上汽300MW機(jī)組軸承溫度異常分析(xī)

2017-10-19

李樹鋒
(安徽皖能電力運營檢(jiǎn)修有限公司)
  一、事(shì)件經過
  修前概況
  2017年3月17日,我廠#4機大機直流油(yóu)泵、軸加風(fēng)機定期試驗切換後(hòu),出現#1軸承#2溫度測點異常升高現象,Z高溫度達(dá)103℃,先前正(zhèng)常運行(háng)溫度為78~85℃,經過製定(dìng)專項運行措(cuò)施調整控製後,該軸承測點運行溫(wēn)度(dù)穩定在84~94℃。鑒於上述情況,專業在2017年上半(bàn)年#4機C修中聘請合肥電廠專業人員對#4機#1軸承進行(háng)檢修,工作內容為:#4機#1軸(zhóu)承翻瓦檢查修理(必要時換瓦)、油檔調整(含熱控配合及相(xiàng)關輔助工程)。
  修後機組啟動#1軸承運行情況
  2017年7月16日機組冷態啟動(dòng)。
  轉速衝轉至(zhì)3000rpm,1瓦溫為:左(zuǒ)79℃、右82℃,
  負荷100MW1瓦溫為:左80℃、右83℃,
  負荷(hé)200MW1瓦溫為:左72℃、右91℃,
  負荷300MW1瓦溫為:左74℃、右85℃,
  期間瓦溫Z高至:左82.7℃、右97℃,負荷為(wéi)273MW,
  注:(左為左下半瓦塊,右為右下半瓦塊)
  2、原因分析
  軸承結構及工作原理
  #1軸承為可傾(qīng)瓦塊式支持軸承,主(zhǔ)要由支架、軸承殼體、油(yóu)封環和4塊澆有巴氏(shì)合金的鋼製瓦塊組成。軸承下(xià)半部分的2塊瓦內裝有熱電偶,用(yòng)以測量瓦塊合金的溫度,熱電偶引線經油封體下部的2個(gè)螺孔引出。軸承潤滑油由軸承四周的4個金屬軟管進入,從軸頸兩端排出。軸承兩側均裝有油封環,防止潤滑油(yóu)大量泄漏。瓦塊工作時可隨著轉速、載荷及油溫的變化而自由擺動,在軸頸四周形成多(duō)油楔,保持運行中有較高的穩定(dìng)性。
圖1 #1軸承主要零部件
  軸承溫度升高的原因
  綜合分析故障現象(xiàng)與參數記錄數據,認為#1軸承溫(wēn)升故障的原因可能有:
  (1)軸承瓦塊溫度(dù)測點損壞(huài),顯示軸承溫度高是虛假信號。
  (2)下半瓦塊的(de)球麵墊銷(xiāo)磨損,瓦塊自位性差,引起軸承單邊承力較大,烏金麵偏磨(mó),造(zào)成軸承溫度升高。
  (3)瓦塊的溫度測點由瓦塊背麵打孔插入到瓦塊內(nèi)部,通過彈簧力頂在烏(wū)金麵上來測量(liàng)瓦塊金屬溫度。烏金麵厚度僅有2~3mm,機組長時間(jiān)運行後(hòu)溫度測點與軸承烏金接觸處磨損(sǔn)逐漸變薄,溫度測點在彈簧力作(zuò)用(yòng)下(xià),造成軸(zhóu)承烏金麵開裂,導(dǎo)致軸承溫度升高(gāo)。
  (4)軸承瓦塊烏金局部脫落,造成潤滑油(yóu)膜剛性下降,載荷不均(jun1),導致該瓦塊溫度升(shēng)高。
  (5)潤滑油中雜質顆粒進入軸承,造成瓦塊烏金碾壓劃傷,導致瓦溫升高。
  (6)機組長(zhǎng)期運行後,#1、#2軸承的負荷分配變化及軸係中心變化均可引起軸承溫升(shēng)異常。
  (7)軸(zhóu)承進油管道脫(tuō)落或堵塞,供油不足,導致瓦溫升高。
  (8)軸承處軸徑磨損、拉毛,軸徑橢圓度、錐度超標,造成(chéng)潤滑油(yóu)膜剛性下降,載荷不均,導致該瓦塊溫度升高。
  (9)軸(zhóu)承(chéng)上半瓦塊與軸徑間隙(頂隙)超(chāo)標、軸承瓦枕緊力超標,引起軸瓦溫(wēn)度超標。
  (10)軸承殼體(tǐ)拉瓦螺絲(sī)孔未安(ān)裝堵頭,同時(shí)軸承瓦枕無(wú)緊力,潤滑油會從殼體(tǐ)與瓦枕之間外泄,供油不足,導致瓦溫升高。
  解體檢修發現的問題
  2017年6月2日至(zhì)5日,合肥電廠專業人員對#1軸承進行(háng)了翻瓦檢修,檢修過程中發現了以下缺陷:
  (1)右側瓦溫線(xiàn)接口螺孔鬆(sōng)脫,已聯係(xì)熱控裝複,熱控專業已對(duì)瓦溫線進(jìn)行校核。
  (2)#1軸承4個進油管接頭均有鬆動(dòng)現象,已檢查緊固,其中右側進油管(guǎn)接頭處金屬軟管變形損壞(內襯管(guǎn)未破損),已更換。
  (3)#1軸承上下半(bàn)四個瓦塊輕微磨痕,已修刮(guā)。
