耿(gěng)海洋
摘 要:FOOKE加工中心是高(gāo)速動車組生產的(de)關鍵設備,其運行狀態直接影響動車組的生產,由於國內使用加工中心的部門對(duì)其故障均處於探索階段,沒有(yǒu)現成的故(gù)障分(fèn)析手段。文章針對高速動車組生產車(chē)間加工中心電主軸常見故障,根據電主軸的結構,結合現場實際情況,對(duì)電主軸常見故障形成的原因進行了分析,並提出了電主軸常見故障的分析程序以及(jí)解決電主軸常見(jiàn)故障的對策。
關鍵詞:FOOKE;電主軸;常見故障(zhàng);分析;對策
1 概(gài)述
唐車公(gōng)司現有大小FOOKE加(jiā)工中心(xīn)20餘(yú)台,主要承擔著350 km高速動車組鋁合金車體的加(jiā)工任務。是350公裏高速動車組生產的關鍵設備,是車體生產的物質保證。電主軸是加(jiā)工中心上的(de)核心部件,電主軸的好壞直接影響著加工中(zhōng)心的工作狀態(tài),隨著加工中心超負荷運轉以及使用年限(xiàn)的增長,電主(zhǔ)軸故障明顯增多。電主軸故障的多(duō)少、處理故障(zhàng)的周期(qī)長(zhǎng)短(duǎn)直接製約(yuē)著350公裏動(dòng)車組鋁合金(jīn)車體的(de)生產。輕則延緩生產周期(qī),重則會加工出不(bú)合格產品,給公司帶來不可估量的損失。
2 FOOKE加工中心電主軸的(de)結構
FOOKE加工中心(xīn)所采用電主軸是“高頻主軸(zhóu)”(High Frequency Spindle)的簡稱,有時也稱作(zuò)“直接傳動主軸”(Direct Drive Spindle),是內裝式電機主(zhǔ)軸單元。它把機床主傳動(dòng)鏈的長(zhǎng)度縮短為零,實(shí)現了機(jī)床(chuáng)的“零傳動”。其主要特(tè)征是將電機(jī)內置於主軸(zhóu)內部直接驅(qū)動主軸,實現電機、主軸一體化的功能。是省略齒輪傳動、變速裝置(如皮帶、聯軸節)等中間傳動件的直接驅動方(fāng)式。通俗的說法就(jiù)是:將主軸電機和機械主(zhǔ)軸做在一起,工作時內部一般有循環油或(huò)是循環水冷卻,油霧潤滑。
FOOKE加工中心所用電主軸由無外殼電機、主軸、軸承、主軸單元殼體、驅(qū)動(dòng)模塊和冷卻裝置等組成。電機的轉子采用壓配方法與主軸做(zuò)成(chéng)一體,主軸(zhóu)則由前後(hòu)軸承支承(chéng)。電機(jī)的定子通過冷(lěng)卻套安裝於主軸單元的殼體中。主軸的變(biàn)速由主軸驅動模塊控製, 而主軸單元內的溫升由冷卻裝置限製。在主軸(zhóu)的後端裝有測速、測角(jiǎo)位移傳感(gǎn)器,前端的內錐孔和端(duān)麵用於安裝刀具。如圖1所示。

高速精密(mì)軸(zhóu)承(chéng)是電主軸的核心支(zhī)承部件;轉軸是(shì)電主(zhǔ)軸的主要回轉體,轉軸(zhóu)主要功能是將電(diàn)機(jī)產生的扭矩傳送到(dào)刀具;高速電主軸的定子由具有高磁導率的優質矽鋼片疊壓而成(chéng),疊壓成型的定子內腔帶有衝製嵌線槽;轉子是由鐵心、鼠籠、轉軸三(sān)部分組成,是中頻電動機的旋轉部分,它的功能是將定子的電磁場能量轉換(huàn)成機械能;軸殼是電主軸的主要(yào)部件。軸殼(ké)用來安裝固定轉軸、軸承、定子和轉子(zǐ)等部(bù)件,軸殼(ké)中開有很多冷卻管路用來冷卻軸承和(hé)電機。
3 FOOKE加工中心電主軸常見(jiàn)故障分析及對策(cè)
3.1 電主軸換刀時主軸無(wú)刀報警
FOOKE加工中心在換刀過程中經常會(huì)出(chū)現主軸無刀報警,換刀動(dòng)作無法完成,加工中心無法繼(jì)續加工。
3.1.1 電主軸換(huàn)刀時主軸無刀故障分析
①主軸拉刀機構拉力不夠,不能(néng)夾緊刀(dāo)具;
②主軸刀具到位PLC信號沒(méi)到位,檢測無刀;
③加工中(zhōng)心加工過程中震動大,造(zào)成拉釘緊固螺栓鬆動。
3.1.2 電主軸換刀時主軸無刀故障處理對策:
①將壓力檢測工具加緊在電(diàn)主軸上,檢測拉刀機構拉力,若拉力小於41 kN,就需要調整拉釘長度。增大拉刀機構拉力。將拉釘緊固螺栓(shuān)鬆開,使拉釘伸出長度(dù)在12.8~13.2 mm之(zhī)間(jiān),再(zài)用拉力檢測工具檢測拉力。拉力大於41 kN,故障消除。
②電主軸刀具夾(jiá)緊放鬆PLC電氣圖,如圖2所示。根據圖2,檢查(chá)PLC狀(zhuàng)態,E39.3刀(dāo)具夾(jiá)緊(jǐn),E39.5刀具放鬆(sōng)狀(zhuàng)態是否正確。若狀態(tài)不(bú)正確,檢查傳感器,檢查PLC接線是否有(yǒu)問題,根據檢查結果逐一進行排除。

