大型注水泵機組潤滑管理探究

2018-01-24

  摘 要:勝利油田海洋采油廠中心三號(hào)平台(tái)配置有7台(tái)離心式注水泵(bèng),總功率為13200kW。本(běn)文著重分析了影響注水泵潤滑係統運行的各項因素,針(zhēn)對注水係統、潤滑油係(xì)統存在問題,科學合(hé)理設計改造方案,使改造後的注水係統更(gèng)加穩定。
  關鍵(jiàn)詞:注水泵;潤滑(huá);改(gǎi)造;設備管理
  一、前言
  隨著埕島油田海上油井開發速度的不斷加(jiā)快,注水量已無(wú)法(fǎ)滿足地(dì)層對注入量的要求,地層欠(qiàn)注問題嚴重,地層壓力得不(bú)到(dào)有效控(kòng)製,注水壓力日益加重。為(wéi)進一步(bù)夯實以油田注(zhù)水(shuǐ)為核心的穩產基礎,努力實現(xiàn)注足水、注好(hǎo)水、有效注水,按照現行“水即是油”的理念(niàn),中心三號平台注水係統在海上生產中發揮(huī)著極其重要作用。
  平台注水係統由7台(tái)2DH-9.02型高壓離心式注水泵(bèng)機組、2座有(yǒu)效容積為500m3的注水罐和水泵/電機潤滑油撬組成,擔負著海上每天20000m3左右的注水量任務。針對(duì)潤滑管理的研究探索,對中心三號注水係統的平穩(wěn)運行具有深遠(yuǎn)的意義。
  二、注水係統工藝(yì)流(liú)程及設備設施(shī)
  2.1注(zhù)水係統工藝流(liú)程
  海三聯(lián)來水管線及本平台處理合格汙水管(guǎn)線分兩路至公稱容積為700m3的注水罐,注水罐出口有四條管線,分別去往四台調水泵;1#、2#注水泵;3#、4#注水(shuǐ)泵;5#、6#及(jí)7#注水(shuǐ)泵。7台注水泵出口流程管線匯至一支高壓注水管線。高壓注水管線分5路通過(guò)緊急(jí)切斷閥控製外輸至注水(shuǐ)井組(zǔ)平台。在正常運行過程中,注水泵出口流量及壓力通過變頻器及安裝在每台泵出口管線上的電(diàn)動調節閥來進行調節。
  2.2注水係統內(nèi)潤滑油流(liú)程
  該注水係統采(cǎi)用強製潤滑(huá)的冷卻方式(shì),潤(rùn)滑油泵將位於潤滑油低(dī)架(jià)油箱的潤滑油打壓至注水泵及注水電機撬塊內部,然後回流至低架油箱。
  2.3注水係統主要設備(bèi)設施
  中心三號平台注水係統設計規模(mó)38000m3/d,由2座注水罐、7台(tái)注水泵、1套潤滑油撬塊、1台變頻器(qì)、1台高壓軟啟櫃及配套流程組成。注水泵和注水電機潤滑裝置各1套(tào),每套分別包括(kuò)1座高架油箱、1座低架油箱、數台潤滑油泵、管匯和儀表自控係統。
  三、注水係統運行中出現的問(wèn)題(tí)
  中心三號平台(tái)注水係統投產以來,總體運行穩定,達到設計要(yào)求,通過合理的參數調節順利完成了所屬區塊的注水任務,對保證地層壓力,提高采收率提供了保障,但在生產運行中發現注水係統存在以下幾項問題:
  3.1潤滑油乳化(huà)
  在運行過程中我們(men)發現潤滑油出現了乳化現象,這對於設備穩定運行特別是(shì)軸瓦等摩擦副運行壽命構成了致(zhì)命威(wēi)脅,且(qiě)已有兩台注水泵的軸瓦出現了不同程度的(de)磨損。油質含水檢測(cè)已超出0.03%。
  原因分析(xī):潤滑油乳化的(de)原因是潤滑油遇(yù)水發生了變質,經(jīng)過對機組逐台檢查(chá)我(wǒ)們發現:
  1、大部分軸瓦腔上的軸承分隔器(其上安裝有2處O型密封(fēng)圈)不同程度出現了老化,造成密封效果降低,引(yǐn)起了泵前後端(duān)漏失水沿軸進入軸瓦腔,造成潤滑油含水乳化。
  2、平台選用的離心式注水泵采取填料密封方式,老式密封填料在(zài)磨損過度後會出現注水大量漏失。加重了潤(rùn)滑油含水乳化。
  3.2潤滑油撬塊分離式設計造(zào)成應急處(chù)置困難
