǒu)漲緊機構的鏈條。在實際生產過程中由於現有螺(luó)杆軸承密封不嚴,經(jīng)常出(chū)現介質進入軸承進而導致(zhì)軸承(chéng)損壞;鏈條由於在螺杆正反轉過程中頻繁衝擊(jī)漲(zhǎng)緊機構導(dǎo)致損(sǔn)壞頻繁。現對螺杆軸承及鏈條漲緊機構進(jìn)行改造實驗,以其在滿足生產要求的前提下,增加運行(háng)周期。
關鍵詞(cí):預研磨器;緩衝料箱;漲(zhǎng)緊(jǐn)輪
一、概述
聚丙烯酰胺三裝置主要為油田三次采油提供聚丙酰胺化學助劑。2002年12月開工投產,設計產能1.3萬噸/年(nián)。車間共設兩條生產線,共有動設備93台,靜設備(bèi)68台,設備國產化率95%以上。開工以來,經曆了四次大型檢修,較(jiào)大的技術(shù)改造十餘項。由於設備國產化率高(gāo),且在生(shēng)產過程中設備負荷較大,造成設(shè)備的長(zhǎng)周期運轉很難保證。因此提出的設備(bèi)改造方向是:在現有的設備條件下,從(cóng)增加設備使用運行周期入手,縮短故障維修時間,減少設備故障而造成(chéng)對生產的影響。
二(èr)、改造(zào)方案(àn)及(jí)分析(xī)
1.針對軸承座進介質導致潤滑(huá)脂(zhī)失(shī)效(xiào)進而並造成軸承損壞問題,共提出3個改造方案,試驗結論如下(xià):
試驗1:直接將軸承座後(hòu)側板(bǎn)製作成Φ80的(de)孔(kǒng)徑,同時使用雙(shuāng)排(pái)向心推力軸承,並用錐套安裝到螺杆上(如圖1)。安裝後一個星期後,發現(xiàn)軸承座本體溫度(dù)升高(gāo)。二個星期後拆(chāi)除發現側板受(shòu)擋套磨損嚴重。軸承內部沒有磨損,潤(rùn)滑脂正常。

圖1
試驗分析:此次實驗目的為杜絕料倉內水蒸氣進入到軸承中。現場試驗表明,此次試(shì)驗(yàn)能夠杜絕水蒸氣進入(rù)到軸承中,延長(zhǎng)軸承(chéng)的使用壽命。但是由(yóu)於螺杆的軸向推力過大,使錐套無法鎖住螺杆,由於螺杆的前後(hòu)位移造成了軸承後側板與螺杆擋套的磨損,減少了軸承整體的(de)使用壽命。
試驗2:取消軸承,直接改為硬尼龍套,尼龍(lóng)套內環與螺(luó)杆過盈安裝,外環直(zhí)接由(yóu)軸承座內壁空腔支撐,在(zài)內(nèi)腔與尼龍套接觸麵上加注潤滑油(yóu)(如圖2)。安裝後試運行時電流正常、運轉正常;運轉一星期後(hòu)發現尼龍套已不隨螺杆旋轉,但電流正常;運轉一個月拆除(chú)發現尼龍套內(nèi)環靠(kào)近(jìn)螺杆下方磨損嚴重,同時螺杆也有一定磨損。

圖2
試驗分析:此次(cì)試驗的目的是利用尼龍套的耐磨性,在尼龍套外環與軸(zhóu)承座內壁間(jiān)添加潤滑(huá)劑,讓尼龍套繞(rào)軸承座內腔旋轉(zhuǎn)。現場試驗表明,在長(zhǎng)時間的運轉中,主動端螺杆軸在與尼龍套長時間過(guò)盈配合時容易出現鬆動,造成尼龍(lóng)套與螺杆軸幹磨,Z終導致尼(ní)龍套磨損嚴重,同時軸也有一定的磨(mó)損。
試驗2:將內(nèi)環尼龍套改為鋼件,在鋼件上使用頂絲與(yǔ)螺杆配合,並且將(jiāng)軸承座內側(cè)支撐端和主推端改為硬尼龍(lóng)套(tào)。在軸(zhóu)承(chéng)座外側使用潤滑油潤(rùn)滑,且在鋼件運動軌跡上增加油道(如圖3)。經過現場試驗,發(fā)現在螺杆倒轉過程中出現(xiàn)內鋼件脫落,正轉時(shí)鋼件直接與卡到尼龍套上,造成尼龍套損壞。

圖3
試驗(yàn)分析:本次試驗主要是考慮尼龍套與尼龍套之間的耐磨特(tè)點,但經過試驗發現,沒有考慮到螺杆正反轉(zhuǎn)時,螺杆本身的軸(zhóu)向位移問題。
二、針(zhēn)對鏈條在螺杆正(zhèng)反(fǎn)轉過程中頻繁(fán)衝擊漲緊機構導致(zhì)鏈條鬆動進而損壞的問(wèn)題,共提出2個改造(zào)方案,試驗結論如下:
試驗1:直接將漲緊輪推動端改為滑動(dòng)鏈接(jiē),中間加Φ4彈簧,並用頂絲直接作用在推動盤上壓緊頂絲(sī),實驗過程中發現正轉時能夠時刻起到漲緊作用(圖4)。一周後,鏈條伸長,漲緊輪靠彈簧彈力將鏈條(tiáo)漲緊。不過在倒轉過程中,因(yīn)為沒有止(zhǐ)推作用,漲緊輪壓縮,鏈條鬆動。實(shí)驗(yàn)3個星期後,鏈條(tiáo)運轉正常。

圖4
試驗(yàn)2:在次的基(jī)礎上,加入止推杆,彈簧直
徑改為Φ6,在倒轉(zhuǎn)過程中(zhōng),能夠做到倒轉過程中運轉(zhuǎn)正常,不過在(zài)實驗中發(fā)現,彈性漲(zhǎng)緊輪尺寸偏大,不能在(zài)所有鏈條機構(gòu)上安裝。

圖5
三、結語
通過上述對螺杆軸承及鏈(liàn)條漲(zhǎng)緊輪的改造試驗,可以說初步取得了一定成果,也明確了下一步改造試驗的方向。下一步將從改造軸(zhóu)承座(zuò)外部結構和鏈條漲緊輪安(ān)裝、維修(xiū)入手,繼續做可行性試驗(yàn)研究(jiū)。為聚丙烯酰胺裝置設(shè)備的長周期運行,為保障裝置的平穩生產做出自己的貢獻。
參考文獻:
[1]《化工機械》石油化工出版社(shè)