  (4)下半瓦(wǎ)塊2處溫度測點安裝部位的(de)烏金麵凹陷(xiàn)較深,未處理(lǐ)(檢修期間合肥電廠檢修負責人王軍及其檢修人員對此(cǐ)缺陷不了解、不認可(kě)或隱(yǐn)瞞不報),建議對烏金麵凹陷部位挖補(bǔ),並對#2瓦翻瓦檢(jiǎn)查,技術部未采納。
  (5)軸承箱內磁棒(bàng)髒汙嚴重,已清理。
  (6)軸承處軸徑輕度磨損,現場(chǎng)不具備處理(lǐ)條(tiáo)件,需要機組B修、A修(xiū)期間進行處理。
  (7)機組安(ān)裝期間,軸承殼體拉瓦螺絲孔未安裝堵頭,微量潤滑油會(huì)從殼體與瓦枕之間外(wài)泄(殼體與瓦枕之間有緊力),修後已(yǐ)安(ān)裝堵頭。
  軸承(chéng)溫度升高的原因
  (1)#1軸承4個進油(yóu)管接頭均有鬆動,少量供油從接頭處泄漏;右(yòu)側進油管接頭處金屬軟管變形(xíng),對右側進油形成節(jiē)流(liú)。以上2個(gè)原因引起供油異常,油膜剛性下降,載荷不均,導致瓦溫升高。
  (2)軸(zhóu)承(chéng)箱(xiāng)內(nèi)磁棒髒(zāng)汙嚴重,說明潤滑油中有雜質顆粒進入軸承,#1軸承上下半四個瓦塊出現輕微磨(mó)痕,油(yóu)膜剛性下降,載荷不均,導致瓦溫(wēn)升高。
  (3)軸承處軸徑輕度磨損,造成潤滑油(yóu)膜剛性下降(jiàng),載(zǎi)荷(hé)不均,導致(zhì)該瓦(wǎ)塊溫度升高。
  (4)機組(zǔ)安裝期(qī)間,軸承殼體拉瓦螺絲孔未安裝堵頭,微量潤(rùn)滑油會從殼體與瓦枕之間外泄(殼體與(yǔ)瓦枕之間有(yǒu)緊力(lì)),供油不足,導致瓦溫(wēn)升高。
  (5)瓦溫測點處烏金(jīn)凹陷較深,由於#1瓦金屬溫測點部位的烏(wū)金麵較薄(báo),當此(cǐ)點烏金溫度較高時,在潤滑油膜壓力的作用(yòng)下,該部位會承受較大的擠壓(yā)力,造成溫度測點部位烏金出現較深凹陷或開裂的現象,油膜剛性下降(jiàng),載荷不均,導致瓦溫升(shēng)高。
  三、防範措施
  由於影響#1軸承瓦溫的因素較多,機組長期(qī)運(yùn)行後,軸徑的磨損(sǔn)(橢圓度、錐度超標)、#1、#2軸(zhóu)承的負荷分配變化及軸係中心變化(huà)均可引起(qǐ)瓦溫異常,需要機組B修(xiū)、A修(xiū)期(qī)間進行檢查。本次C修已處理了供油金屬軟管變形及接頭鬆動的缺陷,以及軸承殼體拉(lā)瓦螺絲孔未安裝堵頭的缺陷,消除了供(gòng)油異常對瓦溫(wēn)的影響。
  鑒於本人曾參與的大唐貴州發(fā)耳(ěr)電廠、貴州納雍發(fā)電總廠一廠、二廠(chǎng)及內蒙古(gǔ)京泰電(diàn)廠的四台同廠家的機組大修工程(chéng)中均(jun1)發現(xiàn)了(le)同樣的問題(瓦塊烏金麵出現較深凹陷或開裂)並進行了處理,是為此缺陷在上汽機組中存在共性。
  建議在2017年下半年的計(jì)劃檢修中聘請專業隊(duì)伍消除此缺陷(xiàn),並進行如下處理:
  1、打磨(mó)挖補補焊瓦塊溫度測點部位,著色檢查烏(wū)金無裂紋、氣孔、夾渣(zhā)等缺(quē)陷,然後修(xiū)刮研磨瓦塊烏金麵,保證瓦塊與軸頸的(de)接觸麵積和角(jiǎo)度。
  2、仔細檢查(chá)下半2瓦塊的球麵(miàn)墊銷磨損情況,必要時更換,防止產生瓦塊自位性差的現象。
  3、聯係熱控專業,對2根瓦溫線進行更換。
  附一、修前修(xiū)後(hòu)數據記錄(單位:mm)
  1、#1瓦緊力:
  修前緊力0.09,修後緊力0.09
  2、#1瓦上半瓦塊與軸徑間隙(xì)(頂隙):
  修前:左0.46、右0.34
  修後:左0.52、右0.62
  3、#1瓦浮動油(yóu)封環徑(jìng)向間隙:
  修前:調端上下0.65、左右0.50,電端上下0.45、左右0.35
  修後:調端上下0.65、左右0.52,電端上下0.60、左右0.50
  4、前箱外油檔間隙:
  修前:左0.40、右0.35、下0.15、上0.65
  修後:左0.40、右0.35、下(xià)0.15、上0.65
(來源:汽機人)
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