330MW機組閉冷水泵軸(zhóu)端(duān)泄漏原因(yīn)及改進(jìn)方法

2017-10-20

徐(xú)忠
(江蘇華電揚州發電有限(xiàn)公司汽機分部,江蘇揚州 225007)
  摘 要:針對330MW機組#63閉冷水泵軸端(duān)泄漏(lòu)現象,結合係統運行和(hé)設備消缺(quē)整治情況,找出了#63閉(bì)冷水泵軸端泄漏原因和(hé)有效的應對措施,解決了#63閉冷水泵軸端(duān)嚴重泄漏,達到了徹底消除該泵軸端泄(xiè)漏造成(chéng)#6機組閉冷水箱水位的(de)降低、節約了閉冷(lěng)水箱補水、軸端密封材料修理費用,同時減輕了運行、檢修人(rén)員維護工(gōng)作量,同時舉一反三,運用於#7機組閉冷泵,Z終提高設備的安全可靠性的目標。
  關(guān)鍵詞:閉冷水泵(bèng);軸端;泄漏
  0 引言
  目前,各發電企業將(jiāng)設備無滲漏作為提高(gāo)現場文明生產水平的重要(yào)指標之一。很多發電企業對檢修後設備無滲(shèn)漏提出(chū)考核指標,所(suǒ)以采(cǎi)用符合現場技術要求(qiú)新措施,完善檢修工藝,提高檢修(xiū)質量,是(shì)當前消除設備(bèi)無滲漏,降低設備泄漏的主要措(cuò)施。
  1 概述
  我公司330MW機組閉冷水係統包(bāo)括兩台全容量的(de)閉冷泵,型(xíng)號為SLOW300—550IB型,單級雙吸(xī),臥式中開離心泵,流量為(wéi)2000m3/h、揚程(chéng)為50m、轉速1480r/mm、必須汽蝕餘量5.2m、配用(yòng)功率為400kW,因#61、#62閉冷泵電(diàn)機不是變頻調節運行,在春(chūn)冬(dōng)季環境溫度較低及機(jī)組停運期間閉(bì)冷水用量並不太大,采用(yòng)單泵運行,與該泵配套電機須全負荷運行,必造成廠用電的浪費,考慮節能的需要,於2014年(nián)將一套原退(tuì)役(yì)220MW機組汽輪機射水泵,型號(hào)為350S-44AG,揚程為44m,在330MW機組閉冷水係統(tǒng)中進行節能改造,軸端密封為水基石墨填料密封(fēng)。
  改造增加後的#63閉冷(lěng)泵軸端密封仍采用易損易耗水基石墨填料密封(fēng),運行一段時間(jiān)後,軸套磨損,軸端泄漏較大,影響周圍環境,與公司7S管理格格(gé)不入,同時(shí)調泵處理也增加廠用電率和人(rén)工成本。
  2 #63閉冷泵軸端泄漏原(yuán)因分析
  經分析#63閉冷泵(bèng)軸端(duān)泄漏除了運行周期長、設備與係統無法可靠隔離處理外,檢(jiǎn)修工藝也存在影響軸端泄漏的原因。
  2.1#63閉冷(lěng)泵軸套磨損:采用水(shuǐ)基石墨填料(liào)密封(fēng)時,軸套材質為鑄鐵,加工(gōng)表麵光潔度不高,隨著運行時間越長,軸套磨損越大,填料與軸套結合處(chù)不能形成有效密封腔室,使高壓水沿軸套流出(chū)形成泄漏。
  2.2#63閉冷泵軸套螺母鬆(sōng)動(dòng):該泵(bèng)軸套螺母為兩(liǎng)側對稱左右旋(xuán),由於加工泵軸軸套並帽螺紋未考慮泵部旋轉方向,造成軸套螺母與泵軸旋轉方向相反,在泵(bèng)部離心力及盤更與軸套摩擦力的共同作用下加上經常啟停,會出現軸套螺母鬆動、大量高壓水從軸套內圈沿泵(bèng)軸流出形成泄漏。
  2.3#63閉冷(lěng)泵(bèng)水基盤根易老化:該泵在春冬季使用,為使該泵軸端(duān)不泄漏,須不斷調(diào)整加大壓蓋緊力以保證水基石墨填料有良好密封效果,但(dàn)水基石墨填料(liào)長期在壓蓋緊力作用下與(yǔ)軸套摩擦發熱,容易水基石(shí)墨填料幹結老化,密封效果大大降低形成(chéng)泄漏。
