一次風機電機技術數據
事件經過:
2017年1月30日11時00分,電氣檢修點檢人(rén)員發(fā)現(xiàn)2A一次風機電機驅(qū)動端軸承有異音,且聲音生硬,但溫度,震動值符合運行標準,對(duì)其進行了(le)給油脂,聲音不見減弱,觀察一周,軸承聲音(yīn)依然不正常,打開小蓋底(dǐ)部接油盒(hé),發現軸承甩出(chū)的油脂中含有(yǒu)大(dà)量黃色銅(tóng)粉,初步判斷軸承磨損嚴(yán)重,銅粉為軸承黃銅保持架磨損後掉落。匯(huì)報領導同意後,經協調,於2017年2月6日20時電氣檢修人員對2A一次風機電機解體檢查。發現:
1、驅動端軸承中型(xíng)號為NU234的圓柱滾子軸承磨損,間(jiān)隙過大。
2、兩盤軸承間的(de)彈簧墊片少許磨損。
3、拆下軸承NU234時,保持架內的珠(zhū)粒子全部脫落。
4、保持架磨損嚴重,已經(jīng)達到底線。
5、電機驅動端內小蓋,外大蓋,軸承(chéng)腔,擋油盤,止動環,鎖片無磨損(sǔn)情況。
軸(zhóu)承磨損特征:
1、圓柱粒子表麵已經失去光澤,嚴重磨損。
2、保持架外徑方向有明顯磨損,兜孔邊緣可見擠壓變形,圓形凸卡槽已經(jīng)磨損擠壓成橢圓形,一處柳釘已經(jīng)斷裂脫落。
3、潤(rùn)滑脂部分碳化變(biàn)黑。接油盒內(nèi)殘存部分碳化後的油脂殘留物,殘留物中混有許多黃銅屑(xiè),黃銅屑也呈片狀。
原因分析:
1、保持(chí)架在滾動(dòng)軸承(chéng)中起著(zhe)等距離隔離滾動體並(bìng)防止滾動體掉落,引導(dǎo)並帶動滾動體轉動的作用(yòng)。滾動軸承在工作時,由於滑動(dòng)摩擦而造成軸承發熱和磨(mó)損,特別是在高速運轉的條件下,由於離心力的作用,加速了摩擦磨損與(yǔ)發熱。
2、NU234軸承為外圓引導軸承(chéng),當電機高速運轉時,由於軸承本身作用,外加徑向負載作用,保持(chí)架(jià)外圓與軸承外套(tào)內(nèi)圓發成摩擦,直接導(dǎo)致保持(chí)架磨損。
3、軸承保持架磨損後(hòu)會產生大量銅屑,銅屑混在潤滑脂中導致軸承珠粒子磨損,當加入潤滑脂後,產生(shēng)的銅屑就會被甩入外小蓋接油(yóu)盒。軸承磨損會產生電機振動(dòng),但一次風機電(diàn)機重量為8噸左(zuǒ)右(yòu),軸(zhóu)承產生的振動對其(qí)影響不大,在日常(cháng)巡檢中,電(diàn)機振動幾乎都在4絲米(振幅)以內,在檢修人員對其(qí)加油脂以後,隻能維持一段時間的平衡,當銅屑再次磨損進入滑道內,會直接導致油膜損壞,在外部聽的聲音為(wéi)生硬的嘩嘩(huá)聲,依(yī)然處在缺油的狀態。
4、初步認定為軸(zhóu)承本身質量問題,2A一次風機電機裝(zhuāng)配到(dào)現在僅為半年時間,驅動端兩盤軸承,風扇側一盤軸承,僅僅是驅動端NU234軸承磨損嚴重,保持架(jià)已經處於散架(jià)的邊緣。(請FAG軸承廠家參與分析軸承磨損(sǔn)原因,找出問題所在,徹底根除)
整(zhěng)改(gǎi)及防範措施:
1.加強設備的巡點檢、維護與檢修工作。特別針對大型高壓電機,製定詳細(xì)檢修、維護方案。
2.對四台機組其他所轄電機設備進行全麵檢查,排除設備安全隱患。
3.完善電氣電機檢修規程,做到裝(zhuāng)配工藝精益求精。
4、軸承在裝配過程中要清洗幹淨,位置要裝到位,禁止野蠻(mán)作業。
5、在軸承安裝(zhuāng)之前,檢查軸承外觀,用壓鉛絲法測量(liàng)其間隙,合格後可使用。
建議(yì):
1、本單(dān)位在軸(zhóu)承裝配過程中,清洗軸承內部為清洗劑,這對軸承是一種傷害,因為軸承是#45鋼材(cái)質(zhì),清洗劑對其有腐蝕(shí)作用,且清洗劑不(bú)易(yì)揮發。鑒於本單位檢修人員以(yǐ)前用煤油清洗,存在煤油雜(zá)質多(煤油清洗完畢後,再用(yòng)清洗劑清洗)的(de)問題。建(jiàn)議電機檢(jiǎn)修時清洗軸承(chéng)用汽油清洗,汽油為國家標準,雜質(zhì)較少,去汙(wū)能力強,易揮發,不易殘留。使用時,要嚴格監護。
2、嚴格按照電機給油脂周期對(duì)電機進行給(gěi)油(yóu)脂,並做好記錄。
3、發現問題(tí)及時匯報,及時處理,將隱患處理在萌芽狀態。
4、設備檢修時嚴格按照裝(zhuāng)配(pèi)工藝,做到檢修一台電機,試運時(shí)猶如新安裝時的狀(zhuàng)態。
來源:《火電(diàn)廠技術聯盟》