帶冷機柔性傳動常見漏油原因分析及解決措施

2017-08-03

寧(níng)瑛劍
(安徽馬鋼(gāng)工程(chéng)技術集團有限公司)
  摘 要(yào):潤滑油泄漏是冶金設備運(yùn)行過程中的常見問題,本文通(tōng)過實際(jì)案例,對帶(dài)冷機柔性傳動係統常(cháng)見的漏油原因進行了分析,並結合實際情況提出了針對性的解決措(cuò)施。
  關鍵詞:帶冷機柔性傳動;漏(lòu)油;解決(jué)措施
  0 前(qián)言
  在冶金企業的生產中,設備通常處於高負荷、長時間的運行狀態,因此,常常出現潤滑油泄漏現象,究其根本,是因為設備密封形(xíng)式選擇錯誤或零部件設(shè)計、加工、安裝錯誤(wù),同時,密封件的磨損、老化也會產生漏油現象。所以解決漏油問題對提高設備生產效率、延長設備使用壽命、保證(zhèng)設備安全平穩運行十分重要。
  1 案例(lì)分析
  某鋼鐵廠燒結車間,有鼓風(fēng)帶式冷卻機兩台,傳動(dòng)係統為四點齧合式全(quán)懸掛柔性傳動。該傳動係統主要由四台電機、四台初(chū)級減速(sù)機、一台末級減速機、製動裝置以及扭力杆組成,減速機齒輪及軸承采用稀油強製潤滑。在傳動係統使用過程中,發現出現不同程度的漏油現象,維護人(rén)員進行了相(xiàng)應密封件的更換,但是,漏油現象沒有得到根本解決。經過一(yī)段時期的觀察,發現主要的漏油位置在初級、末(mò)級減速(sù)機的輸(shū)入、輸出端。減速機出現漏(lòu)油現象(xiàng),給生產帶來了很大的影響,如:(1)潤滑油的消耗量明顯增加,增加了生(shēng)產(chǎn)成本;(2)泄露的潤滑油會(huì)對(duì)電機及製動器的使用效果產生影響,縮短其使用壽命,並可能導致事故發生;(3)頻繁的更換密封件、清理油汙增加了(le)維護人員(yuán)的勞動強度(dù);(4)泄露的潤滑油還會汙染設備周邊(biān)環境並可能引發火災。長此以往,企業在生產中投入的人力、物力成本將不斷增加,此外,如果發生事故將會對企業造成極大地損(sǔn)失,因此,該問題亟待解決。
  2 帶冷(lěng)機柔性傳動的漏油原(yuán)因分析
  通(tōng)過對漏油部位拆卸後仔細檢查、分析,發現以(yǐ)下問題是導致(zhì)漏油現象產生的主(zhǔ)要原因:(1)減速機設計采用骨架式密封(fēng)圈,如(rú)圖1所示,要求配合麵倒角小於30°,而實(shí)際倒角為45°,導向效果差,導(dǎo)致安裝時主唇(chún)受到損傷;(2)部分旋(xuán)轉軸套與端蓋密封槽同軸(zhóu)度不滿(mǎn)足要求,轉動時偏心過大(dà),導致(zhì)密封圈受損;(3)配合麵加工粗糙度不(bú)滿足要求,導致主唇磨(mó)損(sǔn);(4)初級減速機密封圈主唇貼(tiē)合聚四氟乙烯,耐磨性雖好但硬度過大,運行過程中與配合(hé)麵長期高速(sù)摩(mó)擦,外加主(zhǔ)唇粘黏了雜質,導致配合麵被磨出了溝(gōu)痕,以至於更換密封圈後也不能起到密封效果(guǒ);(5)末級減速機運行過程中的震動使(shǐ)密封圈骨架受擠(jǐ)壓導致破損,產生(shēng)泄漏;(6)密封圈橡膠材質的老化。
  3 帶冷機柔性傳動的漏(lòu)油(yóu)解決措施
  針對上述問題,結合初級(jí)、末級減速機在實際使用、維護過程中的(de)不同情況,製定了不同的解決方案。
  3.1針對初級減(jiǎn)速機漏油(yóu)的具體解決措施
  初級減速機(jī)體積較小、重量較(jiào)輕、更(gèng)換密封圈相對簡單,決定保留原(yuán)骨架式(shì)密封圈設計方案,采取(qǔ)如下措施解決漏油問題:(1)將配合麵倒角更改為20°,使其更好的起到導向作用,避免安裝(zhuāng)時損(sǔn)壞主唇;(2)將不滿足同軸度要求的旋轉軸套重新加工(gōng)、安裝,以避免損壞密封圈;(3)將配合麵粗(cū)糙度提高至Ra=0.4~0.6μm,減少對主唇的磨損(sǔn);(4)選(xuǎn)擇耐磨性、耐溫性、耐油性、抗老化性優異且硬度適中的氟橡膠作為(wéi)密封圈主唇材料,降低對配(pèi)合麵的磨損。
  3.2針對末級減速機漏油的具體解決措施
  末級減速機體積及重量(liàng)龐大、轉速很低、更換密封圈困難,尤其是輸出端密封圈直(zhí)徑達到一米以上,更換難度非常大,因此決定取消(xiāo)原骨架式密封圈設計方案,采取如下措施解決漏油問題:(1)將減速機輸入端密封圈由骨架式密(mì)封更改為無骨架的J型密封圈,並配合壓蓋壓緊。同時密封圈采用氟橡膠進行製造,既保證了密封圈的各項(xiàng)使用性(xìng)能,又避免了震動引起的(de)密封圈骨(gǔ)架(jià)受擠壓破(pò)損問題(tí);(2)將輸入端配(pèi)合麵倒角更改為(wéi)20°,並將其粗糙度提高至Ra=0.4~0.6μm,同時將不滿足同軸度(dù)要(yào)求的旋轉軸套重新加工、安裝;(3)輸出端密封圈直徑很大(dà),若采用一體式密封圈將導致(zhì)其(qí)更換困難,費時費工,此外(wài)輸出端轉速很低,約0.17r/min,因此,在(zài)此(cǐ)處采用毛氈密封,同時配合以端麵迷宮式密封以保(bǎo)證密封效果的良好,這樣(yàng)做大大降低了更換密封件的(de)難度,提高了工作效率。
  通過以上措施,帶冷機柔性傳動漏油(yóu)的問題得到了很好地解決,避免了潤滑油泄(xiè)漏造成的資源浪(làng)費,同時降低了維護人員的勞動強(qiáng)度,提高了設備的使用壽命(mìng),節約了企業的人力、物力成本。
  4 總結
  在冶金企業生產中,潤滑油泄漏關係到設備的生(shēng)產效(xiào)率、使用壽(shòu)命及使用安全性等(děng)方方麵麵,因此及時的發現、分析並結合實(shí)際情況合(hé)理(lǐ)的解決問題顯得尤為重(chóng)要。同時技術人員要善於分析問題、總結經驗,不斷提高專業技術水平,為企業創(chuàng)造更好地經濟效益。
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來源(yuán):《山(shān)東(dōng)工業技術》2017年13期
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