若PLC狀態(tài)正確,報警依然存在,還是無法(fǎ)執行換刀動作,則進入係統界麵(miàn),查看電壓檢測參數:14514。
14514 WZ-INI: ohne WZ [V] (7.40) 7.4 tight not tool
14514 WZ-INI: mit WZ [V] (5.95) 5.95 tight with tool
14514 WZ-INI: WZ geloest [V] (1.10) 1.10 tool relaxed
電主軸裝夾刀具電(diàn)壓電氣圖(tú),如圖3所示。根據圖3,看(kàn)電主軸有刀夾緊(jǐn)、無(wú)刀夾緊、放鬆電壓是否在正常範圍內,如不(bú)在,進行參數修改,解決此故障。

對電主軸拉刀機構進行檢查,看拉釘緊固螺栓是(shì)否鬆動,若鬆(sōng)動,按照拉釘需要的長度,緊固(gù)拉釘螺栓。為防止加工過程中振動過大(dà)造成拉釘緊固螺栓(shuān)鬆動,加工時應減小加工吃刀量,減緩進給速度,要合理的(de)運用刀具以及應用合適的切削參數。
3.2 電主軸強力切削時停轉(俗稱悶車(chē))
加(jiā)工中心(xīn)在(zài)加工工件過程中,若進給過大,吃刀量(liàng)大,倍(bèi)率100%加工(gōng)時,會出現電主軸停轉(zhuǎn)故障。電主軸猛地停住(zhù),刀具卡在工件(jiàn)上(shàng)。加工無法(fǎ)繼續。
3.2.1 電主(zhǔ)軸強力切削時停轉故障分析
①主軸電動機與主軸連接的傳動帶過鬆,造成主軸(zhóu)傳動轉矩過小,強力切削時主軸轉矩不足,產生報警,數控機(jī)床自動(dòng)停機。
②主軸(zhóu)電動(dòng)機與主軸連接的傳(chuán)動帶表麵有油,造成(chéng)主軸傳動時傳(chuán)動帶打滑,強力切削時主軸轉矩不足,產生報警,數控機床自(zì)動(dòng)停機。
③主軸電動機與主軸連接的傳(chuán)動帶使用過久而失效,造成主軸電動機轉矩無法傳動,強力切削時主軸轉矩不足,產生(shēng)報警,數控機床自動停機。
④主軸傳動機構中的(de)離合器、聯軸器連接、調整(zhěng)過鬆或(huò)磨損,造(zào)成主軸電動機轉矩傳動誤差過大,強力切削時主軸振動強烈。產生報警,數控機床自(zì)動停機。
3.2.2 電主(zhǔ)軸強力切削時停轉故障處理對策
①手動檢查主軸電動機與主軸連接的傳動帶張緊度(dù),若過鬆,通過重新(xīn)調整主軸傳動帶的張緊(jǐn)力,加以排除。
②手動檢(jiǎn)查主軸電動機與主軸連接的傳動帶表麵是否有油汙或者髒物,造成主軸傳(chuán)動時打滑(huá),若有,則用汽油或酒精清洗後擦(cā)幹淨來排除故障。
③觀測傳送帶是否有效,是否可以繼續工作,若有異(yì)常(cháng)。則更換(huàn)新的主軸傳動帶。
④需要采用專業的儀器,測量連接距離,觀察磨損情況。然後根據測(cè)量或者觀察結果,通過調整、更(gèng)換離合器或聯軸器來解決此(cǐ)故障。
4 結(jié)語
電主軸是加工中(zhōng)心的核心部件,電主軸的好壞直接影響著加工(gōng)中心能否正常工作。是加工中心可靠性的重要保障。尤其近幾年,公司產品多元化,生產異常緊張。加工中心都(dōu)是長期超負荷工作,這就(jiù)對(duì)加工(gōng)中心電主軸的可靠性提出了(le)更高的要求(qiú)。
在數控中心廣大數控工程技術人員(yuán)的努力下,通過對電主軸的(de)常見故(gù)障分析、並對常見故障的處理提出了一套切實可行的辦法。確保了在維護之(zhī)餘能快速、有(yǒu)效地分析判斷故障、及時有效地處理故障。提高了電主軸的可靠性、縮短了加工中心停機時(shí)間(jiān)。為動車組的生產保駕護航!
參考文獻:
[1] 孔祥誌,李長英,王家興(xìng),等(děng).內裝式電主軸冷卻方式的探討[J].機械工程 師,2011(1):30-31.
[2] 劉偉.臥式加工中心主軸係(xì)統(tǒng)設(shè)計[D].大連:大連(lián)理(lǐ)工大學,2009.
[3] 張建,毛勳才,孔令芝,等.加工中心主軸定(dìng)向故障檢修[J].新技術新工 藝,2008(3):49-54.
[4] 張(zhāng)寧,雍文章(zhāng).加工中心主軸定向故障分析與排除(chú)[J].設備管理與維修, 2013(10):21-26.
[5] 胡文祥.一種加工中心主軸鬆刀卸荷機構(gòu)[J].製造技術與機床,2006(6): 38-42.
來源:《企業技術開發·中旬刊》2016年10期