凝結水泵電機軸承高溫原因分(fèn)析

2018-04-02

  一、案例背景
  某核電站的凝結水(shuǐ)泵投運三年後,其電機軸承出現溫(wēn)度過高(gāo),達到80多(duō)度的現象。為了查(chá)明軸(zhóu)溫過高的原因,將軸承所用潤滑脂(zhī)及新脂取樣送至(zhì)廣研檢測檢測。該電機的潤滑脂為3#極壓複合鋰基潤滑脂,使用時(shí)間為三年,加脂周期為三個月,在用舊脂已呈現液體狀。
  二(èr)、監測情況
  1)新脂檢測(cè)結果
  對凝(níng)結水(shuǐ)泵電機軸承(chéng)的新脂樣品進行分析,發現新脂的滴點較低,燒結負荷也較低,不能達到極壓複合鋰基脂的(de)要求。
  2)新舊脂對比分析
  由於在用脂已呈液體裝(zhuāng),無法當作潤滑脂進行檢測,隻能通過紅外光譜進(jìn)行對比分析。通過紅外光(guāng)譜檢測(cè),發現在用脂在(zài)波數1580左右(yòu)的特征峰強度明顯降(jiàng)低,表明潤滑脂中的皂基纖維(wéi)已破壞失效。
  3)磨損分析
  對比新脂和在用脂的光譜元素發現在用脂中,脂中(zhōng)元素Cu、Zn含量較新脂明顯增加,表明係統中係統中銅鋅合金部件的存在異常磨損。
  三、案(àn)例啟示
  1)軸承高溫的主要原因是異常磨損,而異常磨損(sǔn)的原因是軸承潤滑脂稠度下降,觸(chù)變性能下降和黏附性能下降(jiàng),容易從(cóng)潤滑部位流失,不能(néng)起到正(zhèng)常的潤滑作用,導致摩擦副表麵潤滑不良。
  2)潤滑脂(zhī)稠度下(xià)降的(de)直接原因是脂中的皂基受到了較大的外力作用,產(chǎn)生了永久斷裂,失去了保持(chí)基礎油的作用,使得基礎油析出,呈現出液體狀態(tài)。
  3)新脂滴(dī)點和(hé)燒結負荷偏低,不符合極壓複(fù)合鋰(lǐ)基潤(rùn)滑脂的要(yào)求。此外,潤滑脂受力後皂基斷裂失(shī)效,表明其機械安(ān)定性和膠(jiāo)體安定性較差,抗剪切能力較差。
  4)電機軸(zhóu)承屬於高(gāo)速軸承,對潤滑脂的抗剪切能力(lì)要求較高,該(gāi)脂的抗剪(jiǎn)切能力不能滿足電(diàn)機軸承(chéng)的運行(háng)要求,這也是導致軸承發熱、潤滑(huá)脂失效的根本原因。

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