隨著現代高性能設備與(yǔ)新材料、新(xīn)技術的應用,對(duì)現代特種潤滑產品技(jì)術與(yǔ)服務也提出了更高(gāo)的要求(qiú),其針對性解決方案也越來越(yuè)專業,越具有挑戰性和差異(yì)化。我中厚板廠的四輥可逆式3000T軋機的工作輥兩端軸座潤滑不良問題(tí)長期以來一直在困擾(rǎo)著我們,為此我廠設備部(bù)門曾先後采用了幾套潤滑解決方案,對其進行技術改造,至今(jīn)沒有(yǒu)取得理想效果。
一、潤滑現狀存在(zài)的幾(jǐ)個主要問題
1.四輥可逆式3000T軋機輥的工作性質和(hé)結構,使其在設備運(yùn)轉(zhuǎn)中影響潤滑。加(jiā)爐輸送的加熱坯在進入軋機時(shí),軋機冷(lěng)卻噴淋水會自動打開(kāi),以降低熱坯的高溫,噴淋水直接衝(chōng)擊工作輥時的工作壓力大(dà),工作輥密封墊承受長期磨損,由於存在間隙,再加上(shàng)極壓鋰基脂抗(kàng)水性差,吸附性不好,因此工作輥上的潤滑脂常常會被壓力水衝淋帶走,造成工作輥兩側的軸座(zuò)和軸承磨損增(zēng)大,嚴重影(yǐng)響了軋板的外(wài)觀(guān)和質量。
2.由於軋機工作輥本身的特性,每4天就需要停機(jī)更換(huàn)工作輥,打磨輥麵,對軸承座進(jìn)行加(jiā)脂。每次更(gèng)換軸座、軸承時,極壓鋰(lǐ)基脂被衝得幹淨,軸麵光亮。
3.此前我廠已(yǐ)多次使(shǐ)用過某品牌(pái)的不同(tóng)的潤滑脂進行潤滑,加脂後,發(fā)現軸座和軸承起不到良好的(de)潤滑效果,添加後的(de)鋰基脂很快被水衝刷掉。後來(lái)改用了某品牌的1#極壓鋰基脂(zhī),連續使用幾次,使用的效果要比原來使用的油(yóu)脂有所改進,近年來沒有使用(yòng)更適合的潤滑產品。
4.近兩年來由於濟(jì)鋼集(jí)團鋼產量(liàng)的不斷增加,設備運轉負荷加大,月產量已經達到20多萬(wàn)噸,設備運(yùn)轉時(shí)間(jiān)更長,負(fù)荷加大,出爐加熱坯的溫度在1000℃以上,軋輥工作運轉時,潤滑脂短時遇高溫變稀,經過擠壓和大量水衝淋,使剛剛添加的極壓鋰基脂第(dì)二天(tiān)就脫落甩(shuǎi)出,後兩天的(de)軋輥隻有靠水和少量的油脂在潤(rùn)滑。軋輥軸座、軸承、軸封的(de)磨(mó)損也在加大,同(tóng)時增加(jiā)了維修費用。衝淋水和乳化變質的潤滑脂衝落至加熱(rè)坯(pī)上,影響(xiǎng)了鋼板的表麵質(zhì)量。
5.為增加工作輥的潤滑性能,每4天更換工作輥時需(xū)要增大加脂量,每根工作輥軸座加脂30kg,造成了很大程度的浪費。
6.通過(guò)分析與總結,我們發現潤滑(huá)脂的選型和(hé)應用非常關鍵。工作輥需要一種抗水衝淋性能優異、耐高溫、抗極壓、油膜(mó)強(qiáng)、粘附性好,同時用量少(shǎo)的特種潤滑產品(pǐn)。
二、存在問題原因與解決(jué)方案(àn)
2005年5月德國北歐(ōu)石油公司技術服(fú)務(wù)人員在(zài)精軋機7000T聯軸節銅滑塊幹油潤滑項目上進行成(chéng)功技術(shù)改造後,我廠也(yě)聯係了(le)北歐石油技術(shù)服務工程師,經過十幾次現場察(chá)看,對不同類型的潤滑油脂幹(gàn)油潤滑進行檢測、分析,進行技術改造。
1.四輥可逆式3000T軋機輥潤滑脂選型有誤
1#極(jí)壓鋰基脂防水和抗剪切性較差,在重負荷運轉時吸附力差,很難形成良好油膜,容易造成設(shè)備幹摩擦,設備局部潤滑點升溫,導致抱死軸承。此情況曾幾次出現過,造成停機,增加了維修和設備成本。
