2018年5月8日,隨著1號抽提裝置Z後一台泵成功投用油霧潤滑,標誌著揚子石化芳烴廠首(shǒu)套動設備油霧集中潤滑係統順(shùn)利投用,新型的潤滑方式提高了潤滑效果,提高了動設備運行可靠性,同時為下一步(bù)芳烴(tīng)廠動設備潤滑係統(tǒng)升級改造開了個好頭。
“采用(yòng)油霧潤滑係統後,不僅機泵的冷卻(què)效(xiào)果好,降低了檢修頻次,而且不再需要人工添加潤(rùn)滑油,操作(zuò)人員省了不少心!”揚子石化設備處設備(bèi)管理科科長朱文兵介紹,油霧潤滑係統既保證了機泵的安穩長周期運行,又降低了潤滑油(yóu)消耗量和(hé)維護成(chéng)本。
朱(zhū)文兵介(jiè)紹(shào),油霧潤滑係統是借助壓(yā)縮空(kōng)氣將潤(rùn)滑油霧化成懸浮在空氣中的微細油顆(kē)粒,通過管道將油霧直(zhí)接引向各潤滑點,油霧在被潤滑體表麵直接形成潤(rùn)滑油膜(mó),達到潤滑目的,廣泛應用於(yú)集中安裝的機泵(bèng)群。
與其他潤滑(huá)方式比較,油霧潤(rùn)滑具有許(xǔ)多獨特的優點。油霧(wù)使機泵(bèng)軸承箱內微(wēi)正壓(yā),防止了潮氣和外來汙染物的進入,使(shǐ)軸承保持非常清潔,並得到充分保護;通過使用油霧潤滑,能有效降低軸承溫度,延長機泵使(shǐ)用壽命,降低機泵維修費(fèi),節省(shěng)潤滑油耗用量。由油霧潤滑係統提供潤滑的(de)機泵,在正(zhèng)常運行的情況下,即使油霧短時間中斷,機泵也可以維持6~8個小(xiǎo)時穩定運行(háng)。
本次改造是在1號抽提裝置開展的(de)潤滑係(xì)統提質升級項目,裝置機泵近60台,分布(bù)在裝(zhuāng)置(zhì)的角角落落,百分之九十的施(shī)工在高處(chù),700多米長的管線有900多道焊口,施工量大、麵廣、安全風險高。麵對施工難度大的問題,車間從項目協調上入手,每天召開專題(tí)協調會,統(tǒng)計進展並解決監護、腳手架配合等施工協調問題(tí)。
管道清潔度是潤滑係統(tǒng)投用成功的重要(yào)一環,車間落實每根管(guǎn)道(dào)焊接(jiē)前空(kōng)氣吹掃,專人進行表單化檢查確認,並製定落實了詳細的吹掃置換和酸洗方(fāng)案。
經過(guò)芳烴廠(chǎng)製苯車間上下近半年努力,油霧潤滑改造終(zhōng)於取得了成效,截止5月8日,近60台機泵無一差錯(cuò)地接入油(yóu)霧潤滑係統,係統運行穩定、潤滑良好。