陳星(xīng) 李昌(chāng)斌
小件事(shì)業部生產的M風扇(渦流、軸流)產品(pǐn),整(zhěng)體結構為外購軸套嵌件經過模內注塑後,再進行超聲波焊接加工形成成品。

由於軸套嵌件不能達到≤0.05的軸(zhóu)向跳動值(目前行業普遍存在的(de)技術難點),導致渦流、軸流風扇成品出現大比例的軸跳超標(晃動大、上下偏簸)。其中:渦流風扇超標比(bǐ)例(lì)40%,軸流風扇超標比(bǐ)例15%,合格率僅達到(dào)60-85%,效率低下,廢品率超高。
改善對策:利用舊立式注塑機(采用合模(mó)壓力進行矯正),自製簡易上、下矯形工(gōng)裝。工裝(zhuāng)預(yù)留高點矯正餘量,並進行調試,使上、下工裝分別滿足﹤0.6和0.6至(zhì)1兩個(gè)跳動值狀(zhuàng)態,然後產品放置工(gōng)裝上,啟動動模工裝壓(yā)合,通過自製的校正(zhèng)模(mó)具嵌(qiàn)件鋼片校正。

改善效果:采用該方式,可以從根本上解決零件的軸向跳動問題,成品合格率由之前的60%提升(shēng)到接近100%,避免零件的大量報廢(fèi)。