  中心三號平台注水泵機組原潤滑係統配置為7台注水泵使用同(tóng)一個(gè)潤滑油箱潤滑,7台注水電機使用同一個潤滑油箱潤滑,2處潤滑(huá)油箱集(jí)成一個潤滑油撬塊。這種設(shè)計雖然保證了油品不會互相汙(wū)染(rǎn),但也造成了應(yīng)急處理困難的缺(quē)陷。如其中一(yī)處(chù)撬塊由於電源故障或控製模塊故障引發停機無(wú)法立即恢複時,則因潤滑問題將導致注水係統停產。
  原因分(fèn)析:在撬(qiào)塊設(shè)計中未考慮一處潤滑油撬塊故障後如何快速恢(huī)複生產的(de)方式。特別是在海洋石油平台這(zhè)種特殊環境下,設備(bèi)維修周期長,更是會放大故障的惡劣影響。
  四(sì)、注水係統合理化改造措施
  因(yīn)平台注水采用陸地汙水回注,回注水存(cún)在礦化(huà)度高,腐蝕性強的問題,容易(yì)產生結垢。在使用中7台注水泵的前後軸承密封盤根均(jun1)出現漏失量增大的情況(kuàng),嚴重時出現噴射狀(zhuàng)的水柱,經過多次更換不同型號的盤根,該問題依然無法有效解決。由於該注水泵采用的是獨立強(qiáng)製潤滑(huá)循環係統,係統配套(tào)的潤滑油箱容積為5.8m3。密封(fēng)盤根噴(pēn)射出的汙水經過軸承骨架密(mì)封滲入到軸承潤滑腔內(nèi),造成潤滑係統油箱內的潤滑油進水,嚴重影響了(le)注水泵機(jī)組的安全運行。
  針對目前7台注水泵機組出現的問題,建議在機組前後軸承密封盤根處,製作一個對開(kāi)式的(de)環形卡套,內部(bù)沿(yán)內(nèi)圈固定(dìng)一根軟性毛氈,讓後通過(guò)連接螺栓將環形卡套固定在泵軸上,再通過卡套2端的固定銷安裝(zhuāng)在泵體上,以便將順著軸承盤根刺漏出的冷卻水(shuǐ)擋(dǎng)住,保護軸承(chéng)潤滑(huá)腔內潤滑油再次竄水,造成的潤滑油乳化問題。
  為防止潤滑油乳化現(xiàn)象(xiàng)惡化,平台采用真空濾油機對潤(rùn)滑油進行脫水和破乳。並采用便攜(xié)式(shì)油質檢測(cè)儀(yí)進行取樣化驗,防止因油質問題造成設備損壞。擋水環的(de)設計有效的延長(zhǎng)了(le)軸承潤滑油室分隔器的使用(yòng)壽命,避免了潤滑油室滲水問(wèn)題,提升了潤滑油油質安全(quán)基(jī)礎,改善了設備構造的缺陷,經半(bàn)年(nián)時間的驗證,設計(jì)擋水環作用十分明顯。
  五、潤滑係統管理探究
  5.1改造滑油撬流程(chéng),實現注水係統高效穩定(dìng)運行
  為了(le)解決潤(rùn)滑油撬塊故障造成注水係統停產的缺陷,平(píng)台對(duì)注水(shuǐ)係統的潤滑油撬塊進行(háng)流程改造,將注水泵潤滑油箱與注水電機潤滑油箱流程聯通(tōng),實現2個潤滑(huá)油箱可互為備用,當泵或電機的一處潤滑係統出現問題後可(kě)轉另一個潤滑油箱繼(jì)續注水泵(bèng)的潤滑,避免了停運注(zhù)水泵對生產造成的影響,夯實了注水係統穩定運行基礎。
  5.2持續開展基礎與提升性工作,堅持設備油水潤滑日常檢測管(guǎn)理
  因平(píng)台注水泵機組的(de)油水潤滑采用一個潤滑油撬塊,平台重視潤滑檢測管理,經過對注水泵潤滑(huá)油擋水環的改造後(hòu),平台堅持對(duì)注水泵潤滑油進行油質檢測,堅(jiān)持使用真空濾油機對潤滑油過(guò)濾,監控潤滑(huá)油係統狀(zhuàng)態(tài),做好注水泵潤滑管理基礎工作。
  5.3持續開展設備優化運行摸索與技術創新工作
  對平台注水係統的優化(huà)改造是(shì)一項長(zhǎng)期不斷創新的任務,平台堅持定期發動全員提建議,定期對注水(shuǐ)泵優化調整,每日監控(kòng)注水能耗(hào)變化,不斷以創新改革、技術改造、優化模式來調控注水係統運行。
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