  2.4#63閉冷泵中分麵墊料(liào)製作不規範:#63閉冷泵中分麵調整墊料在製作時在盤根涵與水泵入(rù)口腔室結合處(chù)缺損,大量高壓水從泵部中分麵沿盤根涵流出。
  2.5#63閉冷泵進出口門內漏:更換填料時加大了困難,裏(lǐ)麵老化填料無法(fǎ)及時取出,使得後加填料在沿軸(zhóu)向尺寸(cùn)減小,密封效果(guǒ)大打折扣。
  3 解決思路
  #6機組閉冷水箱設置(zhì)於除氧層、#63閉冷泵(bèng)設置在零米,兩者相差二十多米,靜壓頭(tóu)較大,改造後其由上吸裝置改為倒灌裝置,出口壓力達(dá)0.70MPA,且該(gāi)泵(bèng)連(lián)續(xù)運行數月,機組調停頻繁啟動該泵等原因,特(tè)別是完成對軸套、軸套螺母重新加工、填料不斷改(gǎi)型、其它(tā)涉及(jí)泄漏的原因逐(zhú)一排查治(zhì)理後,但都不能有效解決#63閉冷泵軸端泄的(de)問題。基(jī)於機械密封密封(fēng)形式具(jù)有泄漏量少和壽命長等優點,根據閉冷水係統及介質特(tè)性(xìng)宜選用為非平衡型、單端麵結構、任意旋向的HU3型機械密封,是解決#63閉冷泵(bèng)軸(zhóu)端泄漏(lòu)行之有效的手段。
  4 方案實(shí)施(shī)及處理
  #63閉冷泵改為HU3型(xíng)機械密(mì)封從以下幾個(gè)方麵進行了加工改進:
  4.1加工泵軸及軸套並帽
  該泵軸(zhóu)套並帽為兩側對稱左右旋,重新加工軸套並(bìng)帽左右旋的方向首先應根(gēn)據葉(yè)輪(lún)旋轉方向確定傳(chuán)動端泵軸及軸套並帽(mào)螺紋為左旋(xuán)、自由端為右旋,可以有效防止軸套並帽鬆動(dòng)造(zào)成軸端(duān)泄漏;
  4.2加工該機械密(mì)封靜環固定套
  在不改變軸套直徑尺寸等前提下,選(xuǎn)用密封性能良好的HU3型機械密封,加工(gōng)機械密封靜環固定套,使該機械密封靜環通過O型圈固定於該固定套上並形成密封,靜環固定套采用圓周(zhōu)上四螺栓對稱布置在上(shàng)下泵殼體上,通(tōng)過螺母調節(jiē)動環彈簧的壓緊力並保證動靜環結合麵的平整度(dù)。
  4.3軸套加工
  在不改變(biàn)該泵安裝條件的前提下將原鑄鐵軸套改為不鏽鋼材質、同時提高加工精度以保證動環密封麵(miàn)與泵軸的同(tóng)心與(yǔ)垂(chuí)直度。
  4.4保證盤根涵壓蓋處(chù)上、下泵殼在同一垂直平麵上
  靜環壓蓋與盤根涵壓蓋處上、下泵殼接觸良好以保證機械密封腔室密封良好。
  4.5處理#63閉(bì)冷泵進、出(chū)口門內漏
  修理#63閉冷泵進、出口門,保證其密(mì)封良好,便於及時隔離#63閉冷泵(bèng)方(fāng)便檢修。
  4.6規範#63閉冷泵中分麵(miàn)墊料製(zhì)作
  避免#63閉冷泵中分麵調整墊料在製作及安裝時,在盤根涵(hán)與水泵入口腔室結合(hé)做精(jīng)細處理,防止存在缺口和移偏,同時清理中分麵異(yì)物(wù)防止大量高壓水從泵部中分麵以及(jí)沿盤(pán)根涵(hán)流出。
  5 結束語
  通過對#63閉冷水泵改造(zào)後軸端泄漏已(yǐ)明顯改善,無論是#6機組正常運行還是停機備用、閉冷水係統在正常投(tóu)入後該泵軸端泄漏徹底消除、#6機組閉冷水箱水位的保持正常、提高了設備安全可靠性的、大量減輕了運行、檢修人員維護(hù)工作量;同(tóng)時利用該(gāi)技術在#7機組#73閉冷泵上運用(yòng)取得了同樣的效果。既滿足了現場(chǎng)保持文明生產也達到(dào)了節能的效率。
  參考文獻:
  1、華電揚電(diàn)《220MW汽輪機檢修規程》
  2、華電揚電《330MW汽輪機(jī)檢修規程》
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