2.1#極壓鋰基脂抗重負荷和機械安定性(xìng)能較(jiào)差,化學結構不穩定(dìng)
2007年3月26日,我廠對德國北歐石油公司提供的“優(yōu)格立HTG2400-S鋼鐵行業複合高溫重負荷合成潤滑脂”(UnigreaseHTG2400-S,以下簡稱“優格立HTG2400-S”)產品進行試用。3月26日上午8時,我廠技術人員在(zài)北歐石油(yóu)工程師的(de)指導下,由現場當班操作工人拆下軋機工作輥後,進行了工作輥、軸承座(zuò)等部位的清洗、安裝(zhuāng)、檢查、加脂工作。下(xià)午16:30,軋機停機更換加好脂的工作輥正常運轉。3月30日(rì)下午(4天以(yǐ)後),停機更換下工作輥,拆下輥座檢查後,發現輥座、軸承、軸麵都仍然吸附著厚厚的油膜。說(shuō)明此產品能夠(gòu)彌補以(yǐ)前的潤滑不良(liáng),更(gèng)好地解決了此前的潤滑問題。
為更好(hǎo)的使產品解決良(liáng)性潤滑、節省潤滑脂用(yòng)量,北歐石油工程(chéng)師指導工人在每個軋輥軸座加3kg脂,加勻即可。安(ān)裝(zhuāng)完畢至4月3日下午,再次檢(jiǎn)查工作輥潤滑油脂情況,發現(xiàn)和次加脂(zhī)情況一樣。後連續試用1個月,均取得了良好的效果。
通過試用該產品,並與此前的生產情況(kuàng)相比較,我們得出以下結論:
,德國北歐石油公司提供的“優(yōu)格立HTG2400-S鋼鐵(tiě)行業複合高溫重負荷合成潤滑脂”具有良好的抗水衝淋性、抗高溫性和極壓抗磨性(xìng)能,解決了油脂附著力差、油膜強度不夠、易脫落、不抗高溫等(děng)問題,減少了設備的磨損,降低(dī)了設備維(wéi)護成本。
第二,從產品試用情況來看,使(shǐ)用“優格立HTG2400-S”一個月(yuè)的用量(liàng)和成本費用如下(xià):
每個工作輥軸座一次加脂3kg,每個工(gōng)作輥一次加脂6kg,軋機2個工作輥一(yī)次加脂12kg,按每4天加脂一次計算,一個月加脂7.5次,一個月(yuè)的用量為:12kg*7.5=90kg,每kg價格(gé)為249.00元,一個月的費用為:249.00*90=22,410.00元。
此前,使用1#極壓鋰基(jī)脂的(de)每月用量和費用如下:
每個工作輥軸座一次加脂15kg,每個工作輥一次加脂30kg,軋(zhá)機2個工作輥一次(cì)加脂60kg,按每4天加脂一次計算,一個月價值7.5次,一個月的用量為:60kg*7.5=450kg,每kg價格為17.00元,一個月的費(fèi)用為:17.00*450=7,650.00元。
從以(yǐ)上簡單的數據來看,油脂用量明顯減少,成本則明(míng)顯增多,約為以前的3倍(bèi)。但從(cóng)設備正常運轉和安全生產綜合分析,可以看到“優格立HTG2400-S”能明顯(xiǎn)降低設備磨損(sǔn),有效延長(zhǎng)工作輥使用壽命,反(fǎn)而(ér)降(jiàng)低了總成本(běn)。2006年,工作輥使用不到一年就報廢2根(gēn),軸承半年就更換了4副(fù),工作輥每(měi)根價值80多萬,軸承每副20多萬(wàn),總價值約合240多萬元。這與(yǔ)每月1萬多元的潤滑脂費(fèi)用相比較,明顯節省了大量的(de)生產(chǎn)和維修(xiū)成本。
綜上所述,我們認為,在我廠生(shēng)產任務重、設備超負荷運轉、不能停(tíng)機的情況下,在關鍵設備上推廣使用德國北歐石油公司“優(yōu)格立HTG2400-S”,能夠非常有效地解決長期以來的潤滑難題,提高生(shēng)產效率,降低生產成(chéng)本,為濟鋼集團公司增加效益。